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研究了搅拌磨细磨氰化的浸金工艺,考察磨矿细度、液固比、氰化钠用量和助浸剂对金浸出率的影响。与常规氰化浸金工艺相比,细磨氰化法浸金大大缩短了浸出时间,降低氰化钠用量60%,金浸出率提高10%,效果十分显著。 相似文献
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对难处理金精矿进行了超细磨—氰化浸金的试验研究。最优工艺条件为:磨矿介质粒径1.6 mm、磨矿时间45 min、氰化浸出矿浆浓度33.33%、氰化钠质量分数0.5%、搅拌浸出48 h。在此试验条件下,金浸出率可达93.70%。 相似文献
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搅拌磨机械化学法处理钼渣的新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了搅拌磨细磨浸出钼渣的新工艺,考察磨矿细度、磨矿时间、液固比、Na2CO3/Mo(mol比)及pH值对钼浸出率的影响。结果表明,与原有工艺相比,搅拌磨机械化学法处理钼渣,工艺简单,矿浆温度降低,处理时间缩短1/2,Na2CO3用量降低60%,钼浸出率提高15%,效果十分显著。 相似文献
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浮选金精矿氰化前碱预处理,使氰化钠耗量由6kg/t降至3.1kg/t。氰化浸出前加碳质物的纯化剂煤油2 ̄4kg/t,金的浸出率由92.51%增至93.17%。含铜金精矿用氨氰化处理,铜的浸出率由29.41%降至23.51%,氰化钠耗量由4.5kg/t降至4.25kg/t。金精矿细磨氰化工艺中,采用适宜的搅拌强度,可以减少碱及氰化物的耗量。 相似文献
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边磨边浸—炭吸附提金新工艺研究 总被引:2,自引:1,他引:2
以塔式磨浸机为核心,对金矿石进行边磨边浸,然后进入炭吸附,使金矿石的全泥氰化浸出率达到96.6%,金的总回收率达到93.4%。一台塔式浸机取代传统磨矿流程中的一磨1、二磨、螺旋分级,水力旋流器及部分浸出槽,大大缩短工艺流程,节省能耗50%。 相似文献
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氧化剂在氰化浸金中的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对氰化法浸取金、银过程中,氧化剂H2O3、CaO2、CaClO3、BaO2、KMn04等对其影响的考察与对比。选择出一种分解放氧缓慢稳定,氰化物消耗较少,促进溶解效果最好的氧化剂BaO2。为难浸金矿石选择合适的氧化剂提供了参考。 相似文献
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细菌氧化—氰化浸金工艺试验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
主要介绍了对其含砷浮选金精矿进行的100kg/d细菌氧化-氰化浸金连续扩大试验所取得的成果;并对试验结果进行了分析与评价;同时指出了今后细菌氧化-氰化浸金的研究方向。 相似文献
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金矿石氰化浸出助浸剂研究 总被引:10,自引:0,他引:10
在分析研究金矿石氰化浸出助浸剂研究现状的基础上,指出了根据矿石性质,选择助浸剂的原则;试验研究了多种助浸剂的助浸效果。由试验选择的两种助浸剂可以显著改善氰化浸出环境,提高金浸出效果。 相似文献
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氰化浸金中氧化剂的探讨 总被引:5,自引:2,他引:3
通过对氰化法浸取金、银过程中,氧化剂H2O2、CoO2、CaClO3、BaO2、KMNO4等对影响的考察与对比,选择出一种分解放氧缓慢稳定、氰化物消耗较少,促进溶解效果最好的氧化剂BaO2,为难浸金矿石选择合适的氧化剂提供了参考。 相似文献
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塔式磨浸机在二段磨矿中的应用 总被引:3,自引:1,他引:3
使用TW-10-A塔式磨浸机,成功地提高了振安金矿的二段磨矿细度,并提高了金的浸出率,经济效益显著。该机在二段磨能力强,磨矿效率高,电耗低等优点。 相似文献
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氰化浸金优化工艺参数的试验研究 总被引:2,自引:1,他引:2
本文研究的金精矿中耗氰耗氧的矿物含量较高,有30.74%的细粒金赋存于黄铁矿内.试验研究结果显示,金的浸取不仅取决于超细磨矿,还必须经过强碱浸预处理,以改变硫化矿的基质,并使矿浆中总氰与铜的摩尔比高于3:1,才能实现降低氰耗及获取较高的金浸出率。 相似文献
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一浸氰渣再磨提高金浸出率的生产实践 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了罗山选冶厂对原流程一浸氰渣进行再磨的技术改造实践。改造后的二磨二浸流程 ,金的浸出率比原流程提高了 1 0 % ,达到 98 4 %以上 ,年多创效益超过 3 0 0万元。 相似文献
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原矿焙烧-焙砂氰化工艺处理鹿峰金矿矿石研究与实践 总被引:2,自引:0,他引:2
采用原矿焙烧-焙砂氰化浸出工艺处理鹿峰金矿难选冶金矿石,金的回收率达80%,选矿吨矿综合成本为70无左右,技术指标较好,经济效益显。 相似文献
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对边磨边浸过程氰化物耗量大的原因进行了探索研究。研究结果表明:边磨边浸过程中产生的铁粉会消耗大量的氰化物;此外,在边磨边浸过程中部分氰化物可能水解挥发或被氧化分解。 相似文献