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本文介绍了采用重选——全泥氰化工艺流程回收黄金的时金河选金厂。该厂流程简单、投资少、见效快、技术指标较高、实现含氰污水全部返回工艺流程。本文为处理含粗粒金、氧化矿类型的中小型选金厂的建设、生产及含氰废水处理提供十分有益的生产实践经验。 相似文献
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含金固体废弃物焙烧—酸浸—氰化工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对某黄金冶炼厂产生的碎炭末、废水沉渣、废水处理塘泥等含炭复杂难选冶含金固体废弃物,进行了用焙烧—酸浸—氰化工艺处理该类物料的实验,结果表明,在以下工艺条件下,渣计金回收率可达99.4%左右,尾渣金品位小于10 g/t:焙烧温度600℃,焙烧时间1.5 h;室温下硫酸预处理1 h,硫酸浓度25%,液固比3∶1;氰化工序液固比3∶1,pH 10.5,氰化钠浓度3‰,氰化12 h。 相似文献
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金的生物催化氧化—氰化浸取 总被引:2,自引:1,他引:1
选育氧化亚铁硫杆菌对含砷金矿石进行了生物催化氧化-氰化浸金的研究。探讨了介质条件、生物活性充气条件等因素对浸金的影响。结果表明,生物催化经对于提高金的取率有显著效果。 相似文献
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含铜金精矿焙烧—氰化工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述了焙烧氰化工艺,对含铜金精矿试验研究结果,并与该金精矿直接氰化浸取进行了比较。同时指出,目前氰化法银浸出率较低,应开展提高银回收率的研究。 相似文献
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对难处理金精矿进行了超细磨—氰化浸金的试验研究。最优工艺条件为:磨矿介质粒径1.6 mm、磨矿时间45 min、氰化浸出矿浆浓度33.33%、氰化钠质量分数0.5%、搅拌浸出48 h。在此试验条件下,金浸出率可达93.70%。 相似文献
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细菌氧化—氰化浸金工艺试验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
主要介绍了对其含砷浮选金精矿进行的100kg/d细菌氧化-氰化浸金连续扩大试验所取得的成果;并对试验结果进行了分析与评价;同时指出了今后细菌氧化-氰化浸金的研究方向。 相似文献
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在氰化提金过程中,对浸液中金的回收较多的使用锌置换、炭吸附和直接在浸液中电积的方法,近年来又发展了炭浆法。前三种方法均需经浓密、沉淀过滤等工序,炭浆法虽无需过滤,但活性炭在浸出——吸附及筛分回收过程中易粉碎而造成金的机械损失。 寻求一种在氰化浸出过程中,同时进行金泥回收的方法,以减少工序及金的损失。通过试验、提出了一项新的氰化提金一步法工艺。这就是本文所要讨论的内容。 相似文献
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采用偏重亚硫酸钠—空气法处理氰化尾渣进行脱氰的研究,考察Na2S2O5浓度、Cu2+浓度、空气速率、初始pH和反应时间对脱氰效果的影响。结果表明,在Na2S2O5浓度0.2g/L、Cu2+浓度80mg/L、空气鼓入速率250mL/min、初始pH≈10的条件下反应2h,氰化尾渣矿浆中全氰浓度从91.5mg/L降到0.2mg/L左右,可以满足GB8978-1996污水综合排放标准。 相似文献
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含铜金精矿焙烧—水浸—氰化提金工艺研究 总被引:6,自引:4,他引:2
对广东某金矿含铜金精矿焙烧-水浸-氰化提金工艺进行试验研究,试验结果证明工艺是成功的。Cu浸出率〉95%,金浸出率〉97%。 相似文献
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《黄金科学技术》2015,(4)
采用沉淀—电吸附联合工艺处理高铜高铁提金氰化废水,对处理过程的反应原理和工艺流程进行了系统的分析说明,同时对关键处理结果进行了讨论。研究表明,采用沉淀—电吸附联合工艺处理高浓度氰化提金废水是可行的。经Zn SO4沉淀处理后,废水中Fe2+、Cu2+及游离CN-的沉淀率分别达到100%、85.89%和99.43%。电吸附处理后,废水中的Cu2+、SCN-与游离CN-的去除率分别为98.68%、43.60%和99.57%。经X射线衍射(XRD)分析表明,硫酸锌沉淀后的沉淀物主要由Zn2[Fe(CN)6]、Zn(CN)2和Cu CN组成,而电吸附处理后得到的沉淀物90%以上为Cu SCN,沉淀物及饱和阳极板可经综合处理回收氰化物与金属,同时废水可返回浸出系统循环利用。 相似文献
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本文根据浮选精矿品位与回收率的关系及其氰化过程的影响,探讨了确定经济精矿品位的方法,提出了近似计算公式。 相似文献