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介绍了两次调整回转窑烟室缩口尺寸的经验,分析了烟室缩口尺寸的变化对回转窑窑况的影响,并根据经验总结出在正常生产过程中如何粗略地判断烟室缩口尺寸是否合理。 相似文献
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介绍了两次调整回转窑烟室缩口尺寸的经验,分析了烟室缩口尺寸的变化对回转窑窑况的影响,并根据经验总结出在正常生产过程中如何粗略地判断烟室缩口尺寸是否合理。 相似文献
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回转窑熟料出窑口后需经过下料口再进入冷却机内,熟料出窑口时的温度通常高达1000~1300℃。显然,如果高温熟料经过下料口很快就进入冷却机内,冷却机势必要承受较高的热力负荷。另一方面,下料口作为回转窑与冷却机之间的过渡装置,其冷却效率与熟料在下料口移动速度的快慢相关并影响热回收率和入窑二次风温,而下料口的结构形式将直接影响熟料在其中的移动速度。因此,下料口结构是 相似文献
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根据实践经验,按照以往的常用公式计算回转窑的功率,其结果N值普遍偏大,从而导致配用的电动机功率相应增大,致使减速机和传动齿轮的模数均偏大,因而增加了制造困难和制造成本。对此,提出了一个较为简易精确的计算公式。 相似文献
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我公司Φ3.6 m×54 m回转窑窑头护板共36块,材质为ZG40Gr25Ni20,安装方式见图1.
2018年9月20日在正常生产中发现有窑头护板脱落,发现后立即止料停窑,停窑后检查确认窑头护板共脱落6块,在推冷和熟料库内(我公司熟料库为带吊车的厂房库)找到4块窑头护板,其中1块能用.我公司当时无窑头护板的库存配件,... 相似文献
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为确保回转窑安全正常运行,需要定期对回转窑中心线、支承托轮及轮带直径进行在线测量,根据测量结果调整回转窑的位置。本文介绍一种采用双滚轮结构的在线回转窑大直径测量仪,它主要由摩擦滚轮、滚轮轴、编码器、支撑及弹簧预压力机构和单片机控制系统等组成。该仪器的双滚轮结构和滚轮外圆直径表面防滑纹特殊处理以及跟随装置能够保证滚轮与被测回转体表面平行,能够有效避免和减小滚轮打滑引起的测径误差。该仪器能够实时自动修正滚轮直径热膨胀误差,它对轮带及托轮的动态直径测量总误差小于0.5mm,具有推广应用价值。 相似文献
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在回转窑热工标定中,一次风量的测定是计算热平衡和物料平衡的一个重要参数。回转窑用煤大都是由风扫式煤磨粉磨成煤粉,然后再经过煤粉仓及喂煤设备,与高压风机鼓入的一次风混合喷入窑内。一次风的特点是压头高,风量大,风速快,煤粉浓度大。因此,给测定和计算一次风量带来一定难度。现将笔者在某厂测定一次风量的有关参数列于下表,并对一次风量的计算问题拟作简要分析。 相似文献
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炭素回转窑的工艺设计与计算 总被引:6,自引:1,他引:5
通过对各种参数的计算,导出回转窑的长度,内径,煤气量、空气量,并对回转窑的物料平衡和热平衡进行计算,最终计算出烟气量,烟气成分及温度。 相似文献
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0引言我厂1992年12月投入运转的1台年产20万t的Φ31m/25m×78m回转窑,运转一年多时间,在Φ31m筒体上分布的13个下料口周围筒体发生严重烧蚀和龟裂、变形,掉块漏料,虽经多次采取钢板内外加固补焊、打浇注料等补救措施,但最终未从根本上解决问题。至1997年出现窑头欲坠症状,不得不停产大修。若采取传统切换法更换新筒体,工程量大、时间长、费用高。我厂经研究自行设计了“拱桥拼装加固法”,成功地解决了这个问题,已运转两年多,一切正常。1龟裂原因分析11设计方面原因窑口部分的结构示意见图1。筒体原设计是… 相似文献
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1情况介绍 我公司有 6台带多筒冷却机的湿法水泥回转窑。其中老线 4台是 50年代建成投产的;新线 2台分别是 80年代和 90年代建成投产的, 6台窑下料口筒体都有龟裂。为了制止龟裂,曾将老线 4台窑下料口筒体的厚度从 42mm增加到 45mm,再从 45mm增加到 50mm。另外还在下料口两端圆周设厚度 20mm、宽度 300mm的加固圈,见图 1。为了提高冷却机的冷却效果,将冷却筒由 10个改为 12个。但改进后筒体龟裂反而加重,并出现断裂现象,严重影响了窑的正常运转。分析认为是冷却筒增多加重了筒体负荷,故再由 12个改为 10个,并将冷却筒前的托轮基… 相似文献
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我公司于1999年12月分别在2台φ3.0m/2.5m×60m、φ3.5m×65m带余热发电回转窑窑尾安装了大布袋除尘器.设备运转后,虽然废气粉尘达到了国家规定的排放标准,但窑灰对熟料强度造成了一定影响,熟料平均强度仅为51MPa(ISO法).为此,自2002年1月公司组织技术人员进行质量攻关,经过近1年的生产,取得了令人满意的效果. 相似文献
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