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本文从工艺概述、网络通讯配置、硬件配置及主皮带上料控制功能等方面介绍了莱钢1880m~3高炉主皮带上料控制功能的实现。其中主皮带上料控制功能包括料流模型、槽下放料模型、炉顶料型模型及主皮带故障自诊断系统等控制功能的介绍。 相似文献
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原料场是钢铁企业产品流程的“源头”,持续、精准、稳定供料是原料场的核心任务,对于采取被动式上料的原料厂,混料/错料事故会对焦炭质量、高炉气密性等产生立即性影响。为此,着重分析了上料全流程中混料/错料的原因,并从料场源头取料、上料皮带的流程切换运输以及最终进入用户料仓等全流程,制定了技术性防错料的手段,以保障各环节均能精准运输。实践表明,以上措施从本质化解决了混料/错料隐患,效果显著。 相似文献
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以安钢集团水冶钢铁公司的380m^3高炉上料系统为例,介绍了PLC与变频器相结合,实现了在高炉卷扬上料小车的自动控制。 相似文献
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介绍了一种在大型高炉减压阀组中得到广泛运用的电液伺服控制技术。文中从介绍电液伺服控制技术入手,对电液伺服控制系统的构成及工作原理进行了详细的分析,最后阐述了电液伺服控制系统在大型高炉减压阀组自动控制过程中的应用。 相似文献
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主要介绍了基于S7-400/300PLC系统,对汉钢2#高炉的自动化控制进行改造,阐述了系统硬件构成、软件配置,如何实现高炉配料、送料工艺过程自动化和炉膛温度控制,通过人机操作界面实现了高炉集中监控,大大提高了冶炼过程自动化程度和节能环保高效。 相似文献
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高炉炉顶布料的自学习控制 总被引:1,自引:1,他引:0
王劲松 《自动化与仪器仪表》2009,(3):108-110
传统的炉顶料流调节阀开度控制是由生产操作人员凭自身经验进行人工操作,难以达到最为合理的布料效果。采用自学习控制算法使料流调节阀能根据不同的原料特性及炉况条件,自动的、适时的调节布料速度,以达到理想的布料效果。笔者在本钢3、4高炉开发成型,红钢3高炉成功稳定运用,效果良好,程序模型稳定。 相似文献
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基于WinCC的高炉监控系统 总被引:1,自引:1,他引:0
本论文以重庆钢铁集团公司1350m3高炉工程为背景,结合炼铁生产工艺及高炉过程控制的要求,阐述了重钢1350m3高炉过程监控系统的总体设计及组成。主要完成对高炉本体、炉顶和槽下配料过程监控系统的设计。组态软件采用SIEMENS公司WinCC V6.0,设计了系统的监控画面,具备了对现场过程数据监视、历史数据归档、异常信号报警、现场操作功能和生产过程控制功能等。 相似文献
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高炉煤气余压透平发电装置(简称TRT)目前在国内料罐式炉顶高炉上已得到了普遍应用,对高炉顶压这一重要冶炼参数的控制已能达到较好水平。根据最新对TRT系统的研究,国内外新上TRT的先决条件不是高炉容积而是高炉顶压,只要顶压能维持在120kPa以上就具备30%以上能源回收率及环境净化价值。本文着重讨论了料钟式高炉的TRT加压阀组控制程序,采用双PID回路设计来实现安全、高品质的顶压调节在大型DCS Ovation系统中的应用。 相似文献
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首先根据高炉炉顶压力系统的机理建立了高炉炉顶压力和高炉煤气余压透平发电装置(blast furnace
top gas recovery turbine unit,以下简称TRT)前压力的动态数学模型,然后针对高炉炉顶压力系统具有强耦合、强扰
动和严重非线性的特点,提出一种融合PID 控制,模糊控制和专家控制的解耦方法、用于消除顶压和TRT 前压力的
耦合,解决环缝和静叶开度与流量的非线性问题.在某钢铁公司2 200 m3 高炉的应用表明,高炉炉顶压力波动可减
少到§2 kPa 以内,提出的控制方法具有很好的控制效果. 相似文献