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新型联醇催化剂的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
马仁川 《精细与专用化学品》2001,9(16):17-18
联醇生产长期以来存在生产周期短、副反应严重的问题,其中主要是催化剂寿命短和结蜡严重。该专题开发的新型联醇催化剂采用较低的Cu/Zn比,添加稀土组分,制备工艺采用两步法代替传统联醇催化剂的一步沉淀法,并将膜分离技术用于原料液除杂质。其选择性、低温活性、耐热性、耐硫性、抗压强度以及使用寿命均优于传统的联醇催化剂。该催化剂的经济、社会效益显著,具有广阔的推广前景。 相似文献
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我厂新系统于 1 993年建成投产 ,年产合成氨80 kt,为满足有机分厂年产 3 0 kt甲醇生产的原料供应 ,1 994底增加一套年产粗甲醇 1 0 kt的联醇装置。至 2 0 0 1年已更换联醇催化剂 1 1炉 ,其中第五炉以前催化剂的钝化是用高压瓶装纯氧加到循环 N2 中 ,直到循环 N2 中 O2 含量达 2 0 %以上 ,催化剂床层温度不再上涨认为钝化合格。由于联醇催化剂更换频繁 ,钝化时氧气瓶罐装、搬运不安全 ,劳动强度大 ,时间又长 ,严重影响联醇生产。 1 997年 9月 1 0日第五炉联醇催化剂钝化时改在打 N2 的高压机进口管道加一根 Dg5 0的空气管 ,利用空压站 0 .6… 相似文献
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合成氨工艺中串入甲醇生产,或单纯的甲醇生产工艺延伸到以生产合成氨为终端,前者的目的是通过联产甲醇。充分利用原料气中的一氧化碳生产甲醇;后者则是将原料气制造时带入的少量氮气与氢生产氨,避免了合成甲醇后排放氮气造成有效气的损失。单醇生产中往往需要较高的CO含量(209/5左右),变换工艺往往只需一段变换;在联醇生产中为保持原料气中有一定比例的CO,变换率的范围要求在65%~80%之间,即出口的CO含量4%~7%。 相似文献
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采用变换中间抽气联醇新技术,优化联醇工艺,降低了煤耗、电耗,延长了催化剂使用寿命,年创经济效益131.44万元。 相似文献
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1基本情况我厂联醇是1987年投产的。1994年9月以前联醇合成塔(1000二个)由三套管型氨合成塔内件改造而成。流程为高压机五段气一次通过甲醇合成塔,甲醇合成无循环机,不形成回路,两个醇塔并联操作。该内件经过几年的连续运行,冷管和换热器泄漏都比较严重。为提高工厂经济效益,搞好以甲醇为龙头的产品开发,我厂在1994年9月和1995年5月分别对2“、广联醇合成系统进行了改造。改造的主要内容如下:(1)更换合成塔内件,新内件采用南化研究院的三轴一径绝热床内件。(2)两个甲醇合成系统各增加一台透平循环机。(3)扩大户、2“系统水… 相似文献
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NC501型联醇催化剂是目前最好的催化剂之一。它具有强度大、选择性好、活性高、易还原的特点。在NCM-1010型Ф1000mm塔上使用NC501催化剂,采用两次装填,一次装好三个冷激器的做法,可以免去逐床装填,逐个装冷激器的麻烦,使装填工作简单了许多。 相似文献
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简要介绍了 C_(207)型联醇催化剂的研制,着重讨论了使用性能及影响使用寿命的有关因素。我国首创的合成氨-甲醇联合生产工艺(以下简称联醇)已投产多年, 相似文献
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