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白庄煤矿选煤厂设计能力为 0 .9Mt a。选煤厂工艺为>2 5mm块煤跳汰分选、<2 5mm末煤作为最终产品 ,煤泥水经浓缩用压滤机回收煤泥。1 原有原煤系统工艺流程1.1 工艺流程准备车间设一台Φ5 0、Φ2 5mm双层分级筛 ,>5 0mm块煤经手选后破碎至 <5 0mm与筛下 5 0~ 2 5mm混合入主厂房 ,主厂房设有一台Φ2 5mm分级筛 ,>2 5mm块煤进跳汰机分选 ,筛下 <2 5mm末煤与准备车间筛下 <2 5mm末煤作为最终末煤销售。当主厂房事故时 ,准备车间处理后的原煤也可进储煤场。原煤系统工艺流程见图 1。图 1 原煤厂工艺流程图1.2 改造前存在的问题(1)矿井与选… 相似文献
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为了适应新集一矿原煤煤质、煤量的变化和市场对商品煤的要求,煤电一厂在原有洗选工艺的基础上,增设块煤动筛分选环节;从而减轻了手选的劳动强度,提高了商品煤回收率,增加了企业效益。 相似文献
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针对选煤厂在煤炭洗选加工过程中出现的原煤破碎机破碎能力不足、大块手选皮带溢煤停机、岗位工人数量不足、劳动强度较大、洗选设备磨损严重等一系列制约生产的问题,同忻选煤厂研究并实施了大块原煤预排矸工艺技术改造。在大块原煤预排矸工艺中,200~50mm粒级大块原煤进入重介浅槽分选机进行分选,50.0~1.0mm粒级末煤采用两段重介两产品旋流器主再选,1.00~0.25mm粒级粗煤泥采用TSS煤泥分选机进行分选,0.25~0mm粒级细煤泥采用加压过滤机和板框压滤机联合脱水回收。结果表明:块末分级入洗新工艺提升了选煤厂的生产能力,提高了洗选设备的开机率,降低了煤泥水系统的运行压力,同时降低了捡矸岗位工人员的劳动强度,保证了商品煤质量,提高了分选效率,并且创造了可观的经济效益和社会效益。 相似文献
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介绍了太西洗煤厂在入洗原煤能力保持不变的前提下,在超低灰煤制备系统生产能力由0.5 Mt/a提升至1.0 Mt/a可行性研究过程中,通过块煤选前破碎工艺与选后破碎工艺的比较,最终确定系统扩能改造的工艺流程及设计原则. 相似文献
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鲍店煤矿毛煤处理系统原设计为毛煤预先筛分、大块矸石经手选拣出、大块煤破碎的工艺,该工艺工人劳动强度大,产品质量差。通过工艺改造,提高了生产能力和产品质量,减轻了劳动强度。本文重点对该厂毛煤处理工艺的探索与应用情况进行简介和分析。 相似文献