首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
低压气井暂堵修井工艺技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
杨健 《钻采工艺》2002,25(5):32-33
对低压气井进行修井作业时 ,要求施工安全又不伤害产层 ,这是一个急待解决的难题。国内外对此已进行了长期的研究和现场试验 ,并形成了很多修井工艺技术。使用非选择性堵水剂作为暂堵剂 ,在 4口井上进行了暂堵修井作业 ,取得了较好的效果 ;综合考虑 ,认为暂堵施工适用于低压气井的修井作业 ,并对低压气井的暂堵修井作业总结了一些经验。  相似文献   

2.
低伤害洗井液WF-Ⅱ的室内研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
濮城油田洗井液通常使用联合站内处理后的污水,没有考虑与地层配伍性的洗井液被注入储层,溶垢和携砂性能较差,致使井筒及炮眼中的颗粒和污垢洗不下来,或是携带不出井眼而造成井眼内污垢积累,加之处理后的污水洗井液表面张力较高,与储层及流体配伍性差,对储层易造成伤害。研制开发出了新型低伤害洗井液WF-Ⅱ,其基本组成如下:(0.1%~0.2%)OP-10+(1%~3%)GJ-1+(1%~2%)粘土稳定剂+(3%~4%)HS-1溶垢剂。实验结果表明,WF-Ⅱ洗井液性能优异,溶垢、携砂能力强,溶垢率不小于85%,表界面张力低,与储层配伍性好,对岩心的平均伤害率不大于5%,用2%氯化铵反向驱替后,储层渗透率可恢复至初始值,基本不会对储层造成伤害。该洗井液在濮城油田现场应用52井次,取得良好的溶垢、洗油和携砂效果。  相似文献   

3.
低压气井暂堵修井工艺技术探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
川渝油气田每年修井数多(达300井次),其中近50%为低压油气井,且相当部分井的天然气中含有H2S、CO2等有毒有害气体,造成低压气井修井作业时极为困难。为此,提出应综合考虑修井中的井控安全、储层保护、井下油管腐蚀和作业后复产等工艺技术,并在多个地质构造上应用非选择性堵水剂、可循环暂堵液、液体桥塞等暂堵压井液体系,取得了能压稳井、低伤害和安全作业的应用效果。分析对比暂堵液体系的现场应用情况,其中可循环暂堵液适用性更强,稳定时间长,不但可以满足暂时封隔地层流体的目的,而且在施工结束后可采取破胶水化依靠地层能量将其排出地面,也可采取天然气或者液氮气举的方式排出,减少了对地层的污染,适宜在现场推广应用。  相似文献   

4.
川西中浅层低渗透致密砂岩气藏储层物性差,含水饱和度高,气井产能较低,普遍存在水锁伤害,严重影响了采气中后期气井的正常生产.以室内实验为手段,研究了水锁伤害程度,定量分析了解水锁剂对天然气渗流的改善作用.研究结果表明,低渗透致密砂岩气井采气中后期近井储层积液会引起严重的水锁伤害,影响了天然气在储层中的渗流能力,解水锁剂可降低近井储层的含水饱和度,改善岩心渗透率,降低储层中天然气启动压差.解水锁剂HY在A井现场试验后,该井在油压和套压变化不大的情况下,5个月累积增产气量为24×104 m3,单井增加经济效益为19×104元.  相似文献   

5.
随着靖边气田持续开发,地层压力逐步下降,低压气井修井过程中大量压井液漏失进入地层,会造成储层伤害,同时由于井筒洗井建立不起循环,造成井筒赃物及沉砂无法有效清洗,影响气井的正常生产。本文深入分析了靖边气田低压气井洗井中存在的技术难点,通过室内实验优化了氮气泡沫冲砂洗井工艺,并开展了现场应用试验。。试验结果表明,氮气泡沫冲砂洗井工艺可以有效的降低洗井液漏失,减少储层伤害,提高携砂性能,确保低压气井快速恢复产能。  相似文献   

6.
裂缝性火山岩气藏压井液的潜在伤害因素主要是固相堵塞和滤液侵入。为避免伤害,研究开发了GCP-2型低伤害气井压井液。该压井液体系密度调节范围在1.0~2.3 g.cm-3,具有无固相、密度调节范围大、低滤失、低黏度、低伤害等特点;对金属基本无腐蚀;防膨性能优于常规压井液和6%KCl溶液;在常温和120℃高温下密闭静置14 d,体系密度基本不变,黏度变化率小于30%,滤失性变化很小。新疆克拉美丽气田滴西17高压气井大修套管补贴作业,选用密度1.5 g.cm-3的GCP-2型气井压井液作为修井液,在气层打开的情况下,在GCP-2型气井压井液中进行膨胀管套管补贴,修井作业15d,压井液体系均一,性能稳定,保证了修井作业顺利完成,取得良好效果。  相似文献   

7.
赵一心  孟遥  李洋  李泽 《石化技术》2024,(3):185-186+181
低压低产气井是指井底流体压力较低、产气量相对较小的天然气井。这类气井常存在着排水和采气难度大的问题,因为井底压力低和产气量小导致气体上升能力不足,使得天然气无法顺利上升到地面。基于此,分析低压低产气井排水采气的工艺特点,并对低压低产气井排水采气工艺进行技术分析,提高采气效率。  相似文献   

8.
国内H油田储层特征为低压、低孔、低渗,压裂效果比较差。针对H油田储层特征和压裂存在的问题,实施低伤害压裂技术,取得了很好的效果,并初步形成了H油田低压井层压裂配套技术,对其他油田低压井层压裂有重要的借鉴意义,具有广阔的应用前景。  相似文献   

9.
张江龙 《石化技术》2020,(4):294-294,307
针对低压低产气井排水采气工艺技术问题,本次研究首先对排水采气技术的概念及应用目标进行简单分析,然后从多个角度出发,对低压低产气井排水采气工艺技术进行深入研究,为提高我国气井的产量奠定基础。研究表明:目前,随着低压低产气井数量的持续增加,对低压低产气井进行排水采气已经成为了目前的研究重点,通过对国内外文献进行调研后发现,同心毛细管技术、柱塞气举效应工艺技术、超声波原理技术、连续油管采气处理技术以及不同孔径管柱排液技术等五项技术是低压低产气井实现排水采气的成熟技术。  相似文献   

10.
文23气田低伤害酸化工艺技术研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
文23低渗气藏具有埋藏深、物性差等特点,通过常规酸化对文23气田储层伤害的分析,研制出了气井低伤害酸液,筛选出防水锁剂JIX-Ⅱ、酸化缓蚀剂HSJ-Ⅱ等低伤害酸化添加剂,酸体系表面张力≤23m·N/m,界面张力≤0.5m-N/m,腐蚀速度〈5g/m^2·h(90℃)。室内岩心流动实验表明酸液具有较高的储层渗透率改善效果及较低的储层岩心伤害率。低伤害酸液体系与新型撬装气举残酸反排工艺的应用使得储层残酸、井筒积液反排彻底,提高了气井酸化效果。经过在文23气田15口井次的现场应用,平均单井日增气4.5×10^3m^3,平均有效期132d。表明该气井低伤害酸化工艺技术对于文23气田低渗气藏酸化改造具有良好的增产效果和广阔的推广应用前景。  相似文献   

11.
目前河南油田现场还没有适应于套管刮削后洗井保护管柱,在一定程度上影响了洗井效率和效果,而曾用过的洗井保护阀因起下管柱时阻力负荷大、与套管壁磨损严重、影响密封洗井效果等原因没有在现场得到应用和推广,为了更好提高洗井效果,防止油层污染,缩短洗井后油井生产恢复期,研究设计了低压油井洗井保护工艺管柱。  相似文献   

12.
本文主要对几种低压低产气井排水采气工艺技术进行了分析与研究,旨在为气田气井的排水提供一定的技术支持与参考。  相似文献   

13.
经对压差式环保洗井阀的结构、工作原理、工艺特点的介绍,通过现场试验,证明了该工艺技术的可行性,解决管柱入井井口油管泥浆外溢问题,使现场施工便利,起到环保作用。该工具可重复利用,操作简便。  相似文献   

14.
为了解决低渗透气田后期开发出现的气井产气量下降、产水量上升,影响气井正常生产的问题,对气田后期开发模式进行了研究。气举排水采气工艺措施是提高气田后期采收率的重要措施之一,但对于低渗透气田,前期普遍采用井下节流技术后,实现了井口无人值守,而后期采取常规排水采气工艺措施,井口需有人值守,与前期开发不配套。利用压缩机将天然气增压后实施连续高压气举排水采气工艺措施,可使排水工艺一步到位,既能满足后期低压气增压外输以及连续排水采气的要求,又能维持原气田无人值守的开发模式。  相似文献   

15.
大牛地气田低伤害压裂液体系的研究应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹珍  徐波翔 《河南石油》2006,20(4):64-65
针对大牛地气田低孔低渗、地层能量低的特点,研究了全程拌氮水基瓜胶压裂液体系,压裂液性能评价表明,该压裂液具有滤失小、流变性好、配伍性好、易返排、对岩心基质渗透率损害低的特点,现场推广应用见到了良好的效果.  相似文献   

16.
在低渗透气井中,一些井压裂后产量下降明显,为提高气井的生产效果,研究了低渗透气井的重复压裂问题。通过对重复压裂造缝机理的研究,分析出气井初次裂缝、储层孔隙压力等因素对储层应力场的影响,以及重复压裂裂缝重定向的可能性。同时对初次压裂失效的原因进行分析后,对气井重复压裂的压裂液、支撑剂进行了优选,对重复压裂气井的裂缝半长和施工参数进行了优化,从而完善了对气井重复压裂的优化设计。低渗透气井重复压裂工艺技术的发展,将丰富低渗透气藏储层改造的手段,提高低渗透气藏储量的动用程度。  相似文献   

17.
将地层渗流段、井底射孔完井段、井筒中的垂直管流段分别作为一个整体来进行研究,利用所编制的生产系统分析软件,在分析靖边气田沿程压力损失情况的基础上,对影响各环节压力损失的因素进行了敏感性分析。最后提出整体降低压力损失的方法,如降低储层污染,优化射孔参数;改变井筒流态,井筒解堵等以达到气井的高效生产。  相似文献   

18.
针对大牛地气田低孔低渗、地层能量低的特点,研究了全程拌氮水基瓜胶压裂液体系,压裂液性能评价表明,该压裂液具有滤失小、流变性好、配伍性好、易返排、对岩心基质渗透率损害低的特点,现场推广应用见到了良好的效果  相似文献   

19.
针对苏里格气田东区的现实特征,紧紧围绕该区块低渗透气藏的储层特点,系统深入的研究了储层地质特征,建立了一套多层低渗气藏改造前动静态、宏观微观资料相结合的储层评估方法,初步形成多层低渗气藏压裂优化设计技术。客观分析了压裂改造的瓶颈技术问题,适时的完善了低渗气藏低伤害压裂液体系,该体系具有破胶彻底,对裂缝及储层的伤害低等优势,适合苏东易伤害储层。现场实施了50余口井,从施工情况来看,认为该技术的工艺设计应考虑羧甲基体系的特点,充分发挥该体系的低伤害优势,同时,现场质量精细控制是羧甲基体系顺利实施的有效保障。施工返排和压后试气效果表明,目前,羧甲基压裂液体系在苏里格气田东区试验效果较好,建议继续加大试验推广。  相似文献   

20.
随着靖边气田上古井开发,越来越多低渗、低压、低产(三低)致密气藏成为今后靖边天然气开发的主要工作,与之相适应的开发技术也成为今后研究工作的重点。根据苏里格气田低压集气工艺模式的运行现状,靖边气田2009年上古井开发模式需要借鉴。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号