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电弧炉炼钢具有能量效率高、可调节性能好等优点,然而相比于转炉炼钢其冶炼时间较长,电弧炉转炉化操作能够有效降低电弧炉冶炼电耗,缩短冶炼时间,是实现电弧炉高效冶炼的重要途径之一。针对某钢厂45 t电弧炉转炉化过程,基于理论计算分析电炉转炉化中合理的铁水比例及高铁水比下冶炼操作工艺特点,并结合实际铁水温度与成分数据,确定铁水比应当控制在78%~88%范围内。通过设备改造、生产组织优化、工艺操作调节等方式优化电弧炉转炉化改造后的生产过程,最终确定有利于电弧炉冶炼的最佳兑入铁水比例为83%左右。此时45 t电弧炉完全实现转炉化操作,冶炼周期缩短了6.84 min,吨钢冶炼成本节约107.26元/吨坯,设备故障与热停时间缩短5 min/炉,同时减小了员工的劳动强度,取得了明显的经济效益。 相似文献
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电弧炉的闭环过程控制(美) 总被引:1,自引:0,他引:1
这里讨论美国衣阿华州达文波特市MIL-LTECH·HOH公司研制的最新的电弧炉过程控制系统,即CONTROLTECHⅡ系统,它规定了电弧炉闭环控制的工艺状况。该系统到目前为止已在许多台电弧炉(从4t到165t)上运行。第一套系统是在1985年10月安装在美国德克萨斯州朗维尤市的Marathon Letour-neau钢厂。 相似文献
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介绍了过程自动化系统概况及主要硬件配置、PLC程序结构、组态画面及控制算法;对电极调节器特点及安装调试实践作了说明。现场运行数据表明,本调节器运行稳定可靠,具有一定现代化水平,对同行业的生产进步将起到示范和推动作用。 相似文献
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通过对电弧炉冶炼温度下CO2与熔池中元素的反应进行热力学研究,并在某钢厂65t Consteel电弧炉进行底吹CO2工业实验,初步验证了采用CO2替代Ar进行底吹搅拌是可行的.研究表明,与常规底吹Ar工艺相比,底吹CO2增加了终点[C]含量,氧化少量[Cr],但不会对[Mn]、[Mo]、[O]、[N]含量产生影响,并且能增强熔池搅拌、提高炉渣碱度、降低渣中(FeO)含量,为电弧炉脱硫提供了良好的动力学和热力学条件,使得电炉脱硫率提高7%,同时良好的熔池搅拌也有利于脱磷的进行. 相似文献
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在详细地分析了电弧传热和废钢熔化过程的基础上,建立了完整的废钢熔化过程数学模型。该模型可以适应不同电弧炉的不同装料制度,模拟电弧炉的穿井和塌料过程,并能在自电弧炉熔化起始直至废钢完全熔清的全阶段上进行数值模拟。模型计算结果可以反映实际生产情况,完善后的数学模型为工艺优化及过程控制等奠定了坚实的理论基础。 相似文献
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根据实际交流电弧炉负荷条件和冶炼期间电弧的电气特性,建立了交流电弧非线性时变阻抗模型。该模型考虑了电弧炉控制参数、线路特征及冶炼不同阶段对电弧阻抗的影响,用PID算法实现了电弧炉模型的仿真,结果表明,提出的模型和算法适合于电弧炉冶炼的实际工况,可以指导工程实践。 相似文献
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钢锭系统热送热装热过程一维在线控制数学模型的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了适应计算机在线控制的要求,利用“改进型田中功法”将“无限长二维矩型数学模型”转化为“无限长圆简一维数学模型”,建立了“钢锭系统热送热装热过程一维在线控制数学模型”。结果表明:对宝钢目前的钢锭热送热装系统而言,一维和二维数学模型计算结果的最大绝对误差为27℃、最大相对误差为2.30%,完全能够满足计算机在线控制系统对数学模型计算精度和速度的要求。所做工作对即将投运的“宝钢钢锭系统热送热装热过程计算机优化控制系统”具有重要的指导意义。 相似文献
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电弧炉炼钢是一种复杂的工业生产过程,电极调节系统的性能是影响生产效益的重要因素。首先介绍了一种采用扩展DBD学习算法的电极神经网络预测控制方法,指出在实际应用中,这种控制方法存在着神经网络预测模型收敛速度慢的问题。针对此问题,提出了一种以改进GA和扩展DBD相结合的方法作为学习算法的预测控制方案,仿真结果表明,它可以较好地解决神经网络预测模型收敛速度慢的问题,并可以在一定程度上提高预测模型的输出精度。 相似文献
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