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水泥窑用无烟煤的催化燃烧 总被引:9,自引:1,他引:9
与烟煤相比,无烟煤因其燃烧活性较差,一般不被水泥回转窑、予分解窑采用。本实验以CaCO3,CaCO3+BaCO3,CaCO3+Sr(NO3)2,CaCO3+BaCO3+Sr(NO3)2+Fe2O3为催化剂,对有代表性的4种无烟煤进行催化燃烧研究。借助燃烧率测定,X射线衍射及差热分析等研究方法,讨论了无烟煤催化过程中的相关影响因素。研究表明:实验所用催化剂参与了煤燃烧中的化学反应过程,对无烟煤的燃烧 相似文献
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T水泥厂100%燃烧无烟煤,自脱硝效果差,NOx初始排放浓度偏高,分解炉出口CO浓度较高,SNCR脱硝效率低。采取在分解炉炉膛的不同高度安装新型氨水喷射器,将氨水雾滴喷入烟气,加速氨水与NOx的混合;建立智能控制模型,动态调整烧成系统不同温度区间的喷氨量,降低喷氨总量;测试不同层喷枪脱硝效果,确定C6进出口为喷枪脱硝最佳喷射点等措施进行了改造,改造后,T水泥厂高效SNCR脱硝效率可达75%。对比了燃烧无烟煤和烟煤的脱硝效率,若将燃烧无烟煤调整为燃烧烟煤,则T水泥厂脱硝效率可进一步提升。 相似文献
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本文就龙岩紫金水泥有限公司1000t/d燃100%无烟煤水泥熟料生产线投产第一年生产水泥熟料31.58万吨,顺利实现年达产,介绍了该项目系统配置、试机运行、生产调试和达标达产的情况。 相似文献
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低质无烟煤是指高灰份、低挥发份、发热值较低的无烟煤,因其着火温度高、燃烧速度慢、燃烬时间长且易磨性差等诸多不利因素应用于回转窑煅烧难度较大。随着水泥行业先进技术的不断推出,使低质无烟煤 相似文献
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0前言越南清风海防(Haiphoflg)水泥有限公司(简称CHC公司)是台湾清风(Chinfon)投资有限公司与越南国家水泥厂协会(UCP)于1993年3月共同组建的。该公司在越南海防市附近新建了一条100%燃无烟煤、4O00t/d水泥熟料的NSP窑生产线,并于1997年1月初开始试生产调试,1997年6月投入商业运行。该生产线的全部机电设备供应,包括设备安装监理。调试、投产及人员培训等服务均由日本宇部工业公司(UBE公司)提供成套服务。生产线的主要技术特点是:窑、炉100%燃无烟煤;水泥粉磨采用带立磨的预粉磨系统;工艺布置简单;安装于室外的设… 相似文献
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无烟煤着火温度高、燃烧速度低、燃烬时间长,故一直难以用作回转窑燃料.20世纪90年代,南京院率先进行了回转窑燃无烟煤生产的研究开发.经10多年的努力,解决了所有的技术问题,开发了配套的专有装备,已在福建三德水泥厂、福建南平水泥公司、龙岩春池集团、广西鱼峰水泥公司等厂的多条生产线上应用并获巨大成功. 相似文献
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河南省焦作市岩鑫水泥有限责任公司2500t/d生产线由中材国际南京水泥工业设计研究院设计(以下简称南京院),苏州中材建设有限公司安装。该生产线于2004年。8月破土动工,2006年4月3日采用100%无烟煤一次点火投料成功,并在当月实现72h达标考核。目前,该生产线运行平稳,平均日产熟料2500t/d以上,f-CaO合格率达到85%,熟料28d强度平均达到58MPa,实现了优质高产低消耗运行。 相似文献
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高硫石油焦在立窑水泥工业的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对高硫石油焦作水泥工业燃料的工业应用试验结果进行了分析,证明高硫石油焦替代部分水泥燃料可以生产合格的水泥产品,烟气排放可以达到环保要求.并结合广东省水泥生产情况展望高硫石油焦作水泥工业燃料的前景,为炼油行业的发展解决了后顾之忧. 相似文献
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介绍了松藻矿区高硫无烟煤的产销、加工与利用的现状;论述了松藻煤脱硫降灰、洗选加工的意义、制约因素及对策;分析提出了松藻煤脱硫降灰的现实途径、合适深度及加工方法. 相似文献
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首先分析了水泥厂硫的生成机理,介绍了高硫工况的来源;然后对水泥厂脱硫的几种常用技术和应用工况进行了论述;最后,对湿法石灰石脱硫技术在水泥厂高硫工况时的改进技术进行了介绍。 相似文献
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从稳定原燃材料质量、设备升级维护、优化分级燃烧技术、应用高效智能SNCR脱硝技术等方面,介绍了回转窑窑尾烟气超低排放技术改造措施及取得的效果.2021年5月至今,窑系统运行稳定,成功将NOx本底值降低到820mg/Nm3,NOx排放量控制在<50mg/Nm3,污染物(颗粒物、S02、NOx)排放总量控制在612kg/d... 相似文献
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在水泥企业产能过剩、生产成本居高不下的情况下,水泥企业面临氮氧化物减排的巨大压力,使用的脱硝氨水用量大,且存在氨逃逸风险造成二次环境污染。分析了脱硝系统工艺流程、NO;产生的机理、氨水消耗高的原因分析、通过企业技术革新措施的应用,从而实现降低氮氧化物和节省氨水的效果。 相似文献
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用铅锌尾矿和页岩制备高C3S硅酸盐水泥熟料的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了采用铅锌尾矿和页岩配制的高C3S硅酸盐水泥生料的易烧性及所得熟料的性能.设计了18个熟料组成并分别在1350℃,1400℃,1450℃和1500℃下进行煅烧,对所得熟料作游离氧化钙及X射线衍射测试.结果表明1500℃下可以制备出C3S含量达74.52%的熟料.在工业回转窑正常煅烧温度下烧成了C3S含量达70.71%的熟料.部分熟料中加入4%的石膏制得水泥,其性能符合强度等级52.5R的硅酸盐水泥标准要求.加入20%尾矿粉后水泥可满足普通水泥42.5R的强度要求,掺加30%尾矿粉后水泥可达到普通水泥32.5R的强度要求. 相似文献