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相似文献
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1.
高碳钢小方坯显微凝固组织的研究表明:一次枝晶臂在凝固过程中不断粗化变短;碳含量高,容易形成长宽比小的一次枝晶,并且一次枝晶臂间距增宽,容易形成粗大的柱状晶组织;过热度高,易形成粗大的一次枝晶,一次枝晶臂间距增宽;拉速慢,容易形成细长的一次枝晶,一次枝晶臂间距减少;二次冷却水流量比增加,易形成细长的一次枝晶,一次枝晶臂间距降低.结晶器电磁搅拌可显著降低一次枝晶臂长宽比,并减小一次枝晶臂间距;搅拌电流增加,则一次枝晶臂间距减小效果更明显.  相似文献   

2.
高强度二冷对高碳钢小方坯凝固组织和中心碳偏析的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
冯军  陈伟庆 《特殊钢》2006,27(4):42-44
试验了250A/5Hz电磁搅拌连铸150 mm×150 mm方坯时二冷比水量对0.64%-0.82%C钢铸坯冷却速度、凝固组织和中心碳偏析的影响。结果表明,当二冷比水量由0.83 L/kg增加至1.55 L/kg时,距铸坯边缘46 mm处的一次枝晶臂间距由380μm降至300μm,平均中心碳偏析指数由1.15降至1.10,同时等轴晶比例由45%降至40%,二次强冷工艺适合于小方坯连铸。  相似文献   

3.
连铸板坯二次枝晶臂间距对中心碳偏析的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对新余钢铁公司生产的1 900 mm×250 mm板坯,通过测量不同拉速、二冷比水量、过热度等工况条件下铸坯的二次枝晶臂间距,确定不同连铸工艺参数条件对二次枝晶臂间距的影响,结果表明二次枝晶臂间距越大,渗透率越高,中心碳偏析越严重.  相似文献   

4.
锑对亚共晶灰铁初生奥氏体二次枝晶臂间距的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴春京  朱玉龙 《钢铁》1996,31(4):56-58
  相似文献   

5.
介绍了连铸坯凝固组织中树枝晶臂间距检测方法的优化试验及其应用效果。通过对连铸坯凝固冷却过程的分析及批量数据的采集,确定了测定连铸坯树枝晶臂间距的代表性区域,建立了一种科学测量枝晶臂间距的方法。将该方法应用于连铸圆坯生产检验中,能快速准确地找出铸坯枝晶臂间距随连铸二冷强度变化的规律,采取调整连铸二冷强度的措施,来控制一、二次枝晶臂间距大小,达到了减轻或消除铸坯开裂缺陷、提高连铸质量的目的。  相似文献   

6.
连铸工艺参数对高碳钢小方坯内部质量的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
韩静  冯军  陈伟庆 《河南冶金》2005,13(1):11-13
研究了连铸工艺参数对于高碳钢小方坯内部质量的影响,结果表明,结晶器电磁搅拌强度增加,高碳钢小方坯中心碳偏析减小,但坯壳内的负偏析加重。在结晶器电磁搅拌条件下,随着二冷比水量增大,中心碳偏析减小;随拉速、中间包钢水过热度和钢中碳含量增加,中心碳偏析加重。  相似文献   

7.
研究了240mm×180Fnrn的82B钢矩形坯和150mm×150mm的82B钢小方坯的二次枝晶臂间距和中心碳偏析情况,结果表明:相同二冷比水量下气雾冷却的冷却强度较喷水冷却的冷却强度提高1倍;对于小方坯,增加二冷比水量,二次枝晶臂间距减小,能够改善中心碳偏析;小方坯采用末端电磁搅拌,增加等轴晶改善中心碳偏析的效果优于减小二次枝晶臂间距。较大断面矩形坯比小方坯中心碳偏析明显严重,增加二冷强度对改善矩形坯中心碳偏析无明显影响,末端电磁搅拌可减少矩形坯中心碳偏析,但其偏析指数仍高于小方坯。  相似文献   

8.
工艺参数对高碳钢小方坯中心缺陷的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐恩  许中波  王海涛  靳庆锋  许晓东  章军  王勇 《钢铁》2004,39(6):21-23,35
系统地研究了首钢三炼钢4号铸机拉速和比水量对优质高碳钢小方坯中心缺陷的影响。首先在典型工况下分别调整了拉速和比水量,将拉速2.6m/min降低到了2.0m/min,铸坯的中心偏析、疏松得到了改善,同时中心缩孔在一定程度上有所恶化,因此将拉速优化为2.2m/min。随着比水量的降低(1.0~0.7)L/kg,中心偏析先恶化,然后改善,中心疏松和中心缩孔均得到了改善,因此将比水量控制在0.7L/kg。最后将拉速和比水量进行了优化匹配。结果表明对于首钢三炼钢4号铸机将拉速控制在2.2m/min、冷却强度控制在0.8L/kg有益于优质高碳钢小方坯中心缺陷的改善。  相似文献   

9.
高碳钢连铸小方坯缩孔及中心偏析的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了钢水过热度,拉速,二冷水量,电磁搅拌等连铸工艺参数对高碳钢小方坯缩孔的影响。试验研究了铸坯凝固末端喷水强冷对减轻中心偏析的作用。并采用人工神经网络方法对铸坯缩孔级别进行了预测。  相似文献   

10.
连铸坯枝晶凝固的重要微观结构特征参数的研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
连铸钢水凝固时结晶方式包括柱状晶和等轴晶对铸坯质量有显著影响。连铸过程合金成分、铸坯过热度、尺寸,冷却速度和温度梯度等技术参数均影响一次、二次枝晶臂间距、柱状晶至等轴晶转变边界位置和糊状区渗透率等结构特征参数。在已有研究的基础上总结了微观结构特征参数的半解析计算公式,在对连铸时宏观流场、温度场和浓度场分布的微观.宏观耦合数值模拟时可采用合适的半解析计算公式计算这些特征参数。  相似文献   

11.
唐恩  许中波  王海涛  靳庆锋  章军  许晓东  王勇  张源 《炼钢》2004,20(4):30-33,36
结合首钢三炼钢现场条件,利用传热学基本原理建立了小方坯凝固传热的二维非稳态数学模型.采用科学与工程计算语言MATLAB开发,通过现场测温验证了模型的准确性和实用性。该模型模拟了铸坯凝固的整个过程,发现过热度对铸坯的凝固终点以及表面温度的变化影响较小,而拉速、比水量影响较大,对小方坯凝固有了定性、定量的认识,从而寻求合适的工艺参数来控制铸机生产以提高铸坯的质量。  相似文献   

12.
针对鞍钢股份有限公司炼钢总厂二分厂高碳硬线钢铸坯废品率高的问题,采用六西格玛管理的方法分析了工艺技术、设备和基础管理几方面存在的问题,通过控制中间包钢水过热度、二冷水比水量、稳定拉速并控制电磁搅拌频率和电流,高碳硬线钢铸坯的废品率降至0.12%以下。  相似文献   

13.
田振  张庆雷  许继勇 《山东冶金》2014,(1):12-13,16
针对方坯连铸过程中产生的连铸坯中心偏析问题,日钢第一炼钢厂采取了一系列控制措施,如减少钢液成分波动、降低中间包内钢液过热度、制定合适的拉速和温度匹配制度并保持恒拉速、优化结晶器电磁搅拌参数、控制合适的二冷强度、使用凝固末端电磁搅拌等,使高碳钢铸坯中心偏析明显改善,w[C]≥0.60%的高碳钢中心碳偏析(≤1.5级)合格率100%。  相似文献   

14.
阐述了高碳钢方坯的生产现状及内部缺陷的成因,研究了二冷比水量、过热度和拉速对铸坯内部质量的影响。结果表明,在没有末端电磁搅拌和轻压下的条件下,满足高碳钢150mm2方坯质量要求的最佳工艺为:比水量0.75L/kg、过热度不大于25℃、拉速2.1m/min;铸坯中心缩孔不大于2.0级、中心疏松不大于1.5级、中心碳偏析指数不大于1.08。  相似文献   

15.
炼钢-精炼-连铸工艺生产高碳钢的质量控制   总被引:14,自引:2,他引:14  
魏军  刘中柱  蔡开科  刘会圈 《炼钢》2000,16(3):46-51
根据高碳钢线材产品的质量要求,概要论述了转炉-精炼-连铸流程生产高碳钢过程中质量控制的工艺技术,为国内相关企业提高产品档次提供了有益的借鉴。  相似文献   

16.
低碳低硅高铝冷镦钢小方坯连铸工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
孙维  汪开忠 《炼钢》2005,21(4):34-37
通过对LF精炼、钙处理和小方坯连铸工艺的优化,成功解决了低碳低硅高铝钢(w(Als)≥0.02%)小方坯连铸容易发生中包水口蓄流的技术难题,使高铝钢小方坯连浇炉数达到了8~16炉。  相似文献   

17.
 The continuous casting technological parameters have a great influence on the secondary dendrite arm spacing of the slab, which determines the segregation behavior of materials. Therefore, the identification of technological parameters of continuous casting process directly impacts the property of slab. The relationships between continuous casting technological parameters and cooling rate of slab for spring steel were built using BP neural network model, based on which, the relevant secondary dendrite arm spacing was calculated. The simulation calculation was also carried out using the industrial data. The simulation results show that compared with that of the traditional method, the absolute error of calculation result obtained with BP neural network model reduced from 0.015 to 0.0005, and the relative error reduced from 6.76% to 0.22%. BP neural network model had a more precise accuracy in the optimization of continuous casting technological parameters.  相似文献   

18.
转炉冶炼高碳钢工艺分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决转炉冶炼高碳钢去磷、保碳、提温三者难以同时实现的问题,在生产过程中,优化工艺,总结出了“双控双调”的操作方法,取得了良好的效果:留碳命中率高,磷的控制稳定,使高碳钢冶炼合格率从原来的63.6%提高到84.7%。  相似文献   

19.
鞍钢股份有限公司第一炼钢厂试验研究了高碳纯净钢的冶炼操作技术,对纯净钢的工艺过程控制进行全面分析后,确定了高碳纯净钢的冶炼技术要点。将采用该工艺生产的高碳纯净钢与其他钢厂同类钢种进行对比,结果表明,该工艺提高了高碳钢的纯净度和性能指标。  相似文献   

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