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介绍了该厂加压变换装置的特点及投产两年多的运行情况,着重叙述了原料气、变换气、脱碳贫液的余热利用,及根据运行中暴露出的缺陷所进行的技术改造情况。 相似文献
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根据HT—L(航天炉)粉煤加压气化条件,选择低汽气比耐硫变换工艺和QDB-04型变换催化剂以适应甲醇生产的需求。通过对变换工艺流程的改造,变换工段各段的炉温和变换率的控制都较方便,为航天炉长周期稳定运行提供了保障。 相似文献
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我厂从70年10月将常压变换改为加压(2.2kgf/cm~2)变换后,经过10多年的生产考验,触媒层阻力显著降低,生产能力大幅度提高,不但满足了合成氨的需要,并且还去掉了一座变换气柜,节省了设备。表现在: (1) 加压后处理气量由过去的7000Nm~3/h提高到14200Nm~3/h(饱和塔出口计量);系统的压力降仅为改造前的54%。 (2) 尽管处理气量增加了1.03倍,而变换炉阻力却由0.149kgf/cm~2降至0.04kgf/cm~2。 相似文献
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1 基本情况 我公司于2003年采用石油焦基多元料浆气化技术对原50 kt/a油氨系统气化装置进行技术改造.改造时加压变换装置保留原中温变换工艺,变换催化剂的升温工艺由原烧柴油间接加热改为电加热炉加热工艺,当年12月完成系统改造并投产.由于制备多元料浆的原料硬质沥青和石油焦仍属于石油制品,价高货缺,为此,又对气化装置实施了水煤浆改造,于2005年2月完成改造并顺利投产.加压变换装置未做改造,投入使用后暴露出的问题是电加热炉能力不足,一直未正常实现催化剂的电加热升温. 相似文献
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0前言 山西丰喜肥业新绛分公司原合成氨生产能力为45kt/a,变换系统为0.8MPa中低低工艺。随着生产能力的逐步扩大,原系统处理能力已不能满足需要,出现变换气中CO含量超标、蒸汽消耗上升、变换系统阻力高(达0.25MPa)等影响生产的因素,而且本系统中个别设备已运行10年以上,属超期服役,存在较大的安全隐患,已成为整个合成氨系统的“瓶颈”。为此,公司经过反复考察和论证,决定将中低低工艺改造为全低变工艺,由湖北省化学研究院提供技术指导。 相似文献
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