共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
结合回转窑煅烧白云石生产实际进行跟踪试验,分析研究了白云石粒度、煅烧时间、煅烧温度对白云石质量的影响,为实际白云石煅烧生产提供了较佳的煅烧条件。同时提出了以回转窑主电机转速进行煅烧时间的控制;以窑尾温度和感应温度计所测窑壁温度来控制煅烧温度的控制措施,并在生产中得到了应用。 相似文献
2.
3.
4.
《世界有色金属》2005,(2)
C N 1417114A一种用回转煅烧窑煅烧高岭土方法及 其回转煅烧窑 一种用回转煅烧窑煅烧高岭土方法及其回转煅烧窑,其特征是采用内热式回转煅烧窑进行煅烧,煅烧物料经过不同温度的煅烧区域煅烧,控制回转煅烧窑物料给料端窑温为600 ℃,控制物料在窑通过均匀升温的 600 ℃至 950 ℃的温度区域的时间为 70 ̄80 分钟;控制物料在窑通过 950 ℃ ̄1030 ℃温度区域为 15 ̄25 分钟;控制物料在窑通过 800 ℃ ̄850 ℃温度区域为 10 ̄20 分钟后排出窑体。煅烧高岭土回转煅烧窑,包括回转窑体、窑头箱、窑尾箱。本发明的内热式回转煅烧窑造价低,使用… 相似文献
5.
仲钨酸铵煅烧温度对金属W粉性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
高观金 《粉末冶金材料科学与工程》2010,15(6)
为研究仲钨酸铵煅烧温度对金属W粉性能的影响,在不同的相变温度下煅烧仲钨酸铵获得煅烧产物,在还原炉中还原成W粉。用扫描电镜(SEM)对不同W粉显微形貌进行观察和分析,用激光粒度分析仪对还原后的W粉进行粒度分布分析。结果表明:仲钨酸铵煅烧温度对金属W粉的性能有显著的影响,在425℃的温度下获得的煅烧产物所生产的W粉具有粒度均匀、分散性好的特点。 相似文献
6.
7.
研究了煅烧法将黑钨矿与碳酸钙人工合成为白钨的工艺,系统考察了碳酸钙加入量、煅烧温度和煅烧时间对黑钨矿合成为白钨的影响。实验结果表明,在碳酸钙用量为理论量的1.6倍,煅烧温度为800℃,煅烧时间为2h的条件下,黑钨矿能够完全合成为白钨。 相似文献
8.
9.
本文研究了温度和粒度对氟碳铈精矿煅烧分解速率的影响,确立了保证氟碳铈精矿煅烧分解完全的温度和时间条件,对不同分解温度下的煅烧产物进行了鉴定和分析。 相似文献
10.
11.
介绍了利用烧结法闲置设备进行低温拜耳法氧化铝生产的工艺改造及运行情况。着重论述了流程配置、工艺优化和流程运行控制,并针对低温拜耳法各工序运行及指标控制情况进行攻关。通过一个月的运行和调控,低温拜耳法流程基本实现了达标达产。 相似文献
12.
高炉烘炉质量直接影响高炉长寿,通过建立炉缸炉底砖衬传热模型,以1080m3高炉烘炉阶段炉缸炉底温度数据加以验证。分析了烘炉时间、烘炉温度、冷却强度等因素对冷却壁与炭砖间填料温度的影响。结果表明在0. 5m/s冷却水作用下,对于目前普遍采用的最高烘炉温度(600℃),填料最高温度仅为44℃,远低于要求的烘干温度,不能实现较好的烘炉效果。烘炉过程中需要减弱炉缸冷却甚至停水烘炉,适当提高烘炉温度,延长烘炉保温时间;停水烘炉时冷却壁最高温度仅为158℃,远低于铸铁冷却壁的安全工作温度。考虑到烘炉时热风的氧化性气氛,保证陶瓷质耐火材料严密覆盖在炉缸炉底炭砖表面,防止开炉前炭砖氧化烧损。通过插入冷却壁与填料交界面的热电偶温度分析炉缸砖衬的升温及保温,进而判断烘炉效果;并根据高炉固有的砖衬结构及设备参数,制定与高炉相匹配的烘炉制度。 相似文献
13.
14.
15.
Aimed at the problem of ring-forming of 1. 2 million tons grate-kiln in the western district of Baotou steel, the influence of preheated and palletizing pellets crushing strength were investigated by using different technological parameters of grate. Aiming at improving the crushing strength of preheated pellets, the technological parameters of grate was optimized through orthogonal experimental. The results indicate under the condition of materials used in the experiment, the optimal technological parameters of grate are that, drying temperature of the second stage is 360??, preheating temperature of the first stage is 575??, preheating temperature of the second stage is 1000??, the belt speed of grate is 1. 5m/min, preheating temperature of the second stage influences the crushing strength of preheated pellets more significantly. 相似文献
16.
17.
18.
To predict the temperature distribution in the ladle wall during the preheating process a two dimensional model was developed. The model calculated the heat transfer and the velocity field in the gas phase inside the ladle as well as the heat transfer in the solid walls during the preheating process. Measurements of the temperature in an industrial lade were carried out using an infrared radiation (IR) camera. The measurements were made inside and outside the ladle. The model predictions were found to be in reasonably good agreement with the measured temperatures. It was found that the preheating time could be minimized when the working lining became thinner. The effect of the distance between the lid and the ladle was also studied by the model. The results indicated that there was no significant temperature change on the upper side wall of the ladle. On the lower side wall and bottom the temperature changed slightly. The temperature difference in the lower part of the ladle could be explained by the larger flame distance from the bottom layer. 相似文献
19.
程来星 《有色金属(冶炼部分)》2013,(1):24-26
通过正交试验与单因素试验考察了溶出时间、液固比、溶出温度及调整液中碳酸钠浓度等因素对烧结法熟料溶出过程的影响,并确定了影响因素的主次关系。结果表明,影响因素主次关系依次是温度、时间、液固比、碳酸钠浓度,在下述条件下,氧化铝溶出率达到91.26%:碳酸钠浓度20g/L、液固比5∶1、溶出时间30min、溶出温度80℃。 相似文献
20.
对碘化法提纯金属锆进行了热力学计算,并结合试验分析了碘化反应气氛的组成。结果表明,粗锆原料在低温区被碘化,生成的碘化物在高温区分解。反应物在低温区生成ZrI4和少量的低价碘化物,ZrI4气体向高温区进行扩散,在高温区ZrI4气体受热易解离生成Zr和碘原子气体,碘原子向原料扩散,到低温区后反应生成ZrI4。经过碘化处理后,金属锆纯度有明显提高。 相似文献