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研究了以Fenton试剂为氧化剂,以聚丙烯酰胺(PAM)为絮凝剂对脱墨浆造纸废水氧化絮凝的深度处理方法,并对其氧化机理及动力学进行了分析。通过一系列单因素实验研究结果表明,Fenton氧化过程中各个影响因素对CODCr去除率均有不同的影响,综合比较各个实验结果发现,当体系中FeSO_4投加量为0.5 g/L、n(H_2O_2)∶n(Fe~(2+))=1.5∶1、初始pH值=3.0、反应时间35 min时,氧化絮凝后CODCr去除率达到55.1%。以一级反应动力学方程为模型,对研究中氧化过程进行了多因素的动力学分析。通过多元回归分析模拟得到反应速率常数k的表达式为k=0.273[H_2O_2]-0.067[Fe~(2+)]0.594。 相似文献
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麦草浆制浆造纸废水可生化性差,采用混凝-加核絮凝组合工艺处理后,出水CODCr仍偏高,而CODCr残留问题一直是困扰制浆造纸企业水处理的难点。为探究其成因,采用气相色谱与质谱联用(GC-MS)全扫描有机物定性分析方法对处理前后的废水进行了分析。结果表明,处理后废水CODCr偏高主要是由留在水中未被成功去除的小分子有机物所致,如邻苯二甲酸二异丁酯和邻苯二甲酸单乙基己酯等;通过测定处理前后废水UV254,间接反映出混凝-加核絮凝组合工艺对麦草浆制浆造纸废水中难降解大分子芳烃类有机污染物有较好的去除效果,同时提高了其可生化性。 相似文献
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研究了微生物燃料电池处理OCC制浆废水及同步产电性能,为全面了解实验室研究与实际应用之间的差距,选用自制的和纸厂的两种OCC制浆废水进行比较分析。研究结果表明,阳极室进水为纸厂废水的反应体系在有机物去除及产电方面优于自制废水体系,反应器运行结束时自制废水和纸厂废水的COD_(Cr)去除率分别为81.3%和89.5%;自制废水体系于3个产电平台产生的输出电压分别低于纸厂废水体系,进水COD_(Cr)浓度为1000 mg/L时,两个体系得到的最大功率密度分别为289.9 mW/m~2和303.0 mW/m~2。通过扫描电子显微镜和傅里叶红外光谱分析可知,自制废水体系和纸厂废水体系中阳极优势菌群的表面形态不同,且红外谱图在吸收峰的数量及特定峰的强度上存在差异。 相似文献
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卡鲁塞尔氧化沟处理制浆中段废水 总被引:2,自引:0,他引:2
通过改进物化-生化工艺,将卡鲁塞尔氧化沟用于处理制浆中段废水,在调试及运行中严格控制工艺条件,取得了较好的效果.部分活性污泥引入进水,提前预酸化;物化-生化-物化工艺,保证出水稳定;先生化后物化污泥量少,出水色度低:先物化后生化能避免高浓度废水对生化系统的冲击. 相似文献
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采用电化学氧化法,以不锈钢板作电极处理制浆造纸废水,获得电化学氧化处理制浆造纸废水的最佳运行参数:极板间距10mm,电流密度15~20mA/cm2,pH中性,电化学反应时间4h,废水COD的去除率可达92%。而采用Ti-PbO2电极处理制浆造纸废水的COD去除率只有30%。 相似文献
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采用厌氧生物滤池(AF)-特异性移动床生物膜反应器(SMBBR)组合工艺处理制浆废水,考察该工艺挂膜阶段以及挂膜成功后稳定运行阶段对废水COD_(Cr)和SS的去除效果,并探究了稳定运行期水力停留时间(HRT)、溶解氧(DO)浓度两个因素对COD_(Cr)去除率的影响。试验结果表明,在水温18~28℃、进水pH值6.5~8.0、COD_(Cr)浓度11000~15000 mg/L、SS浓度20600~26600 mg/L、水力停留时间8 d的操作条件下,出水COD_(Cr)稳定在400 mg/L以下,平均去除率高达97%;出水SS稳定在350 mg/L以下,平均去除率高达98%。出水水质达到GB8978—1996《废水综合排放标准》国家三级排放标准,可排入城镇废水处理厂进行深度处理。 相似文献
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与传统Fenton氧化法相比流化床Fenton氧化法可以有效降低氧化剂的消耗量,同时可以使CODCr的去除效率有所提高。由于制浆废水的复杂特性,Fenton氧化反应存在一定的矿化能力极限,处理后废水很难稳定达标。进一步研究确定了最佳反应条件为:H2O2用量为1/2Qth、Fe2+与H2O2摩尔比为1∶5时,一沉池出水进行氧化处理后CODCr由1004 mg/L降至235 mg/L,BOD5/CODCr提高到0.59,并通过AOX值和二氯甲烷萃取物GC-MS分析对比,判断废水可生化性显著提高。在此基础上采用流化床Fenton氧化与废水生物处理组合工艺进行处理,可以满足达标排放要求。 相似文献
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在Fe3+存在下,考察了好氧活性污泥系统在pH值为5.0和9.5冲击7天下对制浆中段废水的处理效果和污泥特性,然后再调整pH值为7.0,进行7天的恢复实验,继续考察处理效果和污泥特性,并与不加铁的空白组对照。在pH值为5.0和9.5冲击下,加入铁离子组和空白组处理效果均下降,污泥沉降性能变差,但加铁组的各项指标均优于空白组。恢复实验中,加铁组的好氧活性污泥系统恢复到正常运行的速度相对较快。pH值为5.0冲击下,活性污泥系统处理效果优于pH值为9.5的冲击,但污泥沉降性能较差。 相似文献
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利用臭氧氧化法对造纸厂二级生物处理出水进行深度处理,考察了臭氧发生量、反应时间、反应温度、废水pH值、废水循环速率对造纸废水色度和CODCr去除率的影响,得出最优的臭氧氧化工艺;在此基础上,采用以不同金属盐为前驱体、掺氮活性炭(AC)为载体的催化剂对废水进行臭氧催化氧化处理。结果表明,在臭氧发生量为3 g/h、反应时间40 min、反应温度为40℃、pH值为原废水pH值、废水循环速率为500 mL/min的条件下,臭氧氧化法可将废水色度降至5 C.U.以下,CODCr去除率为86.9%;在多种催化剂中,镍基催化剂(Ni@AC)协同臭氧催化氧化可使废水CODCr去除率达91.7%。 相似文献
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水解/氧化沟工艺处理麦草制浆中段废水 总被引:7,自引:0,他引:7
新乡新亚集团股份有限公司采用水解/氧化沟工艺处理麦草制浆造纸中段废水(设计规模为25000m3/d),出水达到了国家标准. 相似文献
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