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相似文献
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1.
先通过脱除铜阳极泥加压浸出液中大部分的铜离子,再进行分步还原分离硒、碲,进而达到高效分离硒、碲的目的,硒、碲分离率>98%。该方法解决了铜阳极泥加压浸出液在沉硒过程中硒不能完全沉淀、影响硒的直收率指标、后续沉碲尾料中硒含量偏高不利于碲精炼提取的问题。  相似文献   

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在铜阳极泥加压氧化浸出过程中,超过65%的碲在脱铜过程中同时析出.在浸出条件恶劣的情况下,大约10% ~15%的硒也会同时溶解.目前对浸出液的处理方式是让浸出液通过一层铜屑进行循环.浸出液经沉积形成碲化铜和硒化铜,溶液再经过滤进行分离.为了提高反应效率,降低工艺成本,尽量减少铜的加入量,缩短停留时间,降低能耗,在实验室中研究了一种化学还原剂,并进行了沉积工艺试验.本文给出了试验结果,并对工艺化学进行了探讨.  相似文献   

5.
基于铜阳极泥综合回收工艺中硒还原段硒、碲和铜分离不彻底的情况,提出了在氯化脱硒溶液中补充氯离子的新工艺,随后在还原时间、温度、还原剂通入速率等其他参数不变的情况下进行两次硒还原工业试验。结果表明,采用新工艺后,一次还原中硒的还原率可达到99.72%,碲和铜的还原程度受到明显抑制;二次还原中碲的还原率可达到95.30%,铜还原率降低至4.71%;粗硒产品硒含量由72.04%提升至76.77%,碲含量由1.62%下降到0.45%,铜含量由2.17%下降至1.01%。相比原工艺,新工艺的改进效果明显。  相似文献   

6.
从铜阳极泥中回收硒,碲新技术   总被引:17,自引:3,他引:17  
梁刚  舒万艮 《稀有金属》1997,21(4):254-256
提出了从铜阳极泥中回收硒、碲的新技术:以H2O2作氧化剂,在弱酸性溶液中氧化硒和碲,固液分离后调节pH分离硒和碲,在盐酸酸化下用Na2SO3还原硒和碲。硒和碲回收率分别为99%和98%,纯度均可达99%。  相似文献   

7.
从铜精炼厂阳极泥中回收硒和碲   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

8.
湿法处理铜阳极泥工艺研究(Ⅰ):——铜,硒,碲的浸出   总被引:4,自引:2,他引:4  
李运刚 《湿法冶金》2000,19(1):41-45
以国内某冶炼厂所产铜阳极泥为原料,对低温氧化焙烧一湿法处理工艺流程的第一步——铜、硒、碲的浸出进行了详细的研究。结果表明,铜的浸出率可达98%以上,硒、碲浸出率可达96%以上,银基本上不进入溶液。  相似文献   

9.
针对高含镍铜阳极泥,采用直接添加氢氧化钠焙烧-碱浸-酸浸流程进行Se、Te、Cu的脱除试验研究,并对过程的反应机理进行了分析。研究发现,加碱氧化焙烧过程中硒化物和碲化物中的Cu变成Cu O和Cu3Te O6;Se、Te分别转变成在碱性溶液中易溶的Na2Se O3和不溶的Ag2Te O3、Cu3Te O6,为Se、Te、Cu的选择性脱除奠定了基础。试验结果表明,最佳焙烧-碱浸的条件为:Na OH剂量为阳极泥的10%,焙烧时间1.5h,焙烧温度500℃。碱浸时间1.0h、Na OH浓度20g/L、碱浸温度80℃、液固比5∶1。在此条件下Se的浸出率为95.50%,碱浸渣中Se的含量从3.93%下降到0.23%。碱浸渣酸浸除铜碲的最佳条件为:H2SO4浓度为90g/L、酸浸温度70℃、酸浸时间1.0h、液固比20∶1;在此条件下,Cu、Te的脱除率分别为96.18%、98.48%。  相似文献   

10.
以国内某冶炼厂所产铜阳极泥为原料,对低温氧化焙烧一湿法处理工艺流程的第一步──铜、硒、碲的浸出进行了详细的研究。结果表明,铜的浸出率可达 98%以上,硒、碲浸出率可达96%以上,银基本上不进入溶液。  相似文献   

11.
铜阳极泥处理工艺的改进实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
宣善伦 《黄金》2007,28(2):39-41
分析了金昌冶炼厂铜阳极泥处理工艺存在的问题及对生产的影响,介绍了所采取的改进措施及工艺改进后取得的效果.  相似文献   

12.
卡尔多炉处理铜阳极泥技术及应用实践   总被引:7,自引:0,他引:7  
涂百乐  张源  王爱荣 《黄金》2011,32(3):45-48
介绍了铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司采用卡尔多炉处理铜阳极泥的工艺技术、主要设备和生产实践,并对工艺改进进行了探讨.实践证明,卡尔多炉处理铜阳极泥火法工艺具有对原料适应性强、设备先进、综合回收率高、生产成本低、环境污染少等优点.  相似文献   

13.
由于原料日趋复杂,导致铜电解阳极泥的产出率大大超过原工艺设计值.通过采取一系列相应措施,使阳极泥产出率控制在0.7%以下,同时阳极泥金、银含量也有所提高.  相似文献   

14.
金隆铜业有限公司技改前采用旋流电积系统处理铜阳极泥浸出液,因旋流电积系统设计能力受限,仪能处理少量杂质含量低的二段浸出液,大部分浸出液外售处理,每年损失1 086万元.公司决定进行改造,有两种处理方案:一是继续现有旋流电积工艺并扩大产能;二是通过电解净液工艺处理.经过效益对比,发现采用电解净液工艺处理更为经济.公司确定...  相似文献   

15.
针对全泥氰化工艺尾水开展100t/d工业试验研究,开发纳滤、反渗透二段浓缩铜银络合离子工艺,通过置换、中性萃取、酸性反萃、电积全新工艺技术,在不改变尾水理化性能的条件下,实现了活化游离氰根,提高金、银浸出率,综合回收电积铜的目的。  相似文献   

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