共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
为了解决燃煤机组低负荷运行时脱硝效率低、热经济性差的问题,以某660MW超临界机组为例,对采用蒸汽喷射器的低负荷给水加热系统进行改进,添加了喷射器旁路和高低压蒸汽入口调节阀,以实现宽负荷脱硝.计算得到No.0高压加热器的温升范围,以及高负荷时喷射器的运行优化方法.结果表明:在满足脱硝及省煤器稳定运行的条件下,当机组负荷高于30%负荷时,No.0高压加热器可选温升范围较大,可根据脱硝要求选择合适的给水温升;当机组高负荷运行时,可降低喷射器入口高压蒸汽压力,提高机组热经济性. 相似文献
4.
介绍了国华沧东发电有限公司660MW超临界四号机组甩负荷试验的主要条件、措施及过程,对试验结果进行了分析计算。同时制定科学的安全措施及操作程序,实践表明,直流锅炉甩负荷试验后完全可以做到参数可控、稳定燃烧,为机组迅速并网创造条件。 相似文献
5.
6.
7.
为解决锅炉给水全挥发处理(AVT)、给水加氧处理(OT)技术在实际应用中凸显的加热器流动加速腐蚀(FAC)、溶氧腐蚀和氧化皮生成及脱落问题,选取某660 MW超超临界机组为研究对象,通过试验验证了给水全保护自动加氧(FPOT)技术的可行性和有效性。对FPOT技术试验前后机组运行参数进行了分析对比,评估了FPOT技术的实际应用效果,进而提出FPOT运行及维护建议。试验结果表明:FPOT工况稳定运行后汽水系统含铁量大幅下降,高压加热器FAC问题有效缓解,精处理运行周期得到延长,炉内水汽系统形成了保护性双层钝化膜,实现了超超临界机组水化学工况的安全和稳定运行。 相似文献
8.
随着国家环保政策的日趋严格,要求火电厂在任何运行负荷时都必须达标排放,由于受脱硝催化剂投运温度的影响,在机组低负荷阶段不能满足脱硝催化剂最低运行温度要求,脱硝设备将无法投运。淮浙煤电有限责任公司某发电分公司1、2号超临界630MW机组东方锅炉在未进行任何全负荷脱硝改造的前提下,通过燃烧调整手段达到机组全负荷脱硝正常投运。 相似文献
9.
从介绍锅炉过热器减温水引水点的变迁开始,通过超临界直流炉与亚临界汽包炉的数据对比,得出丰城电厂扩建660MW超临界机组的过热器减温水宜从靠近省煤器的进水管上引水的结论。 相似文献
10.
11.
12.
介绍了我国自行设计的、上海电气集团生产的第一、二台超临界660MW机组在山东黄岛电厂和华电滩坊电厂分别用常规法和测功法进行甩负荷试验的情况,分析了此种机组的动态特性,表明了方法和精度不仅均达到先进水平,而且还验证了首台机组数字电液调节系统控制性能以及机组设计参数的正确性。 相似文献
13.
660 MW超临界机组凝汽器空化故障分析 总被引:1,自引:0,他引:1
660 MW超临界机组凝汽器(型号N-36600)在循环水系统调试过程中,出现噪声、水侧液位波动等异常现象,液位最大波动幅度达400 mm,现场通过逐步关小凝汽器回水阀门,提高凝汽器冷却管内压力,当进口水室压力达到0.106 MPa时,凝汽器水侧的噪声、液位波动等现象消失。结合空化初生理论分析,认为凝汽器内部发生了空化。标准与工程经验中确定虹吸利用高度时,基于水的饱和蒸汽压力,通常要求凝汽器最高点冷却管压力不低于20 kPa(绝压),而有关试验研究表明:清水的饱和蒸汽压力比空化初生压力低得多,即清水的绝对压力高于相应温度下的饱和蒸汽压力时,仍然可能发生空化,空化初生与水中的气态微核有直接关系。因此,在循环水系统水力计算中,虹吸利用高度的确定应充分考虑空化初生压力的影响,留出余量。并给出了处理建议,通过加高脱硫曝气池溢流堰的堰顶标高,提高凝汽器冷却管末端压力,是消除凝汽器空化现象最为经济合理的解决方案,有助于分析类似问题。 相似文献
14.
文中主要阐述660MW超临界机组凝结水泵应用变频技术产生的节能降耗效果,同时结合神华河北国华定洲发电有限责任公司超临界机组凝泵变频装置实际应用经验,分析凝泵变频技术运行中存在问题与解决对策。 相似文献
15.
16.
17.
18.
《汽轮机技术》2021,63(4)
为了对某660MW超临界空冷机组空冷系统进行优化,建立了该机组空冷凝汽器变工况计算模型,并对影响排汽压力的主要因素进行分析。研究结果表明:随着风机运行台数的增加、风机运行频率的升高,机组排汽压力均降低;随着风机运行台数或频率的逐渐降低,排汽压力升高愈发剧烈,此时要注意安全运行;最佳频率所对应的排汽压力随着负荷增加而升高,低负荷低环境温度时,排汽压力维持在阻塞背压附近,高负荷高环境温度时,排汽压力增加逐渐加剧。最终提出优先降低空冷风机运行频率,当空冷风机运行频率低于规定最低频率时,再减少空冷风机运行台数的策略,得到该机组运行最佳排汽压力所对应的最佳空冷风机运行频率曲线,为同类型机组空冷风机优化运行提供参考。 相似文献
19.