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由山东省化工规划设计院设计的沂水化肥厂年产4.5万t合成氨装置于1997年顺利投入运行,至今已有3年多。其中1.7MPa常温碳酸丙烯酯脱碳酸甲烷化流程是当前国内第一套工业装置。该装置的投运为小氧肥企业技术改造提供了成功的经验。 相似文献
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J106Q球形甲烷化催化剂在20万吨/年合成氨装置中的使用总结 总被引:1,自引:0,他引:1
J106Q球形甲烷化催化剂在20万吨/年合成氨装置中的使用总结许文模,罗桂清(四川川化集团公司四川成都青白江,610301)我公司20万吨/年合成氨装置采用美国Kellogg公司节能工艺,气体的最后净化仍然用甲烷化,设计选用川化催化剂厂生产的J106... 相似文献
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我厂在1997年10月进行6万t/a合成氨的技改过程中,采用了甲烷化法去除原料气中少量的CO、CO2。由此,克厂合在衣中2套气体精制工艺同时运行:1套为原有的生产能力为4.5万t/a传统的高压精炼工艺;另1套为新增加的6万t/a甲烷化工艺。甲烷化工系统自投入生产后,在2001年10月份第一次更换甲烷化触煤,基本达到了设计目标和节能降耗的目的。 相似文献
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通过大型合成氨厂甲烷化工艺流程对照,分析一化厂600t/d装置中甲烷化工艺系统存在的缺陷;针对缺陷,提出了弥补和改进的三项方案,并对三个方案进行了论证比较,以供决策 。 相似文献
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分析了合成氨装置甲烷化催化剂使用效果的原因,并讨论了采取相应措施,提高烷化催化剂活性和寿命,从而提高经济效益。 相似文献
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中海石油化学股份公司富岛一期合成氨装置采用ICI—AMV工艺,以天然气为原料,生产能力1000t/d。该装置低变气经脱碳后进入甲烷化工段。甲烷化工段由甲烷化炉(06R001)、3台换热器(06E001A/B、06E003、06E002)、2台分离罐(06F001、06F002)组成。从CO2吸收塔(05C001)出来的CO2含量小于0.1%的工艺气与甲烷化出口工艺气换热,升温至300~315℃,如果热量不足,由开工加热器06E003补充供给,然后进入甲烷化炉进行甲烷化反应, 相似文献
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中海化学有限公司富岛一期30×104t合成氨装置脱碳部分采用苯菲尔工艺,工艺气经过吸收塔脱除CO2后,送入甲烷化系统,在甲烷化炉中,微量的CO2与CO在催化剂作用下与H2反应生成CH4,使甲烷化出口CO+CO2≤5×10-6.甲烷化炉共装催化剂34m3,催化剂型号是英国ICI11-3,活性成分为Ni,载体主要为铝酸钙等. 相似文献
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石家庄联碱化工有限责任公司目前总氨能力为80 kt/a,主导产品为纯碱200kt/a、农业氯化铵200kt/a、精甲醇15 kt/a及10余种有机化工产品.1995年建成1套联醇装置,2台φ800mm甲醇合成塔串联,使用均温型内件.1997年10月在60 kt/a合成氨的技改过程中,采用了甲烷化法去除原料气中少量的CO、CO2.由此,在公司合成氨系统中有2套气体精制工艺同时运行:1套为原有的生产能力为45 kt/a传统的高压铜洗工艺,另1套为新增加的60 kt/a甲烷化工艺. 相似文献
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山东大化化工科技有限公司采用新技术对合成氨装置进行扩产改造——在原合成氨装置的基础上,新上φ1400氨合成系统。实际运行情况表明,装置达到了预期的各项技术经济指标。 相似文献
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我公司合成氨装置采用天然气换热式纯氧两段蒸汽转化、中变串低变、苯菲尔脱碳、甲烷化精制工艺。精制工序有3套甲烷化系统,即I期大甲烷化系统、I期小甲烷化系统和Ⅱ期甲烷化系统,原设计配套的合成氨产能分别为60kt/a、30kt/a、60kt/a,目前3套系统已能满足220kt/a合成氨的要求。 , 相似文献
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《化工催化剂及甲醇技术》2004,(3):19-19
山西丰喜集团临猗分公司二分厂合成氨装置于2002年进行改造,取消原铜洗精炼装置,改用甲醇甲烷化技术。经调研决定采用杭州林达公司的等高压甲醇甲烷化专利技术,要求林达公司提供改造方案。杭州林达公司于2002年6月给该厂提供了“7万t总氨等高压甲醇甲 相似文献
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以某30万t/a合成氨装置净化工序的甲烷化工艺为研究对象,探讨了甲烷化工艺中用氨冷器代替分子筛吸附器的可行性。通过模拟计算,确定了增设氨冷器后的甲烷化工艺流程;分析了删除分子筛吸附器对氨合成的影响;进行了氨冷器和分子筛吸附器的投资评估对比;结果表明,甲烷化工艺中用氨冷器替代分子筛吸附器,不仅工艺可行,且装置投资降低477.76万元。 相似文献
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甲烷化换热器检修总结苏戌功,郭宝生(山西洪洞县焦化工业总公司合成氨分厂山西洪洞县030016)1概况我厂采用的甲烷化换热器是一台立式“列管式换热器”。其管板材质为12CrMo,厚度为95m。;列管材质为13CrMo44,列管规格为必25X2.5、L6... 相似文献
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等高压甲醇甲烷化技术的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了等高压甲醇甲烷化技术在浙江江山化工股份公司的应用情况。实际运行证明,等高压甲醇甲烷化取代传统的铜洗工艺,完全可以满足合成氨对原料气精制的要求,而且具有良好的经济效益。 相似文献
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介绍中石油大庆石化公司化肥厂合成氨装置甲烷化催化剂水洗情况.运行结果表明,水洗后催化剂床层压差明显降低,活性没有受到影响. 相似文献
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针对合成氨厂甲烷化气原有样气预处理方法存在诸多问题,介绍了一种新型用于甲烷化或铜洗气的样品预处理系统,该系统已在生产现场连续使用了三年多,实现了长周期安全稳定运行。 相似文献