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鹤岗市钢铁厂于1988年3~7月在13m~3高炉上实行了高碱度球团矿与酸性球团矿搭配使用.炉料组成是:酸性球团矿89.52%(CaO/SiO_2=0.94);高碱度球团矿10.48%(CaO/SiO_2=2.45).但在同年8~12月因没有生产出高碱度球团矿,只用碱度(CaO/SiO_2)为1左右的球团矿冶炼.表1列出所用原料的化学成份,表2则列出1988年3~7月与8~12月高炉冶炼的各项指标. 相似文献
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《烧结球团》2018,(5)
为改善镁质熔剂性球团矿质量,以某钢厂铁精粉为原料,进行了造球焙烧实验。首先分析了单因素对球团矿抗压强度的影响,然后通过正交实验方法来设计实验方案,利用偏相关分析,剔除次要因素,最后建立了数学模型。结果表明:MgO含量与SiO_2含量每提高0. 1%,球团矿抗压强度分别降低99. 45 N/P、9. 74 N/P;碱度每提高0. 1,球团矿抗压强度降低115. 45 N/P;通过偏相关分析得到,SiO_2含量和研山配比与球团矿抗压强度相关性较小,可以剔除;利用SPSS软件建立了MgO含量、碱度、焙烧温度、高温段焙烧时间与球团抗压强度的回归模型,并利用5组数据对模型进行了验证,预测值和实验值平均误差为3. 1%,为改善镁质熔剂性球团提供了参考。 相似文献
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《烧结球团》2020,(1)
以首钢某地普通球团矿成分为基准,采用Fact Sage 7.1计算了球团矿w(SiO_2)为2.4%~8.0%,w(CaO)从1%~5%变化时,球团矿不同焙烧温度下液相生成占比的变化。结果表明:球团矿碱度在1.25左右时,球团焙烧液相生成温度较高,但随着焙烧温度的提高,液相量将会迅速增加;基准球团矿的焙烧温度偏高,适当降低焙烧温度(30℃左右),仍可保证其抗压强度;当w(SiO_2)为3.4%时,基准球团矿在1 280℃焙烧温度下,适宜的w(CaO)为0.5%;1 250℃下,w(CaO)可配加至4.6%。通过球团液相量的研究,以期为球团矿碱度调整、焙烧温度控制提供参考,为优化炉料结构提供依据。 相似文献
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在印度JSW钢铁公司,球团矿是Corex熔融还原和高炉炼铁的主要原料。这两种工艺均要求较高的球团矿强度和较低的还原粉化指数,通过改善料柱透气性来提高生产率、降低燃料比。添加剂的选择对于球团矿质量非常重要。JSWSL生产碱度为0.40~0.50的球团矿。球团矿质量受铁料的种类、脉石成分、熔剂配比以及成球方式共同影响,例如添加石灰石。碱度(CaO/SiO,)决定了球团矿的熔化方式、熔化温度和熔化产生的液相数量。球团矿的整体性能受矿石颗粒之间的粘结方式和粘结程度所控制,同时在铁氧化物还原过程中粘结相的稳定性在很大程度上也决定了球团矿的性能。因此在生产优质酸性、碱性、以及熔剂性球团过程中,粘结相和结晶相的特性是尤为重要的。为了弄清石灰石添加剂(碱度)对球团矿显微结构、物理性能、冶金性能的影响,科研工作者做了大量的实验,包括碱度从0.08~1.15等不同试验点。实验结果表明,球团矿的性能取决于球团矿中粘结相所占的比例。随着球团矿碱度从0.08增加到1.15,转鼓指数由93.15%增加到95.38%,抗压强度由176增加到264kg/p,这主要是由于显微结构的不同所导致的。碱度从0.08增加到0.33,球团矿RDI指数由16.3%减小到10.9%,而当碱度从0.33增加到1.15时,RDI指数又从10.9%增加到13.6%,这是由于在还原过程中,球团矿内部结构发生了变化。碱度为0.33时由于粘结相比例适当,因此具有较好的物理性能和冶金性能。 相似文献
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《烧结球团》2015,(4)
为扩大首钢京唐504 m2带式焙烧机的原料适应性,在原有配料结构(以磁铁精矿为主)的基础上配加部分赤铁矿粉进行了实验室焙烧试验,共设计了8组配矿方案用于生产磁-赤型球团矿。结果表明:8组方案的球团矿品位均超过65.71%,平均抗压强度均达到2 500N/P以上,还原膨胀率最低的达到17.43%。采用球团综合评价法得出:70%秘鲁磁铁矿粉+30%地方磁铁矿粉的配料方案为最优;当秘鲁磁铁矿配比不低于70%,地方磁铁矿配比不超过30%,两种赤铁矿配比总和不超过10%时,所生产的磁-赤型球团矿可满足超大型高炉的入炉标准,从而为大型带式焙烧机的生产配料提供了更多选择。 相似文献
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根据鞍山铁矿资源的特点以及近几年鞍钢铁精矿品位日益提高的原料条件,一般认为,高碱度烧结矿和酸性球团矿搭配入炉冶炼是较为理想的炉料结构。因此,研制出性能优良的球团矿,对鞍钢高炉实现高产、低耗,具有十分重要的意义。 相似文献
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综述了近年来国内外高炉球团矿使用比例的现状,分析了球团矿化学成分控制以及不同化学成分对球团矿冶金性能的影响。分析表明,多数国内钢铁企业球团矿TFe的质量分数较低,SiO2质量分数较高且差异较大。不同企业球团矿Al2O3和FeO的质量分数不同。应控制球团矿中SiO2、Al2O3和FeO的质量分数。随着CaO和MgO质量分数的提高,球团矿抗压强度均降低。适宜质量分数的CaO有利于改善球团矿的还原膨胀性能。随着MgO质量分数的提高,球团矿的还原膨胀性和软熔滴落性能均变好。高炉炉料结构采用低MgO烧结矿、酸性球团矿和镁质球团相结合,可以充分发挥球团矿的冶炼优势,实现球团矿入炉比例的提高。MgO和CaO在球团矿焙烧过程中的作用机理,以及如何控制镁质球团中的液相含量以提高球团矿的抗压强度等需要进一步深入研究。 相似文献
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结合邢钢5座高炉生产用料与烧结系统生产的平衡,尝试并探讨了多种高炉用料的平衡方式.认为加强入炉原料的管理,提高烧结矿碱度、降低球团矿的SiO2,在碱性料和酸性料的平衡问题上,高炉配加少量熔剂有利于高炉顺行和改善指标. 相似文献
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随着唐钢新区三座2922m3高炉陆续成功点火,标志着河北省钢铁产业结构调整和转型升级重点示范项目全面落地。唐钢新区高炉采用高碱度烧结矿+酸性球团矿+自熔性球团矿+块矿的炉料结构,球团比例达到40%,这在行业内属于较高水平。此炉料结构可以显著提高高炉入炉物料品位、降低污染物排放,但高炉操作与适应存在一定难度,这也成为唐钢新区高炉亟待攻克的技术问题。本文依据唐钢新区高炉物料质量指标监控情况,提出了高炉入炉原料质量的稳定措施。通过采取精料方针以及实施铁前全流程原燃料质量监控评价机制,实现了高炉稳定顺行,取得了较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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提高入炉原料品位降低硅含量,改善冶金性能是高炉精料的主要方向。研究了低硅球团矿的还原膨胀率及MgO对低硅球团矿抗压强度和冶金性能的影响。研究结果显示,低硅球团矿虽然具有品位高,脉石含量低等优点,但随着SiO2含量的降低球团矿还原膨胀率恶化,影响高炉冶炼。低硅球团配加含镁添加剂可以有效控制还原膨胀率,同时改善球团矿的还原度和熔滴性能。球团矿SiO2的质量分数低于2%时,还原膨胀率在60%以上;当MgO的质量分数提高到2.15%以上时,还原膨胀率能降到20%以下,但随着MgO含量的增加低硅球团矿抗压强度下降,需要提高焙烧温度,才能形成稳定的铁酸镁,改善抗压强度。MgO的质量分数为2.15%时,焙烧温度要提高到1 270℃,MgO的质量分数超过2.8%以上时,焙烧温度需要提高到1 300℃。 相似文献