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在理论和生产实际相结合的基础上,总结了中州分公司多年的生产实际经验,详细阐述了絮凝剂在烧结法赤泥沉降过程中的配制与使用,对同行业推广应用和节能降耗有着普遍的借鉴意义。 相似文献
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结合理论和生产实际,总结某公司拜尔法氧化铝生产中赤泥沉降操作经验,详细阐述了高分子絮凝剂在拜耳法赤泥沉降过程中的配制与使用。 相似文献
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叙述了氧化铝生产中沉降分离工序添加的絮凝剂的种类、作用机理和应用状况,进行了A—1000^#、卫辉PSA—1^#和英国ALCLAK600^#絮凝剂沉降性能对比试验。 相似文献
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文章论述了水溶性高分子聚合物的絮凝机理,从絮凝荆的类型选择、分子量分布、用量、添加方式等多方面分析了拜尔法生产氧化铝赤泥沉降分离时影响絮凝剂使用效果的影响因素。 相似文献
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本文着重研究了PAS-1絮凝剂在拜尔法赤泥分离洗涤系统应用的工业试验情况,工业试验累计运行10天,结果表明,PAS-1絮凝剂配成0.3-0.32kg/m^3溶液,完全可以保证我厂高压溶出液以830m^3/h的流量顺利通过赤泥分离与洗涤沉降槽,添加量每吨干赤泥宜采用万分之一点四,其中分离系统为0.06-0.07kg/t-干赤,一洗为0.03-0.04kg/t-干赤,其代替Arclar-600或A-1000絮凝剂都有显著的经济效益。 相似文献
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烧结法赤泥沉降中新型絮凝剂的开发与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在烧结法生产过程中赤泥的沉降分离是一个非常重要的环节,本文通过对絮凝剂在沉降过程中的反应机理的分析、研究,以及对PNA-1与现有絮凝剂(A—2000)的试验对照,选取适应烧结法生产的新型高效絮凝剂,以改善赤泥的沉降性能,从而达到提高设备生产效率和降低生产成本的目的。 相似文献
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不同结构赤泥沉降絮疑剂性能又很大的差异。通过比较试验选择合适的絮疑剂,不仅可大大降低絮疑剂的用量,而且可明显提高粗液的澄清度。 相似文献
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一种新型絮凝剂的合成及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文论述了聚丙烯酰胺类絮凝剂的国内外的生产状况,针对氧化铝生产工艺中赤泥快速分离确定了絮凝剂的几个主要参数,并在实验室和实际生产中进行了不同絮凝剂絮凝沉降的对比试验,证明该絮凝剂在氧化铝生产工艺中应用性能优良。 相似文献
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所有用来加速赤泥悬浮固体颗粒沉降的聚合物絮凝剂,都会使赤泥底流场应力增加,从而使其流动性变差。在某一固体颗粒浓度下,场应力会随聚合物添加剂量的增加而增加,但是这也取决于所采用的聚合物种类。对比不同相对分子质量絮凝剂在赤泥中的作用效果,得出结论,当聚合物絮凝剂相对分子质量大于某一最小值时,赤泥的流变学性质不再随相对分子质量增加而发生变化。因此,对于可能产生的最低场应力,絮凝剂相对分子质量越大越好,这样就可以实现在要求的沉降速率范围内使用最低剂量絮凝剂的生产目标。 相似文献
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微波预处理矿石溶出赤泥的比较研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分别对原矿、马弗炉焙烧矿和微波焙烧矿的溶出赤泥进行了微观形貌的分析,并考察了在絮凝剂作用下,不同预处理方式和条件对溶出矿浆性能的影响。结果表明:焙烧预处理使溶出赤泥的表面形貌疏松多孔,并使针铁矿转化为赤铁矿。焙烧预处理使溶出矿浆的沉降速度略有降低,但同时也极大地降低了赤泥的压缩液固比。高温焙烧使溶出赤泥的沉降性能恶化。相对于马弗炉焙烧,微波焙烧矿溶出矿浆的沉降性能更优良。 相似文献
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破冰船是用于破碎水面冰层的船舶,新型破冰船对破碎冰层厚度提出了新的要求,由于需要在低温环境下工作,钢材需具有较高的力学性能。通过合理的成分调整和严格的工艺控制,研发出高强韧性匹配的新型破冰船用热轧球扁钢,产品性能完全符合相关标准要求。 相似文献
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为了研究冷轧锯片钢65Mn在客户使用过程中出现喷粉后起泡现象的原因,通过扫描电镜对起泡位置及基板表面进行观察,起泡位置表层存在针眼状孔洞,基板表面存在密集分布的微小裂纹。通过光学显微镜及荧光分析对基板组织及表层成分进行分析,基板表层存在5~10μm的脱碳层,其深度与裂纹深度相当。分析表明,在客户酸洗锯片钢过程中酸液在微裂纹内部残留,在喷粉过程中与基板反应生成气体,是造成65Mn喷粉起泡的主要原因。控制热轧加热温度及保温时间改善脱碳现象,配合冷轧过程加入一次罩式退火可改善带钢表面微裂纹,能有效控制喷粉起泡问题的发生。 相似文献
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Fe2(SO4)3-壳聚糖絮凝剂的制备及絮凝性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以无机絮凝剂Fe2(SO4)3与壳聚糖复配进行絮凝性能研究,并对实际食品废水进行处理。实验表明,以高岭土悬浮液为絮凝对象,当pH值为7,温度为30℃,搅拌时间为5min时,Fe1(SO4)3-壳聚糖絮凝剂的絮凝效果为最佳而且优于单独使用无机絮凝剂Fe2(SO4)3和天然高分子絮凝剂壳聚糖。以实际食品废水为絮凝对象,Fe2(SO4)3-壳聚糖的絮凝效果优于Fe2(SO4)3-壳聚丙烯酰胺复配絮凝剂的絮凝效果。 相似文献
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转炉冶炼低碳钢水时终点残锰控制着钢水和炉渣的氧化性,对提高转炉终点残锰进行了工业试验的研究。结果表明在低锰铁水条件下,转炉冶炼终点前5min加入含锰渣料,终点残锰量可达到0.20%(质量分数)以上;终点残锰每提高0.01%(质量分数),可降低钢水中氧的质量分数为0.0006%~0.0008%;终点钢水残锰量从0.06%(质量分数)提高到0.25%(质量分数),炉渣中的(FeO)的质量分数下降约5%~7%。 相似文献