共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
通过理论分析,生产30%的烧碱,在现有蒸发工艺下的理论汽耗为2.556t汽/t碱。通过实施一些具体措施后取得了良好效果,汽耗由5.5t汽/t碱降3.2汽/t碱,成本降低103.5元/t碱,但汽耗距国内水平还有一定的差距,仍需进一步改进和完善。 相似文献
2.
分析了低温拜耳法氧化铝生产工艺中的管道化溶出器汽耗的影响因素,通过计算得出理论汽耗,找出了实际汽耗与理论汽耗之间的差距。结合拜耳法氧化铝生产物料特性,针对影响汽耗的因素,利用自蒸发器孔板闪蒸新技术,进行多方位改造和余热回收利用,降低了溶出器的汽耗,有效降低了氧化铝生产成本。 相似文献
3.
4.
蒸氨螺旋板换热器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
莱钢焦化厂根据具体工艺条件对蒸氨螺旋板换热器进行设计,使富氨水出口温度由85℃提高到95℃,减少了大量汽耗、废水量以及分缩器的压力,年节汽可达16万元以上。 相似文献
5.
受铝矿石资源特性的制约,决定了山西铝厂采用铝土矿生产氧化铝的能耗偏高。在能耗分布中,蒸汽消耗占总能耗的48%,汽耗费用在生产成本中又占10%。本文分析了山西铝厂蒸发汽耗高的现状及存在的问题,提出了进一步降低蒸发汽耗的途径,降低蒸发汽耗的途径有两方面:降低蒸发每吨水的汽耗;减少每吨氧化铝的蒸发用水。 相似文献
6.
本针对高压Ⅵ组溶出器汽耗高、溶出指标差及溶出系统产能低等问题,提出了增加预热面积、自蒸发器出口加装疏水阀的改造措施,经改造后,高压Ⅵ组溶出器的汽耗大幅降低,溶出各项指标均得以优化,为进一步提产降耗创造条件。 相似文献
7.
降低氧化铝汽耗的途径 总被引:1,自引:0,他引:1
由于先天不足的铝矿石资源 ,决定了采用我国铝土矿生产氧化铝的能耗高 ,缺乏竞争能力。在能耗中蒸汽消耗约占总能耗的 48% ,汽耗费用在生产成本中约占 1 0 %。为此 ,本文分析了山西铝厂氧化铝生产汽耗高的现状及存在问题 ,并针对汽耗高存在的问题 ,提出了进一步降低汽耗应采取的措施。 相似文献
8.
9.
10.
烧结法粗液脱硅系统存在的问题及改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了某公司烧结法粗液脱硅系统存在汽耗高、设备老化、液量通过困难、检修频繁、生产过程不易控制等问题的原因,提出了烧结法粗液脱硅系统改进的措施。 相似文献
11.
针对目前存在的关于电力驱动和蒸汽驱动高炉鼓风系统能效高低的争议,分别建立了电力驱动和蒸汽驱动高炉鼓风系统的能量利用效率模型和单耗分析模型,从理论上研究了两种驱动系统在能源效率、能源消耗量上的差异。结果表明,电力驱动高炉鼓风系统和蒸汽驱动高炉鼓风系统的能源效率之间存在一定的重合区间,电力驱动高炉鼓风系统的上限能效近似等于蒸汽驱动高炉鼓风系统的下限能效。随着蒸汽温度和压力的提高,高炉鼓风驱动系统蒸汽的消耗量均降低。当驱动的鼓风机确定时,驱动系统的理论最低单耗是特定参数蒸汽的固有特性,与驱动方式和过程无关。鼓风驱动系统的理论最低蒸汽单耗随高炉炉容的增大而减小,随蒸汽温度和压力的升高而降低。 相似文献
12.
13.
本文介绍了平果铝业公司氧化铝厂的氧化铝溶出新蒸汽冷凝水二次蒸汽用于直接加热沉降洗涤系统并改进板式换热流程,降低蒸发汽耗后对氧化铝生产带来的经济效果。 相似文献
14.
蒸汽是铜电解生产主要能源消耗之一,占总能耗的40%左右。随着外购蒸汽量不断增加,降低蒸汽消耗,对降低生产成本有着重要的意义。通过研究蒸汽消耗影响因素及新型节能型工艺设备,优化生产组织,采用MVR高效蒸发器,开展余热利用等,大幅降低铜电解蒸汽单耗。 相似文献
15.
16.
阐述了高压溶出新蒸汽冷凝水及其乏汽热利用率低、新蒸汽消耗大的问题,通过优化其工艺流程,使溶出乏汽得以充分利用。利用溶出乏汽加热蒸发强制效,分流进入热水槽的溶出新蒸汽冷凝水流量;提高沉降、洗涤系统的温度,大大提高了热利用率,新蒸汽的消耗从原来的3.5t/t—AO降到了3.2t/t—AO,取得了较好的经济效益。 相似文献
17.
章在分析氧化铝生产蒸汽消耗的基础上,提出了以降低水耗为主要手段,通过节水,达到降低汽耗的目的;阐述了中州铝厂在提高节水管理、实施节水改造,提高溶液浓度等方面的实践与探讨,以及通过降低水耗、加强节汽管理,有效地降低强化烧结法氧化铝生产能耗,从而严格控制氧化铝制造成本,也大大地增强了企业的市场竞争能力。 相似文献
18.
根据柳钢现有的蒸汽计量统计及年产600万吨钢各项目蒸汽用量要求,对其600万吨生产规模的饱和蒸汽供应和消耗平衡进行预测,并根据工艺配置和布局提出供汽方案。 相似文献
19.
为提高3座120 t转炉的煤气及蒸汽的吨钢回收量,八钢在煤气回收方面将煤气回收条件的参数进行了调整,CO回收控制参数调整到30%开始回收,25%停止回收;优化转炉煤气回收控制程序,将原来转炉下枪3 min后炉口微压差自动PID调节提前到下枪80 s后实施,并根据转炉冶炼的不同时段进行炉口微压差分段控制;操作上进一步优化煤气回收时的降罩操作制度。在蒸汽回收方面优化了转炉烟罩炉口段与裙罩的蒸汽密封及处理余热锅炉补水的除氧器蒸汽消耗工艺。优化回收工艺后,煤气回收率达99.12%。 相似文献