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机械毛刺对零件的装配、使用及安全生产都会产生不利影响,详尽介绍了机械毛刺的产生机理、防止和减少毛刺的工艺措施以及去毛刺的一些特殊加工工艺. 相似文献
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零件机械加工后表面存在毛刺,影响其质量甚至是使用寿命.研究了一种简单易行的化学去毛刺技术:70%磷酸,12%草酸,18%水;先经17℃,10 min保温处理,然后控温45~60℃,保温10~45 min.运用体视显微镜对不锈钢精密零件化学去毛刺后的状态进行了研究.结果显示:化学去毛刺法效率高,设备简单,可以达到各种精度... 相似文献
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《高技术通讯》2015,(12)
研究了去毛刺机器人的轨迹跟踪控制。考虑到在工业机器人去毛刺加工过程中,由于受非重复性扰动、毛刺大小不同引起切削力变化以及动态建模不确定性因素的影响,传统的迭代学习控制算法无法精确规划出去毛刺机器人的打磨路径,且很难实现高精度的跟踪控制,不能保证系统的稳定性,提出了一种鲁棒性迭代学习控制算法,旨在提高去毛刺机器人的跟踪性能和对环境的抗干扰能力。该算法由于引入了鲁棒项,与传统的迭代学习控制算法相比,抗干扰能力得到增强,跟踪示教轨迹的性能得到提高,跟踪轨迹精度得到改善,解决了传统迭代学习控制算法需要确定模型才能完成打磨轨迹的精度要求的问题。仿真试验验证了该鲁棒迭代学习算法的鲁棒性和轨迹跟踪精度。 相似文献
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铝合金轮毂机加工过程中产生的毛刺,对车轮的外观、性能及质量均会造成不利影响。本文在分析毛刺所产生的基础上,重点探讨如何在车轮初期进行设计,才能为后续加工减少毛刺、尖角,并提出设计方案。这对今后车轮的高速加工具有一定的参考作用。 相似文献
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真空管内部的细小金属毛刺去除工艺中采用直流高压存在毛刺去除不净、较大毛刺剩余、影响产品耐压和频率测试等问题。为克服直流高压去毛刺的工艺缺点,采用低重复频率的高压脉冲去毛刺。为克服以真空电子管作为脉冲开关的传统高压脉冲电源和以半导体器件作为脉冲开关的全固态高压脉冲电源主回路和控制回路设计复杂以及成本高等缺点,研制了一台低重复频率和宽占空比的基于双管正激式变换器的高压脉冲去毛刺电源。可通过增加双管正激式变换器的数量,以并-并组合式双管正激式变换器方式,满足宽占空比的高电压输出,实现了模块化设计。该电源主回路和控制回路的设计简化,稳定可靠,扩展性好,成本低,为高压脉冲电源设计提出了比较新颖的解决方案。实验结果表明:该电源的输出参数满足设计指标要求,并且稳定、可靠。 相似文献
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热能去毛刺锌合金钝化件的前处理 总被引:2,自引:0,他引:2
锌合金铸件机械加工后 ,一些孔道及孔衔接处有许多细小的针状毛刺 ,经钝化处理后绝大部分仍然存在 ,严重影响了产品的质量 ,如降低清洁度、堵塞孔眼、阻碍燃油的畅通等。用热能去毛刺机RQC 5Y3 5 0 (国营远东机械制造公司出品 )能有效地消除毛刺。但是 ,经过热能去毛刺机处理后的零件 ,其表面产生了一层灰状氧化物 ,采用常规的锌合金钝化工艺无法钝化。本文研制了一种清洗剂去除这层灰状腐蚀物 ,采取了一些前处理方法 ,取得了较好的钝化效果。1 常见质量缺陷( 1)钝化不上 去毛刺时 ,零件表面经受高温 ,产生一层锌、铝等金属的氧化物 ,… 相似文献
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消除电管管口毛刺的一种方法张诚(上海市工业设备安装公司)电气配管中常见的疵病之一就是管口毛刺。为了消灭毛刺,我们想出了一种简单的方法,可以在进行手动套丝的同时,将管口毛刺同步地予以清除,不仅减去了一道工序,而且提高了电气配管工程的质量,有效地消除了管... 相似文献
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金属切削过程产生的毛刺,对零件功能及质量均会造成不利影响。本文在分析毛刺所产生问题的基础上,重点对于毛刺技术及方法研究进行探讨,最后还提出了主动式去除毛刺工艺想法,对于今后金属高速加工具有一一定作用。 相似文献
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铝合金轮毂机加工过程中产生的毛刺,对车轮的外观、性能及质量均会造成不利影响。本文在分析毛刺所产生的基础上,重点探讨如何在车轮初期进行设计,才能为后续加工减少毛刺、尖角,并提出设计方案。这对今后车轮的高速加工具有一定的参考作用。 相似文献
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微细铣削加工过程中微毛刺形成机理的模拟与实验分析 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了采用硬质合金微铣刀铣削加工硬铝合金微槽结构时微毛刺的形成机理.建立了三维微细铣削加工硬铝合金A12024-T6的有限元模型,利用该模型动态模拟微毛刺的形成过程.分析了不同进给量与切削刃钝圆半径比值下微毛刺的形成机理,动态模拟了微槽加工过程中切削参数及切削刃钝圆半径变化对微毛刺影响的变化规律.仿真结果表明,随着每齿进给量、背吃刀量及切削刃钝圆半径的增加,微毛刺的尺寸随之增大;切削刃钝圆半径与最大有效应力是影响微毛刺尺寸的主要因素.微细铣削加工过程中,毛刺顶端所受最大有效应变明显比常规铣削加工过程中的最大有效应变高,呈现出显著的尺寸效应.通过微细铣削加工微槽实验,获得了切削参数及切削刃钝圆半径变化对微毛刺形成的影响变化规律,验证了相应有限元模型的正确性.通过数值模拟与实验方法获得了切削刃钝圆半径与毛刺尺寸(毛刺高度和毛刺厚度)的关系曲线,实验与仿真结果最大误差不超过9.8%.进一步验证了所建立的三维有限元模型适于研究并预测毛刺形成机理及毛刺尺寸的变化规律. 相似文献
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作者根据长期工作实践和理论探讨,撰写此文,意从理论的角度上深入剖析“毛刺”产生的原因。文中通过其值表详细阐述了产生“毛刺”的逻辑关系,并就可能导致电路产生某些误动作的“毛刺”现象,提出了消除的方法。 相似文献