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保证连铸机对弧精度的技术 总被引:3,自引:1,他引:2
结晶器铜板表面与各导辊顶部的包络线精度即对弧精度以及各导辊的辊缝精度构成了辊列的主要精度。影响辊列对弧精度的主要原因是扇形段(SEG)刚性劣化,SEG机内安装与维护不良,SEG机外对中及对弧样板精度有偏差以及全线对弧周期管理不当等。宝钢连铸机投产6年后曾一度精度劣化,采取有效措施后,使全线对弧精度≤0.5mm的比率达到了92%以上。 相似文献
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介绍宝钢连铸机投产6年以后,因生产节奏加快,设备负荷增加等原因,一度设备精度恶化,频繁发生漏钢,滞坯和板坯质量不合格等操作和质量事故,在采取了一系列对策和管理措施之后,连铸机对弧精度得到较好恢复,辊列对弧精度不仅恢复到设计标准±0.5mm且使年修中全线对弧精度小于0.5mm的比率达到95%以上。 相似文献
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针对铸机扇形段开口度超标更换频繁,结晶器倒锥度跑偏,铸坯偏析、内裂等精度控制不合格等问题,对直弧型连铸机扇形段进行了有效的过程控制,达到了铸机扇形段精度参数精确控制的要求,使扇形段使用寿命达到6个月以上,结晶器倒锥度和接缝超标控制在不大于1次/月。 相似文献
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文章分析了板坯连铸机扇形段的几种对弧方法,根据设备条件和生产批量选用不同方法,满足质量要求必须考虑的各种因素。 相似文献
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针对板坯连铸机扇形段传统对弧方式安装效率低、测量精度差、操作人员多等不足,研发了一种对弧新技术。该技术使用激光跟踪仪、DINI高精度水准仪等测量手段,将"二线一点"定位、三维空间定位测量、二维计算软件等方法应用于板坯连铸机检修施工中,提高了板坯连铸机的对弧精度由±0.5 mm降至±0.2 mm,改善了铸坯的产品质量,延长了扇形段在线使用寿命,检修时间由11天缩短到6天,提高了连铸机的生产效率,取得了显著的经济效益和社会效益。 相似文献
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板坯连铸机新技术的发展与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文着重介绍了板坯连铸机近年来发展的有推广价值的新技术以及板坯连铸机设备的最新改进,就其在提高板坯质量和提高生产率上的作用进行了分析探讨,从工艺和设备角度论述了实际应用的情况与价值。对板坯连铸机的设计选型,生产厂的技术改造有一定的参考价值。 相似文献
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周永红 《金属材料与冶金工程》1999,(1):24-26
衡阳钢管(集团)有限公司2#水平连铸机Ⅱ流驱动系统由原先的液压伺服系统改造为变频调速双水冷却慢步电机驱动系统,介绍了新系统的构成及工作原理,并对改造措施及取得的效果都进行了阐述。 相似文献