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为解决汽轮机组低压缸轴承振动大的问题,对低压转子振动响应特性进行了研究。基于转子动力学理论建立了转子-轴承支撑系统有限元分析模型,考虑支撑刚度对转子系统振动的影响,计算了不同支撑刚度下转子轴承振动、轴振和绝对轴振响应特性。研究表明:不同支撑刚度下转子不平衡振动响应差异较大,柔性支撑下,轴承振动较大,轴振较小;转子绝对轴振能够较为真实的反映实际振动情况,3 000 r/min工作转速时,柔性支撑下轴承振动对转子不平衡力变化较为敏感;现场可通过精细动平衡降低轴承振动。 相似文献
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针对国产600MW汽轮发电机组运行中普遍存在的轴系异常振动问题,分析了振动现象、振动特征、振动机理及其原因,并对现场动平衡问题的处理方法进行了总结.结果表明:国产600MW高中压转子由于结构不对称存在较大的振型干扰,现场对转子进行动平衡时应考虑各阶振型的干扰系数,尤其是一阶配重对二阶振型的影响;部分机组低压转子轴承座振动超标的原因为采用坐缸式轴承座的支承刚度不足,现场可以通过精细动平衡来消除;发电机转子振动主要呈现三阶振型,现场校正三阶不平衡的方法就是在低-发对轮或发-励对轮上加重,且在动平衡分析时应注意区分振型畸变;集电小轴的振动受发-励对轮的安装工况影响较大,现场对其进行动平衡分析时应考虑发-励对轮下张口对加重响应的影响. 相似文献
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《汽轮机技术》2016,(6)
某电厂俄制500MW汽轮发电机组检修后启机出现工作转速下中压转子、低压转子等3根转子、多个测点轴振过大问题,通过分析实测振动数据,诊断3根转子工作转速下轴振过大原因为转子存在较大的二阶质量不平衡。采用轴系综合平衡法计算加重方案对2号机组进行现场高速动平衡,首先,对低压转子结构特点、以往加重影响系数进行分析对比,结果表明,两低压转子同时加重时,可以忽略相互的影响,各自单独计算其对关注测点的影响,以此为基础将动平衡计算关注测点进行了合理分组;然后,通过对校正质量的调整,使每组关注测点的残余振动都达到整体最优,得到了最优加重方案;最后,将全部加重都加到有关平面上,经过两次启机,即将所有测点轴振降低到优秀值水平。 相似文献
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通过对机组轴系振动数据,特别是对机组带负荷后3、4号轴振的变化趋势的分析,确认引起机组轴系振动增大的主要原因是低压转子存在热变量,采用现场动平衡措施降低机组轴系的振动值。结果表明现场动平衡后机组轴振小于80μm。机组轴振大的问题得到了有效解决。 相似文献