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热轧无缝钢管内折缺陷分析 总被引:5,自引:3,他引:2
热轧无缝钢管的内折缺陷一直是影响钢管一次合格率和成材率指标的主要原因之一。内折缺陷主要在穿孔过程中产生,其产生的主要原因与连铸管坯质量(内因)有关,也与穿孔工艺制度(外因)合理与否有关。主要分析了穿孔工艺制度与内折的关系,并提出了预防措施。 相似文献
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常州钢铁厂采用CPE工艺改造φ76mm无缝机组取得了成功。本文介绍了该厂技术改造中机组选型依据、设计方案、主要引进项目、移地改造规模以及主要设备的使用情况并且提出了一些值得注意的问题。 相似文献
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WB36钢热轧无缝钢管的研制 总被引:5,自引:0,他引:5
WB36钢是德国研制的、用于高参数火力发电机组的材料。介绍了攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司引进该钢种 ,研制WB36钢热轧无缝钢管的生产工艺和产品实物性能及组织特征。实物检验的结果表明 ,质量完全符合德国规范的要求。 相似文献
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介绍了自70年代以来我国设计、制造、试验的几种类型的小型热轧无缝钢管机组的工艺流程,设备结构和技术性能,产品特点及使用发展情况。指出了小型机组的发展方向。 相似文献
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德国Tecna Automation Ltee宣布其开发出第三代热轧无缝钢管在线测厚技术——LUT测厚仪,能在生产出的每支钢管的长度方向上进行实时壁厚测量。生产中的问题因此能被快速识别和更正。 相似文献
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对当前热轧无缝钢管生产中连铸管坯的采用,新型穿孔机,轧管工艺设备的发展和改进,在线热处理以及多层次在线检测装置等重大技术问题进行了评述。 相似文献
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低碳锰硅钢热轧无缝钢管在生产工艺流水线上,采用轧后控制冷却和两相区淬火工艺,可获得由铁素作和马氏体组成的两相结构,从而制成热轧双相无缝钢管。另外,热轧双相钢管应用于拔制高强液压缸体,可达到简化工序和节材、节能的双重目的。 相似文献
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根据衡阳钢管 (集团 )有限公司Φ 89mm半浮动芯棒连轧机组的生产实际,对试车以来生产中出现的钢管缺陷进行分类分析,分析了不同类型的缺陷产生的原因,提出了避免缺陷产生的措施。 相似文献
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传统的无缝钢管生产过程中缺乏类似板材TMCP工艺的组织调控手段,不但同级别产品合金添加量明显高于板材,而且高强度产品只能通过后续热处理实现,成本及能耗明显较高。基于近年来成功实现工业化应用的热轧无缝钢管在线控制冷却技术,研究了冷却工艺对产品轧态组织性能的影响,结果表明采用合理的轧后控制冷却工艺路径,可以有效地调控轧态组织,与常规轧态空冷管材相比,可大幅提高其强韧性,具备生产高强度无缝钢管产品的潜力。采用合理的成分设计,成功生产出Q 620级别高强度无缝钢管产品,其各项性能满足标准要求。 相似文献
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我国以连轧管为主的高产高效高技术水平机组的生产能力已经达到热轧钢管总能力的53%,这是热轧无缝钢管生产工艺和设备优化构成取得重要成果的标志,也是实现高附加值高技术含量产品自给率的决定因素。文章认为,进一步提高6大钢管厂的竞争力,企业形成高效、合理的钢管车间构成和钢管企业之间的强强整合,是进一步系统优化我国热轧无缝钢管结构和适应国际竞争的客观需要。 相似文献
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对34Mn2V无缝钢管进行现场采样,将热轧钢管试样进行正火和回火处理,测定了不同处理工艺参数下钢的力学性能。试验发现,采用880℃正火、500℃回火的处理工艺,获得了良好的综合力学性能,完全满足美国API.SPEC标准中规定的N80性能级别要求。 相似文献