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为提高初轧板坯成坯率,用铅试件在φ180二辊可逆轧机上,以1:9的相似比研究了扁钢锭的变形规律,分析了各主要影响因素的作用,并对“咬入返回法”、“对开单向轧制法”“大头进钢法”等初轧特殊轧制法进行了分析、比较,提出了在万能板坯初轧机上,控制轧件头尾变形,达到最小切损率的途径。在此基础上,研制了“优势法”。“优势法”与其它轧制法相比,具有在显著提高板坯成坯率的条件下,基本不影响轧机生产率的优点。经压力测定和计算,采用若干次大压下量咬头、减半压下量轧制的方法,不会引起轧机故障,最高成坯率达97.43%,比现厂一般轧法提高3.77%。 相似文献
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本文从研究轧制矩形试件和有锥度的试件的头尾变形机理入手,分析了头尾变形的影响因素,提出了提高初轧成坯率的途径。 相似文献
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钢锭大、小头先进铜轧制工艺的对比试验结果表明:大头进钢轧制几乎不影响咬入条件;大、小头先进钢对第一道轧制时间和单位电耗的影响都很小;大头进钢轧制板坯可改善其头尾形状而减少切损,从而比小头进铜轧制提高板坯初轧成坯率0.3~0.75%。 相似文献
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沸腾钢上注我国尚未应用,可以说是一项空白;而国外一些工业发达的国家早已应用。为了提高钢的性能,简化工艺,降低成本,我厂于1978年开始搞Fx 10.4沸腾钢采用波纹模上注的试验。总共试验了1953.520吨钢(其中:二初轧轧制了1308.720吨,本钢轧制了644.800吨)成坯率二初轧为75.32%,本钢为90.3%。从试验结果看,本钢取得了良好的轧制结果,鞍钢的轧制效果欠佳,从而引起我们 相似文献
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一、前言在公司两个“突出中心”的思想指导下,建设“质量效益型”企业,重视了影响钢材成本的最大因素成坯率。成坯率的高低对各轧机成品均有重要影响。故对提高钢锭成坯率的工作日益被重视,除二炼钢厂采用连铸这个能十分有效地提高成坯率措施外,公司还采取了如下措施:①改进钢锭锭型和浇注方法,改善钢锭的质量;②利用初轧开坯时轧件的变形规律,改善轧制工艺,控制钢坯的头、尾部形状,减少切损,改进加热工艺及提高热装率,以减少钢锭烧损和钢坯清理损失。公司在提高钢锭成坯率方面已取得了显著成绩,从1983年到1989年6年间提高了2%。 相似文献
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本文论述了半连轧厂前增设连铸机对钢坯热装炉的影响。目前初轧坯热装率为,50~60%,使用连铸坯后,由于品种结构的变化,初轧坯以沸腾钢为主,而沸腾钢有利于液芯加热和液芯轧制。因此,可以大大提高钢坯入炉温度,为热装提供了优越的条件。连铸坯在连轧线上采取在线火焰清理,只要连铸坯料尺寸适当,或在热轧厂进行调宽轧制,就可为热装炉创造可靠的条件。除此而外,在半连轧厂技术改造中,对大立辊进行改造,精轧机实现快速换辊措施,增建加热炉,提高烧钢能力。半连轧厂经技术改造后,必将提高热装率,达到节能的目的。 相似文献
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为了研究0Cr19Ni9不锈钢中板表面线裂形成原因,从生产中有裂纹的0Cr19M9不锈钢初轧坯上取样,按中板轧制工艺制定模拟轧制方案,然后在实验室进行轧制。结果表现试样轧制后有残留裂纹的上表面出现线裂,从而确定了线裂是由初轧坯表面裂纹形成的。 相似文献
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本文叙述了初轧成坯率的影响因素,并对影响板坯头尾形状的因素进行了简要分析,提出了进一步提高成坯率的措施,有利于钢铁企业通过科学管理和采用新技术新工艺进一步提高成坯率。 相似文献
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许启定 《金属材料与冶金工程》1993,(2):38-40
钢锭的表面质量、头尾质量及形状,脱模废以及轧制工艺等,与钢锭的成坯率有着密切的关系。近年湘钢在提高钢锭成坯率方面作了一些工作,现简介如下。 1 生产情况分析湘钢于1992年1~3月对现行工艺生产中出现的废品进行了分类统计。 1.1不同钢种脱摸废和轧后废 相似文献
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本文介绍了50公斤/米重轨初轧方坯改为矩形坯,道次由11道改为13道,终轧采用固定面轧制的轧制制度。经过两年来的生产实践,证明这种轧制制度合理并取得了显著效果,提高了50公斤/米重轨的质量,并创历史最高纪录。 相似文献
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综述了 K 接板连铸坯的浇铸和轧制工艺.K 接板连铸坯的中心疏松可轧合,用其生产的鱼尾板各项性能符合有关标准,基本上达到初轧坯鱼尾板质量水平. 相似文献