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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对弧半径6 m、断面180 mm方坯连铸机生产的Q420C含铝连铸坯存在角部裂纹缺陷的问题展开研究,从铸机弧半径、钢中AlN析出两个角度进行了分析。结果表明,铸机弧半径小,矫直应力过大是铸坯角部产生裂纹的主要原因;AlN在钢液凝固析出时,钉轧在晶界处,易产生角部裂纹。通过控制钢中N含量,降低浇注过程中的冷却强度,使其矫直温度≥950℃,可以避免AlN的大量析出,缓解了铸坯角部裂纹的产生,使Q420C角钢轧材开裂率降低8%。  相似文献   

2.
连铸辊表面堆焊层开裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学成分、金相组织和扫描电镜断口分析及显微硬度测定等手段对连铸辊表面堆焊层开裂部位进行了取样分析。结果表明,堆焊工艺制定不当,热影响区的过热区形成高碳粗大马氏体组织及保留了较大的焊接应力.是导致堆焊层开裂的主要原因。并提出了改进措施和建议。  相似文献   

3.
采用化学成分、金相组织和扫描电镜断口分析及显微硬度测定等手段对连铸辊表面堆焊层开裂部位进行了取样分析。结果表明,堆焊工艺制定不当,热影响区的过热区形成高碳粗大马氏体组织及保留了较大的焊接应力,是导致堆焊层开裂的主要原因。并提出了改进措施和建议。  相似文献   

4.
周中喜  温志红 《轧钢》2020,37(4):86-90
目前市场对中厚板的订单具有个性化和多样化的特点,而对于不同强度级别的钢板,化学成分设计往往是不同的,这样会增加不同钢坯冶炼之间衔接的时间及化学成分控制的难度,导致冶炼成本增加,工序复杂化。结合市场需求与生产实际,采用同一Q390低合金高强度钢板坯,通过不同的控轧控冷工艺,对Q390C和Q420C两种强度级别热轧钢板进行了试制。结果表明,通过控轧控冷技术,可以充分发挥细晶强化作用,采用同一Q390低合金高强度钢板坯实现了Q390C和Q420C两个强度级别热轧钢板的柔性生产。试制生产的两种钢板,强塑性及0 ℃冲击功均满足标准要求,Q420C钢板屈服强度达441 MPa以上,抗拉强度达579 MPa以上。采用柔性轧制技术,降低了Q420C高强钢板的生产成本。  相似文献   

5.
周中喜  温志红 《轧钢》2007,37(4):86-90
目前市场对中厚板的订单具有个性化和多样化的特点,而对于不同强度级别的钢板,化学成分设计往往是不同的,这样会增加不同钢坯冶炼之间衔接的时间及化学成分控制的难度,导致冶炼成本增加,工序复杂化。结合市场需求与生产实际,采用同一Q390低合金高强度钢板坯,通过不同的控轧控冷工艺,对Q390C和Q420C两种强度级别热轧钢板进行了试制。结果表明,通过控轧控冷技术,可以充分发挥细晶强化作用,采用同一Q390低合金高强度钢板坯实现了Q390C和Q420C两个强度级别热轧钢板的柔性生产。试制生产的两种钢板,强塑性及0 ℃冲击功均满足标准要求,Q420C钢板屈服强度达441 MPa以上,抗拉强度达579 MPa以上。采用柔性轧制技术,降低了Q420C高强钢板的生产成本。  相似文献   

6.
1宏观检验 在60方坯的表面未发现缺陷。取样进行酸浸试验时,可见到沿对角通过中心有一簇裂纹,见图1。裂纹长短、深浅不一。进一步做硫印试验,发现裂纹处棕色斑点较密,表明裂纹处含硫量较高。  相似文献   

7.
针对莱芜钢铁股份有限公司在试产22# Q420C门架槽钢过程中出现成品冲击韧性不稳定、强度波动、易出现边裂等质量问题,经金相分析、断口形貌及夹杂物分析找到了主要原因,通过添加微量元素硼以提高低温冲击韧性;加强精炼时的脱氧控制;控制初轧温度为1150~1170℃、终轧温度为920~940℃,并增强轧后冷却强度,以抑制魏氏体组织的生成;调整槽钢孔型腿部、肩部的圆角尺寸等,使Q420C门架槽钢的屈服强度保持为460~480MPa,冲击功提高到76~136 J/cm2,杜绝了角部边裂问题.  相似文献   

8.
虞明全 《连铸》2003,(6):4-8,29
在新建的电炉一连铸生产线上开发方坯连铸轴承钢工艺技术,提高轴承钢的清洁度,并使连铸轴承钢的接触疲劳寿命和轴承疲劳寿命分别达到和超过模铸轴承钢,累计产量已超过10万t。  相似文献   

9.
运用ANSYS,建立了20MnSi连铸方坯电磁-热耦合分析的有限元模型,得到了涡流和温度场的分布图,并对结果进行了分析。在不同的电参数下对20MnSi连铸方坯加热过程的温度分布进行了模拟计算,获得了不同加热参数下连铸坯的温度场分布和涡流分布,分析了不同参数对加热效果的影响。结果表明,频率和电流值对温度场和涡流的分布都有较大的影响。最后,对模拟结果进行了验证,发现模拟结果与实测结果符合良好。  相似文献   

10.
本文综合多条方坯连铸生产线的喷水模型,结合方坯连铸机二冷区的特点,使用有限差分法建立的数学模型适用于小方坯、矩形坯和大方坯连铸参数的计算.其计算结果可以优化在线连铸的工艺参数,也可以作为校核新上方坯连铸机辊列的依据.  相似文献   

11.
浅谈方坯高速连铸技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
《连铸》1997,(4)
本文在介绍国外方坯连铸先进技术的基础上,找出了国内方坯连铸与国外的差距,提出了国内方坯连铸实现高效化的途径。  相似文献   

12.
13.
韦乾永  刘成斌  万翔 《连铸》2020,39(4):12-16
连铸连轧是现在正在发展的技术之一,高温连铸坯控制是连铸连轧的基础。根据韶钢炼钢厂方坯连铸机高效工艺技术改进情况和国内外先进企业高效方坯连铸机的技术特点,分析了影响方坯连铸机拉速的各种因素,提出了提升方坯连铸拉速的措施。通过改进,炼钢厂方坯连铸最高拉速从2.8提升至3.5 m/min,满足连铸连轧的需求。对比国内外高速连铸机业绩,找出了提升方坯连铸机拉速的关键控制技术,为高效方坯连铸生产工艺技术奠定了基础。  相似文献   

14.
连铸方坯裂纹的改善   总被引:3,自引:0,他引:3  
王维  刘海洋  胡尚雨 《铸造》2005,54(8):815-817
介绍了影响连铸裂纹的连铸工艺操作和设备.并从钢液凝固原理分析了连铸方坯裂纹的产生原因.采取了一系列技术改造措施,改善钢液在结晶器内和二冷区的冷却条件使得铸坯裂纹缺陷发生率明显减少.  相似文献   

15.
介绍安钢第一炼钢厂对罗克普连铸机的生产工艺进行优化,使铸坯质量得到改善,劳动生产率提高。  相似文献   

16.
凤林 《连铸》2003,(2):45-45
在方坯连铸机上高速连铸技术是提高生产率的有力手段.高速连铸存在的问题是结晶器内不均匀凝固引起的菱形变形,角部裂纹和拉漏等.  相似文献   

17.
针对中小断面方坯侧分水口浇铸技术,以实际180 mm×240 mm断面方坯连铸结晶器为原型,基于相似原理,采用1:1的物理模型,比较了直通型和侧分旋流型水口浇注时在不同拉速和浸入深度下的结晶器内自由表面流速和渣层状态。结果表明:相同的浸入深度和拉速下,旋流型水口浇注时结晶器内各测点表面流速比直通型水口大;在实验条件下,直通型水口表面流速为0.010~0.023 m/s,旋流型水口为0.010~0.055 m/s,拉速和浸入深度对旋流型水口表面流速的影响较直通型水口显著;此外,采用旋流水口时结晶器的渣层波动要比采用直通型水口时频繁,拉速1.0 m/min、浸入深度120 mm时,其渣层波动适宜,钢渣界面活跃且无卷渣和裸钢现象发生,此时两测点的表面流速分别为0.028和0.032 m/s,是较适宜的工艺条件。  相似文献   

18.
邱卫锋 《连铸》2002,(2):9-10,24
本文简要分析了方坯连铸起步失败的原因,并结合韶钢炼钢厂4号方坯连铸机的实际情况,采取有交的控制措施,减少起步事故的发生,提高开浇成功率。  相似文献   

19.
分析了连铸方坯产生低倍边部裂纹的原因。结果表明:由于沿晶界析出MnS夹杂物诱发铁素体网,裂纹沿铁素体网萌生并扩展导致边部裂纹的产生。  相似文献   

20.
连铸方坯脱方和角裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
巨建涛  张朝晖  杨军  付福旗 《铸造技术》2007,28(9):1209-1212
裂纹及脱方是连铸坯常见缺陷,通过正交试验,分析研究方坯产生脱方和角裂的主要成因。结果表明:连铸过程中拉速过大是造成脱方和角裂的主要原因;同时,随着结晶器通钢量的增大,结晶器磨损和变形严重加速了脱方的形成;形成角裂的另一原因是钢种成分中的Mn/S偏低。在此基础上,提出了改善铸坯质量的措施,并取得了良好的效果,显著地减少了脱方和角裂废品的产生。  相似文献   

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