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<正>0前言我公司微粉生产线使用10kV,4500kW立磨主电机,经过冬季检修之后开启发现主电机后轴瓦温度明显升高,环境温度为8~10℃时,测得轴瓦温度为70℃,且振动为3~4 mm/s,严重影响了台时产量及设备的正常运行。为此,进行了几次拆检。1三次拆检分析(1)第一次拆检。第一次发现故障后,因为不确定具体原因,首先考虑润滑油有问题,遂进行了取12 相似文献
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我厂一台Φ3m×11m水泥磨使用的是日本大皈制锁造机株式会社制造的全封闭平行轴式两级齿轮减速机,传递功率1250kW,输入轴转速750r/min,输出轴转速17.463r/min,速比1:42.947。1995年10月,减速机在运行中出现异常的有规律的冲击声,并伴有强烈振动,经开盖检查发现第二 相似文献
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<正>1事故情况我公司5000t/d熟料生产线配套的原料磨为中信重工生产的LGM5024立磨。该原料立磨主传动减速机选用MZL370减速机(输入转速980~995r/min、传动比37.6、输入功率3600~4200kW),主电机选用YRKK900-6型主电机(功率4000kW,转速980r/min、电压等级10kV)2014年2月15日对立磨主减速机大修后,停机对立磨主减速机与磨盘链接螺栓以及主减速机地脚螺栓进行复紧处理。处理后于当日15:30开机,但开 相似文献
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1问题及其现象
我公司^#水泥磨为Ф3m×11m闭路磨,其主电机为NTYR-1250—81250kW电机.减速机为唐山水泥机械厂生产的ZL314大型减速机:其传动简图如图1。 相似文献
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我厂一台RP20—170/180水泥辊压机是德国KHD公司设计的,选用Flender公司制造的P2SA33型行星式传动减速机,传动功率为1445kW,输入轴转速为1485r/min,输出轴转速为20.74r/min,速比71.60。 相似文献
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我国在水泥粉磨制备中使用管磨较多,其传动形式主要是中心传动和边缘单传动,中心传动磨机减速机传递的最大功率4500kW,边缘单传动磨机减速机传递的最大功率1800kW。由于中心传动减速机存在有减速机的尺寸较大,占用空间大,传递功率小,磨机的规格较小,同等产量需布置多台磨机及辅助设备较多,工艺布置复杂等不足之处, 相似文献
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我公司制成车间1#、2#、3#水泥磨为中心传动、中心卸料,主轴承润滑方式为稀油集中润滑、主轴承测温装置为端面热电阻(每个主轴瓦两个测量点). 相似文献
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德州晶华集团大坝有限公司新型干法生产线2~#水泥粉磨系统是由两台Φ4.0×13m中心传动磨机,配用MFY280-08减速机及袋收尘器组成的闭路粉磨系统。其中减速机润滑油站采用XYZ-350GZ型稀油站,油站冷却器冷却面积为21m~2。由于原设计中该稀油站位于减速机下部的地坑中,位置狭小(4×3m),空气不流通,稀油站油温高,减速机轴瓦 相似文献
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大功率高压电机启动故障排查及原因分析 总被引:3,自引:1,他引:2
介绍了广东南华水泥股份有限公司φ3.8 m×12m水泥磨2500kW绕线式交流异步电机的启动故障及具体现象;详细介绍了故障的排查方法和结果.依据排查结果,分析了故障原因并进行经验教训总结. 相似文献
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正0前言目前对于水泥磨,采用中空轴传动的双滑履磨得到了广泛的使用,随着技术的发展,磨机的传动接管也由铸钢改为厚钢板制作加工,磨机的性能产量也有很大的提升,如沙特RCC水泥厂的水泥磨机采用双滑履Φ5 m×15.59 m的水泥磨平均产量达到165t/h,但是随着磨机体积尺寸的增加,对于设备的重要部位的要求也越来越高,大型减速机通过磨机传动接管带动磨机的旋转,传动接管传递载荷在交变应力的作用下容易产生疲劳裂纹。 相似文献
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把检查的重点放在了联轴器上,移除防护罩,通过对联轴器的认真检查,发现装有钢膜片的联轴器两对轮间距明显增加(已由规定的29mm增加至37mm),膜片已有多处出现断裂、松散。看来这才是引起主电机主轴向尾部窜动的罪魁祸首,先前钢膜片的变形、少量断裂,已推动电机主轴向尾部方向窜动,但没有引起我们的注意;又经过中间两次开停机,已受损的钢膜片在磨机启动时巨大扭矩的作用下出现大量断裂,变形加剧,膜片与膜片之间的间隙进一步变大,于是推动电机主轴向尾部窜动,使轴瓦侧面与轴肩再次接触摩擦而引起发热。 相似文献
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1基本情况
天瑞集团汝州水泥公司拥有二台Ф3.8×13m水泥磨,2007年3月份,2^#水泥磨主减速机高速轴电机端轴承烧坏,高速轴轴承部位严重磨损,粘连物剥离后轴径最深损伤达4mm,在不能及时得到配件的情况下,为了尽快恢复生产,我们采取堆焊修复的方法,取得了良好效果。 相似文献
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1 改造背景 随着水泥市场竞争的不断加剧,节能降耗已成为水泥生产企业降低生产成本、提高产品竞争力的重要手段之一。变频调速作为重要的节能设备,已越来越普及,且随着变频技术的发展,高压变频技术已经成熟。 相似文献
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