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相似文献
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1.
<正> 一、我省小氮肥生产脱硫现状1、硫的来源和危害我省中小型氨厂造气均以煤为原料,半水煤气中硫化物来源于原料煤。它包括无机硫化物和有机硫化物,无机硫化物形态为硫化氢(H_2S)等,有机硫化物形态为硫氧化碳(COS)、二硫化碳(CS_2)、噻吩(C_4H_4S)和硫醇(RSH)等。国内合成氨厂半水煤气生产测定  相似文献   

2.
一、前言当前,以煤、焦、油为原料制取原料气的氨或甲醇厂中,羰基硫(COS)与硫化氢同时存在,每立方米含量约几十到一百多毫克,难以用常规的脱硫方法脱除干净。经脱硫进入CO变换炉的COS约90%转化为H_2S。生成的H_2S及残留的COS被带往后工序,对生产带来的影响有:  相似文献   

3.
介绍了煤制甲醇项目合成气深度净化脱硫催化剂和CO_2原料气脱硫催化剂的应用情况,以神华宁煤100万t/a煤制甲醇装置为例,研究将合成气和CO_2原料气中硫脱除的工艺设计和催化剂选型。结果表明,CO_2原料气设置COS水解反应器,选用K、Na金属负载催化剂将CO_2中的COS转化为H_2S,合成气和CO_2原料气混合后再设置深度净化精脱硫反应器,选用ZnO型催化剂将硫脱除至5μg/m~3以下,满足甲醇合成催化剂要求的入口总硫控制在30μg/m~3以下的要求。  相似文献   

4.
半水煤气经过一次脱硫后,气体中还有未被脱净的H_2S,煤气中含有的有机硫(CS_2、COS等)则不易被一般的湿法脱硫所除去。变换过程中,在高温、催化剂的作用下大部分有机硫被转变为H_2S。因此,变换气中的H_2S含量会增高,有时,变换气中H_2含量还高于半水煤气中H_2S含量。含有大量H_2S的变换气进入碳化系统后,虽然能够被氨水脱除一部分H_2S,但是脱硫效率是不高的。因为氨水中含有硫,其含硫量越高,则氨水之上的气相中H_2S的平衡分压就越大,所以吸收H_2S的效率就越差。如果含有大量H_2S的原料气进入精炼系统,势必给钢洗操作带来严重危害,并大大增加铜耗。因此,用吸收H_2S能力很强的无硫氨水在碳化后进行二次脱硫,具有重要意义。它既能脱除原料气中的H_2S,稳定铜洗操作,降低铜耗,又不损失CO_2,有利于碳化工段CO_2的平衡。  相似文献   

5.
生产碳铵的氮肥厂大都以煤、焦固体燃料来制取合成氨原料气。燃料中的硫在造气时以硫化氢(H_2S)、羰基硫(COS)、二硫化碳(CS_2)等形式带入半水煤气。生产中有机硫的脱除要比硫化氢的脱除难得多,氨水等稀碱液对有机硫几乎毫无作用,只好经变换触媒转化为硫化氢后再加以脱除。煤气中有机硫含量高对后工段的正常生产带来  相似文献   

6.
合成氨煤制气是以煤为原料,原料气中含较高的H2S、COS及CS2,总硫高达1.2g/m3左右。目前,我公司的半水煤气脱硫技术采用的氨水液相催化法,脱硫后的H2S含量仍然较高,而且不能脱除有机硫。硫对生产有较大的危害,高含量的硫对甲醇催化剂、合成催化剂是致命的;本文结合生产实际,提出了"精脱硫"的概念,该技术路线是解决化肥脱硫工段清洁生产的有效途径。  相似文献   

7.
介绍了由湖北省化学研究院开发的JRTL-1、JTL-4和JTL-5等3种常温精脱硫工艺在醇烃化合成氨工艺中的应用。它们可将原料气中总硫(H2S+COS+CS2)脱除至〈O.1×10^-6,有效地保护了醇化、烃化和氨合成催化剂。保证了合成氨长周期的稳产和高产。  相似文献   

8.
在合成氨生产工艺中,广泛采用醋酸铜氨溶液(简称铜液)来洗脱净化原料气中的 CO、CO_2等有害成份。由于前工序脱硫不净常把少量H_2S 等无机硫和有机硫带入铜洗系统.导致铜液产生 Cu_2S 和 CuS 沉淀,此外还伴有 Cu_2(OH)_2CO_3油污和少量金属铜渣等杂质沉淀,这些下脚废料俗称铜泥。铜泥的产生是合成氨铜耗的主要原因,中、小氮  相似文献   

9.
近年来,NHD脱硫、脱碳技术已得到广泛应用,不仅应用于合成氨原料气的脱硫、脱碳,并在其它领域扩展,如甲醇生产过程中原料气的脱硫、脱碳;醋酸低压羰基合成制CO的脱硫、脱碳;硫回收尾气的脱硫处理等。由于制气原料、制气方法及预处理工艺的不同,其COS含量也不相同,甲醇合成反应要求将合成气中总硫脱除达到0.1×10-6以下,以保护催化剂,一般通过干法脱硫工艺来实现,在NHD脱碳的同时也脱除掉大部分COS,结合实际问题,为合理设计精脱硫工艺装置提供依据。  相似文献   

10.
传统的合成氨原料气净化采用栲胶法脱硫,脱硫废液存在钒污染;脱除的H_2S经氧化生产的粗硫黄中含有焦油、煤粉、碱等杂质,需进一步提纯,经济效益差。采用低温甲醇洗脱硫脱碳工艺脱除合成氨原料气中的H_2S等酸性气体,得到的酸性气体再通过湿法硫酸酸性气燃烧工艺生产工业级浓硫酸,不仅大幅提高了合成氨原料气的净化效果,而且取得了显著的经济和社会效益。  相似文献   

11.
NHD溶剂脱除合成气中COS气体的讨论   总被引:6,自引:0,他引:6  
近年来,NHD脱硫、脱碳技术已得到广泛应用,不仅应用于合成氨原料气的脱硫及变换气的脱碳,还逐渐向其他领域扩展.如甲醇生产过程中原料气的脱硫、脱碳,羰基合成所需CO气体中酸性气的脱除等.在上述原料气体中,均含有一定量的COS气体.由于制气原料、制气方法及预处理工艺不同,其COS含量也不相同.合成反应要求将合成气中总硫脱除到0.1×10-6以下,以保护催化剂,一般通过干法精脱硫工艺来实现,也可以在NHD脱碳的同时,脱除COS.  相似文献   

12.
一、概况我厂以焦炉气为原料制合成氨,设计能力为年产氨5.19万吨,1981年11月投产。焦炉气脱硫工艺采用如下流程:先经 ADA 湿法脱硫,然后经铁钼加氢催化剂将其中有机硫转化为 H_2S,最后由锰矿脱硫剂将总硫脱除至10mg/Nm~3以下。该工序设有三个锰矿  相似文献   

13.
低温甲醇洗装置是化工工艺装置中利用低温甲醇对H_2S、CO_2的超强吸收能力,脱除原料气体中酸性气体(CO_2、H_2S、COS等)成份的一种高效的物理吸收工艺方法。在生产运行过程中原料气中的氨含量高低对低温甲醇洗的运行存在一定的影响,氨含量高时会造成低温甲醇洗热再生系统生成铵盐堵塞管道,净化气总硫含量超标等情况,本文通过控制净化原料气中氨的方法,对比净化气中总硫情况变化,总结了氨的含量范围与净化气中总硫的关系。  相似文献   

14.
我厂是1970年投产,设计能力为4.5万吨氨/年的中型合成氨厂。以焦作炔煤为主要原料,采用氨水液相催化法脱除原料气中的H_2S。由于原料煤中含硫量逐年增加(由0.41%增加到1.18%),为满足脱硫的要求,从1978年开始改为改良A.D.A法脱硫。改良A.D.A法脱除煤气中H_2S已被国内几十家中型合成氨厂所采用。但此法析硫速度快,循环液中始终存在着悬浮硫。这些悬浮硫易沉积和粘附在脱硫塔木格填料层。这些沉积物大多是硫和灰黑钒盐渣的交替层所组成。并  相似文献   

15.
尾气净化     
《煤化工》1977,(4)
1.还原法回收硫(Beavon法) 流程:见上图。应用:把硫装置尾气净化以附合空气防污标准。原料:自克劳斯硫回收装置来的尾气。说明:在过程的第一步,克劳斯尾气中所有的硫化合物(SO_2,Sx,COS,CS_2)转化为H_2S。尾气和燃料气与空气的热燃烧产物混合,被加热到反应温度。如果尾气不含足够的H_2和CO把所有的SO_2和Sx还原为H_2S,应通入较少的空气进行燃烧。被加热的气体混合  相似文献   

16.
《中氮肥》1997,(3)
一种转化吸收型常温精脱硫工艺,它是将含有0~30ppm(H2S+COS+CS2)的合成氨或石油化工原料气,通过脱无机硫的脱硫剂和转化吸收型俄有机硫的脱硫剂的脱硫过程,在温度为-20~60℃、压力为常压至10MPa的条件下精脱硫,脱硫后的气体中总硫(H2S+COS+CS2)<0.1ppm。选用的脱硫剂为湖北省化学研究所生产的EAC系列活性炭,或TG系列、SN系列、ET系列的氧化铁,转化吸收型脱硫剂为湖北省化学研究所生产的含活性炭载体重量1%~40%的钾盐或钠盐,1%~30%有机腔的EZX脱硫剂或见山精细化工研究所生产的KT312型脱硫催化剂,上海…  相似文献   

17.
γ-Al_2O_3催化剂上羰基硫水解反应本征及宏观动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 前言以煤、焦、渣油等为原料所制取的原料气中,羰基硫(COS)总是作为有机硫的主要形态与H_2S并存的。由于羰基硫化学性能比较稳定,很难以常规方法脱除,因而工业上多以氢解催化转化技术将其脱除;近几年来,在氢解技术的基础上,又开发了羰基硫水解转化新技术。氢解和水解反应的化学方程式如下:  相似文献   

18.
赤水天然气脱硫厂,是赤天化引进30万吨合成氨装置配套项目之一。设计采用加压改良A、D、A法脱硫,涡轮回收能量,喷射再生,连续熔硫等工艺过程。根据引进装置的要求,设计规模为日处理天然气200万HM~3,脱硫操作压力为20kg/cm~2,原料气含H_2S小于2500mg/HM~3,净化气含H_2S小于60mg/HM~3。该项目74年9月下达设计任务,75年2月完成扩初设计,同年11月完成施工图设计,从78年9月开始化工试车以来,一次试车成功,并顺利的保证了赤天化满负荷试车考核。在试生产中单系统通气能力超过了120方HM~/3日(设计为100万HM~3/日)原料气含H_2S最高达5.547g/  相似文献   

19.
我厂二期工程采用褐煤加压气化生产合成氨原料气,气体经水洗后的弛放气,其H_2S浓度高达13.5~29.98g/Nm~3,造成环境污染。为了解决上述问题和回收硫,我们采用改良G-V法选择性吸收高浓度H_2S。经过一年多的实际生产,证明工艺是可行的,溶液选择性吸收H_2S效果较好,脱硫效率可达88%以上。  相似文献   

20.
Ⅰ、全厂生产流程简介:主产流程采用三项触(?),(氧化锌脱硫、低变、甲(?)化)审化原料气,高压软水吸收合成氨(及水洗法分氨)的新工艺。生产能力为年产2000吨合成氨,加二成碳化氨水。(?)1972年10月(?)成投产。流程概述:原料(?)用固定床(?)气炉生产丰水(?),(?)压缩机一、二段压缩到12表压后去净化工序、在中温度换妒出口 CO(?)4%的中变气云水洗(?)脱除部他 CO_2及 H_2S,水洗出口 CO_2<8%,总硫<15PPM,  相似文献   

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