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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
系统分析了采用传统汽提工艺的脱苯塔不能从侧线采出合格萘油的症结所在.通过对脱苯塔的操作工况、富油加热的热源选择、洗油再生的方式等工艺和设备问题的深入剖析,针对性地提出了脱苯塔减压操作、富油采用导热油间接加热、洗油采用热贫油加热并贫油再生的一系列优化工艺和设备的具体措施,从而实现了萘油的顺利采出,并在保证采萘的前提下,进...  相似文献   

2.
鲁建勋  张迈 《燃料与化工》2012,43(5):55-55,57
山西焦煤五麟公司焦化厂2006年建成2×72孔TJL4350D型捣固焦炉,焦炭生产能力100万t/a,煤气处理量48 436m3/h.采用焦油洗油洗苯、管式炉加热富油脱苯工艺,设备为1台φ4000×42 300洗苯塔,1台φ2 200×30 280脱苯塔,脱苯塔采用传统的泡罩塔盘,脱苯效率较低,投产后贫油含苯量在0.5% ~0.6%,煤气中苯含量在3.5~4.5g/m3.为了提高粗苯产量,将煤气中苯含量降至2g/m3,进行了技术改进.  相似文献   

3.
粗苯蒸馏工序出现分离器窜油的现象,拆解检修脱苯塔,发现脱苯塔进料口的塔盘上有大量的洗油渣。将进料口下降一层塔盘,观察经过脱苯塔后贫油质量的变化,结果贫油含苯略有升高,但由于煤气量减少,轻苯产量并未减少。  相似文献   

4.
粗苯设备腐蚀介质来源及其性质的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
周德悟 《煤化工》1994,(3):45-51
本文指出粗苯设备腐蚀介质主要来自煤气中的NH_3、H_2S、HCN;洗油中的水溶性无机盐及喹啉硷,无机盐NH_4CNS、NH_4CN、NH_4Cl及喹啉硷盐具有较强的腐蚀性。洗油中的沥青质与NH_4CNS、NH_4CN、NH_4Cl缔合形成稳定性的腐蚀物,它们将加速粗苯设备的腐蚀,NH_4CNS是煤气中NH_3与HCN、H_2S或NH_3与富油中CS_2的反应产物,减少煤气与洗油中腐蚀介质的含量,可降低粗苯设备的腐蚀。  相似文献   

5.
我厂粗苯生产采用管式炉过热蒸汽法,富油被加热至180℃左右,去脱苯塔脱除粗苯后循环使用,在循环热油中(管式炉后)取占循环油量1-1.5%的洗油送入再生器,在此用过热直接蒸汽再生,生成含苯洗油蒸汽送脱苯塔底部,残留在再生器底部的热残渣油排入残渣油槽,定期加热后送入焦油贮槽(粗苯排渣系统工艺流程如图-1)。  相似文献   

6.
赵晓霞  史宝萍 《煤化工》2012,40(3):47-48
介绍了焦化行业洗脱苯工艺及其存在的问题,通过采用改进终冷塔的清洗工艺、在洗苯塔中使用不锈钢孔板波纹填料、在脱苯塔中使用垂直筛板塔、增大洗油循环量、改富油再生为贫油再生、增大油油换热面积等改进措施,使粗苯回收率提高,蒸汽消耗降低,产品质量改善,生产稳定性大大提高。  相似文献   

7.
贾建华 《煤化工》2010,38(3):62-64
介绍了煤气终冷和洗脱苯工艺的生产现状,针对现行工艺存在塔阻波动大,吨苯耗蒸汽、洗油较高,洗油质量差,洗苯效果差,管式炉油管腐蚀严重等问题,提出了加强冷凝液的喷洒,降低塔阻,增设富油缓冲槽及浮漂式液位计,油油换热器改串联为并联,加强生产操作等方面的改进措施。改造后,提高了粗苯回收率,降低了洗油消耗,稳定了粗苯生产。  相似文献   

8.
针对粗苯蒸馏系统工艺复杂落后,设备腐蚀严重,超负荷运转,能耗高,效率低,急需改进,以适应现有工艺需要。采用新工艺新技术,用一台高效垂直筛板型脱苯塔代替老工艺系统脱苯塔、脱水塔、两苯塔,实行三塔合一塔,达到简化工艺,减少设备、降低能耗的效果。  相似文献   

9.
张金平  张子龙 《煤化工》2014,42(5):68-69
为解决焦化粗苯回收率低和洗油再生烟气污染等问题,采取了如下措施:改善煤气终冷系统冷却效果、提高脱苯单元脱苯效率、优化贫、富油输送系统、改变洗油再生器排渣方式并加装烟气洗涤装置等。结果表明,洗苯塔后煤气含苯量降低1.4 g/m3,粗苯产量增加0.099 t/h,每小时节约电量36 kWh。  相似文献   

10.
为解决太钢焦化厂存在的塔后含苯量高、轻苯产量低、洗油消耗量大等问题,在分析了焦化厂粗苯生产现状的基础上,提出了具体的改革措施。主要包括:改善新洗油质量、降低终冷塔出口煤气温度、优化贫富油螺板换热器通道、稳定蒸汽压力、改造洗苯塔后油封槽等。结果表明:改造后,有效降低了洗苯塔后煤气含苯量和轻苯耗洗油量,增加了轻苯产量,不仅为后续工序提供了洁净煤气,还带来了可观的经济效益。  相似文献   

11.
诺沃利佩茨克钢铁公司焦化厂No5-8焦炉的煤气(总盘为17-18万d/h)净化系统规定,在Ⅱ、Ⅲ期洗苯塔(煤气总处理盘为10万m^3/h)和氨生产车间的脱苯塔(煤气总处理量为9万m^3/h)压力下用煤焦油洗油回收苯烃。  相似文献   

12.
1粗苯贫富油换热工艺简介从终冷洗苯装置送来的富油依次经油汽换热器、二段贫富油换热器、一段贫富油换热器再经管式炉加热至190℃后进入脱苯塔后,用再生器来的直接蒸汽进行水蒸汽蒸馏。脱苯塔底排出的热贫油  相似文献   

13.
介绍脱苯塔数学模型及非线性代数方程通过迭代法计算求解,从计算结果看出,直接蒸汽用量和富油含BTX变化时,主要影响凝水量等。  相似文献   

14.
秦志华 《燃料与化工》2000,31(3):149-149
我厂粗苯工段的脱苯塔是φ2.2/2.4m×40.85m的55层泡罩塔,操作压力0.05MPa,工作温度190℃,设计处理能力100t/h,塔盘由厚3mm的不锈钢板制成分体式塔盘,密封面未经切削加工,密封垫材质为牛油盘根。投产半年后,脱苯塔内部出现泄漏,处理能力下降至80t/h左右,到1999年2月,脱苯塔的处理能力骤降至50~60t/h,轻苯产量也由40t/d下降到20t/d左右,塔后贫油含苯量高达1.54%~1.7%,管式炉后的富油温度也从180℃下降至140℃左右。分析原因得出,塔内的牛油盘…  相似文献   

15.
我厂煤气净化粗苯工段由2个系统组成,采用洗油洗苯和管式炉加热富油脱苯的方法回收煤气中的苯。系统工艺基本相同,分为洗苯和脱苯2个工序,主要产品为轻苯。  相似文献   

16.
粗苯生产系统造成循环洗油析出结晶物的原因,由于外购洗油质量都经深加工处理,把洗油中的甲基萘完全提炼出去,使洗油含萘量过少,因此在吸收煤气中苯族烃的过程中,洗油质量的好坏,直接影响着焦炉煤气中苯族烃的回收。通过生产实践研究轻质洗油相比国标洗油具有的优势:甲基萘含量高、杂质少、粘度低、比重小、流动性好、洗苯雾化效果好、与煤气充分接触面积大、洗苯效率高且0℃不结晶、不易堵塞设备。  相似文献   

17.
宝钢三期的粗苯工艺流程与一、二期工程基本相似,煤气处理能力10.5万m~3/h。来自无水氨装置的焦炉煤气经空喷终冷塔冷却后进入吸苯塔,塔后煤气含苯量<3g/m~3。塔底富油送脱苯系统生产粗苯,小部分富油送入中冷洗萘塔洗萘。富油在进入脱水塔前,先后经油汽换热器和油油换热器中被加热,进入脱水塔后,靠闪蒸脱除热富油中的水分和  相似文献   

18.
我公司脱苯塔后贫油含苯为1.4%~1.6%.远远大于0.4%~0.6%的要求.大量的苯族烃随煤气外送.不仅增大了煤气杂质,也降低了企业经济效益.因此必须对脱苯塔进行技术改造,提高粗苯产率.我们研究用JKB/250Y传质填料替代传统的泡罩塔板.  相似文献   

19.
1存在问题我厂的粗苯工段采用管式炉加热富油、单塔蒸馏生产粗苯、富油再生工艺。多年来,循环洗油质量差的问题一直困扰着粗苯装置的正常运行。特别是2000年12月16日新焦炉投产后,煤气净化装置的处理量增加了1/3,大大超过了设计能力,不仅使塔后煤气含苯量有时高达10g/m3以上,而且洗苯塔也出现严重堵塞。表1列出了2000年至2002年的年均生产数据。生产实践表明,当循环洗油的300℃前馏出量较低时,洗苯塔阻力明显增长,粗苯质量波动,产量降低,180℃前的馏出量随之降低。1993年前,洗苯系统为两系四塔操作,洗苯塔经常堵塞,将再生器改为筛板式后,堵…  相似文献   

20.
平煤天宏焦化公司粗苯回收采用洗油吸收及管式炉加热富油脱苯法。进入冬季后,由于生产和生活蒸汽用量大,蒸汽压力极不稳定,过热蒸汽温度难以达到350~400℃的工艺要求,给脱苯塔生产带来许多困难。我公司针对蒸汽压力偏低影响粗苯产量、质量的情况,通过调整工艺参数,使生产操作趋于稳定.产品质量、产量基本恢复正常。  相似文献   

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