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混合料水分在烧结过程中有着制粒和导热的作用,水分的控制一直是烧结生产中关注的重点。为了更好地对混合料水分进行控制,开发了一种以红外水分分析仪、微波水分分析仪及变频水泵等作为硬件基础,以PID控制、前馈控制、反馈控制等来实现水分实时监测和闭环自动调节的水分自动控制系统。主要从硬件组成及工作原理、设计、应用效果等方面对该系统进行了阐述,并对其在柳钢3~#360 m~2烧结机的应用情况进行了介绍。该系统投入使用后,水分目标值稳定率(±0. 2%)由85. 3%提高到95. 7%,烧结矿转鼓指数稳定率(75%)由95. 6%提高到98. 9%,FeO稳定率(±1.0%)由96.7%提高到了98.8%,利用系数由1.478t/(m~2·h)提高到了1.537t/(m~2·h),有效地减少了混合料水分的波动,改善了烧结矿的产、质量指标。 相似文献
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烧结混合料水分测控系统在本钢的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了MMC-21型烧结混合料水分测控系统的特点及控制原理。该系统采用了先进的红外测控技术,并采用反馈控制、串级控制和补偿控制相结合的方法,解决了混合料水分波动难以满足烧结生产需要的技术难题,实现了混合料自动加水控制,减轻了岗位工人的劳动强度,提高了设备作业率,生产效益明显提高。 相似文献
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为了准确检测烧结混匀料混合机前后的水分值,实现烧结混匀料自动加水的稳定控制,并保证混合料水分含量的稳定,江苏金恒信息科技股份有限公司通过对智能加水系统的设计和开发,实现了烧结混合料自动加水的智能化控制。通过对混合机前后水分值的精确检测和加水量的智能化控制,确保了混合料水分含量的合理控制和稳定,这对提高烧结矿的质量和降低能源消耗具有非常重要的作用。 相似文献
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唐钢烧结混合料水分的在线测量与控制 总被引:1,自引:0,他引:1
唐钢炼铁厂为了提高烧结混合料水分的稳定性,应用混合料水分控制模型和MM710红外线水分检测仪,实现了混合料水分的在线测量与自动调节控制。 相似文献
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通过单因素试验,找出影响烧结矿FeO含量的因素为:混合料固定碳、烧结矿SiO2、烧结矿碱度、烧结矿TiO2、返矿配比、烧结料层厚度、混合料水分;其中混合料固定碳是显著影响因素,表现为强相关性。采用混合料固定碳计算公式,利用Excel电子表格建立生产应用现场模型,确定了烧结矿FeO与混合料的固定碳控制中心值,依据烧结物料结构与烧结矿成分变化,进行及时适当微调混合料的固定碳控制值,实现烧结矿FeO的稳定控制。攀钢钒炼铁厂从2006年起推广采用控制混合料固定碳含量来控制烧结矿FeO含量的方法后,烧结矿FeO稳定率比推广前提高了5.61%;同时,烧结矿固体燃耗、转鼓指数、烧结机利用系数等指标也得到了改善。 相似文献
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针对单配污泥混合料水分波动大、影响烧结过程稳定的弊端,提出了污泥在烧结料场铺底配加技术,即随着料堆的取用,污泥由汽车直接倒运至取空的场地中央,按预先规划的位置卸在中和料堆的中轴线上。污泥在料场停留时间蒸发了水分,且经过取料机、下料口、料仓等多次运输翻转,污泥与中和料充分混匀,中和了其水分、粘性,从而在烧结机稳定配加。这种独特的配加方式不仅简便易实施,而且大大降低了生产波动,混合料水分波动减小了0.7%,烧结矿FeO标准偏差降低了0.063,烧结矿质量大幅提高。更重要的是消除了混料圆筒、混合料槽粘料的顽疾,整个系统稳定性提高。 相似文献
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研究了焦粉与无烟煤作为烧结生产燃料时对烧结生产过程、烧结矿产量和质量产生的影响。结果表明:使用焦粉作固体燃料比使用无烟煤作固体燃料,适宜的固体燃料配比高0.3%,混合料适宜的水分降低0.6%,烧结机台时产量高15.75t/h,余热蒸气产量低2.13t/h,两者作固体燃料时烧结矿物化指标并无显著差异。 相似文献
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建立了一个神经网络模型来预测球团矿的冷压强度,该网络模型采用三层前向BP神经网络,网络结构为12-12-1,12个输入变量分别为给料率、料层高度、焙烧温度、干透点温度、COREX煤气单耗、膨润土的添加量、生球水分、生球碳含量以及成品球的FeO、MgO、Al2O3含量和碱度;隐层含有12个神经元;输出为成品球团冷压强度;神经元激活函数选择双曲正切函数;神经网络学习算法使用的是带惯量项的误差反向传播学习算法(BP学习算法)。选取353组数据来训练和测试神经网络,其中247组数据用于训练网络,其余数据用于测试网络。测试结果表明,该网络的预测结果与实际结果的误差在3%以内,同时通过敏感性分析得出以下结论:①膨润土添加量、生球碳含量以及成品球的FeO、MgO、Al2O3含量和碱度对球团矿的冷压强度有重要影响;②增加膨润土添加量、成品球碱度、MgO含量、焙烧温度、干透点温度、COREX煤气单耗有助于改善球团矿的冷压强度;③增加FeO含量、生球碳含量、Al2O3含量、料层高度、给料率将使球团矿的冷压强度迅速下降;④增加生球水分会降低冷压强度;⑤提高球团矿冷压强度的参数设置(膨润土的添加量:0.86%~0.92%;wFeO<0.5%;生球碳含量:1.00%~1.10%;MgO含量:0.39%~0.44%);⑥在0.3~0.7范围内增加碱度不能显著改善球团矿的冷压强度。 相似文献
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烧结过程中混合料水含量对烧结矿的产量和质量有至关重要的影响。传统的烧结混合料加水量控制是以目标水含量与混合料原始水含量的偏差作为前馈量调整加水量,该方式只是对加水量进行简单控制,不能根据实时的混合料水含量偏差和料种变化情况对加水量进行精准控制。为此,开发了烧结混合料水含量自动控制系统,采用前馈和后馈相结合以及红外水分仪和微波水分仪联合后馈控制的调整方式,应用原燃料数据动态追踪技术,通过混合料加水过程的自动控制,将混合料水含量波动范围控制在目标水含量的±0.15%以内,实现了烧结混合料加水量的精准控制,提高了烧结矿的质量和产量,经济效益和社会效益显著。 相似文献