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TY160C型推土机是在日本小松D65A-8型推土机基础上改进生产的性能较先进的履带推土机.由于频繁使用,驱动轮的浮动油封和齿轮罩与机体之间密封纸垫经常会老化或损坏,造成侧传动装置漏油,影响推土机的正常使用.由于履带推土机特殊的结构特点,更换浮动油封和纸垫非常困难,而且影响安全因素很多.下面以更换右侧驱动轮浮动油封为例介绍"总成不离位法",供参考. 相似文献
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驱动轮漏油是红旗-100推土机在使用和修理过程中经常出现的故障之一。下面就我们在修理过程中的体会,谈两点看法,供同行参考。一、引起漏油的主要原因引起驱动轮漏油的因素较多,笔者认为主要原因是驱动轮在轮毂上的相对位移,引起油封位的尺寸超限,因而保证不了自紧油封的预压量,使油封不能正常工作所致。 相似文献
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T-100推土机驱动轮油封按照设计和正常使用,其寿命一般为3000小时以上。但有的单位的T-100推土机工作不到300~500小时,油封就损坏漏油了。为了防止油封损坏漏油,在维修和使用中,应该注意以下几点: 1 在装配油封时要严格技术要求密封结构图见附图所示。 相似文献
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浮动油封结构简单、密封可靠、使用寿命长、平时无需注油。近年来被广泛应用在履带式推土机、挖掘机等施工机械上。浮动油封的制造质量、安装要求和维护保养对其使用性能和寿命影响甚大。因此,浮动油封的试验成了不可缺少的环节。本文介绍的浮动油封试验机,具有性能好、效率高、用途广、造价低等特点。 相似文献
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我公司T140-1履带推土机变速器输入轴的漏油问题一直是困扰我们的一个难题,用户反应强烈。其特征是:试车阶段基本上没有发现漏油现象,出厂不久就开始漏油。究竟是什么问题?我们曾从多方面查找原因。首先,对油封进行了检测,结论是尺寸符合设计要求,唇口规整,胶料性能合格。我们又对油的清洁度、零件的加工精度和粗糙度等方面进行了检测,而且还改进了装配工艺,设计了油封安装工装。可以说,所有可能造成漏油的因素都进行了检查和改进,但这些措施没有从根本上解决问题。经过多次拆检,我们注意到一个问题,即输入轴和旋转油封… 相似文献
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一台D85A-18推土机在使用中操作失灵,其操纵杆在浮动位置时推土机铲刀实现了浮动工况,铲刀反而徐徐下降,以致驾驶员在平整路面时很难控制铲刀。按照常现的先易后难的故障排除法,首先拆检了液压缸并更换油封,然后拆检并更换了操纵分配阀,仍解决不了问题,最后采用了断开操纵杆与分配阀之间的连接铰,用手直接驱动分配阀,使分配阀在浮动位置,此时铲刀不再自由下落并实现了浮动工况。原因分析:该机使用了十几年,由于铲刀作业工况变换频繁,造成各铰接处的严重磨损,而这些铰接处的磨损并没有引起人们的足够重视,也就没有对各铰点进… 相似文献
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《Planning》2014,(20)
<正>一、离合器打滑离合器打滑的主要原因有1.摩擦片沾油:功率输出轴轴承盖漏油,变速箱第一轴和功率主动轴油封漏油,柴油机曲轴后油封漏油,起动机减速器油封漏油或油面过高,这些是造成摩擦片沾油的主要原因。此时,应检查油污来源,根据油源排除故障,油封的封油边缘有折叠、损坏缺陷,必须更换油封,油封长期使用后边缘磨损,若磨损严重,必须更换新油封。安装油封应用专用工具,防止油封的唇边折叠、翻边,自紧拉簧脱落等,用汽油清洗摩擦片。 相似文献
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为了防止外罩漏油,原T120推土机终传动链轮轮毂的伸出处装有两个波纹自紧油封,靠弹簧的弹力和软木垫端面压紧密封。如因调整、装配不当,经常出现漏油,装拆、检修不便,且寿命短。1981年,我们在不影响终传动的主要结构和布局的前提下,作了如图示的改进。油封采用了金属浮动密封环,安装时通过“O”型橡胶圈弹性变形使两个密封环端面产生一定的轴向力而进行密封。橡胶密封圈的压缩量应控制在原尺寸3±1mm 范围之内。密封环需要成对使用。轮毂在轴承3中的轴向游隙为0.125mm,油隙用调整螺母12进行调整,螺母用锁垫11锁 相似文献
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主离合器油封漏油,是机械传动式履带推土机的多发性故障之一。轻者需不断地加油,造成人力物力的浪费;重者则大大降低主离合器的寿命,甚至造成整个主离合器报废。根据我们对T180、D80A 等机型的试验与实践,并对几百台车进行验证,觉得要解决此问题,关键应从以下几方面入手。 相似文献
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红旗—100推土机驱动轮漏油现象,一度时期曾是不少使用和修理单位反映较为强烈的问题。原因:一是由于影响漏油的因素复杂,出现漏油的情况较多。二是排除漏油故障麻烦,工作量较大。本文根据近年来的教学实践,就这个问题提出一些粗浅的看法。 相似文献
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解决红旗-100及上海-120推土机驱动轮处的漏油问题比较麻烦,即使当时不漏,机器运转一段时间便发现两端同时都漏。修理时,按原厂图纸和工艺要求装配,即驱动轮外端面与轮毂花键端面之K值(见《工程机械》1983年10期)在8_(1.0)~(1.5)mm范围内,但仍未能解决漏油现象。经拆下检查,油封压板的平整度、密封性以及自紧油封弹簧的弹性均很好,油封压板内软木 相似文献
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我处有10台小松WS16S-2型铲运机,使用一段时间后,位于轭架部位的两只旋转接头发生漏油故障,最严重的一个台班漏失约200L液压油。采用更换新油封及新制旋转接头的办法,都不能从根本上解放漏油问题。经分析认为:故障产生的原因是高压胶管(见图1)在铲运机运行时,置于多方向运动中。特别是高压胶管向上、下两个方向运动时,伴有旋转运动,使旋转接头轴向、径向同时受力。旋转接头的油封处于偏磨之中,配合件相互的磨损也很大,导致发生漏油的故障。 相似文献