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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
控制中间包内钢水温度变化是提高生产率和产品质量的有效方法之一。中间包等离子加热能够弥补浇注过程中钢水温降,稳定钢水温度,提高铸坯质量。对某厂中间包等离子加热进行工业试验研究。采用三中空石墨电极等离子加热装置对中间包内钢水进行加热。通过两组中间包等离子加热试验,探究等离子加热对中间包内钢液温度变化和钢液成分及夹杂物特征的影响。结果表明,等离子加热中间包内钢水升温效果明显,升温速率可实现0.8 ℃/min,同时也能够使钢水温度保持稳定;等离子加热后中间包内钢水全氧含量下降,氮含量基本不变,碳含量略有升高;加热后钢液中夹杂物的数密度明显降低,分别下降了7.43%和19.68%。中间包等离子加热可稳定中间包内钢液过热度,促进了氧化物夹杂的上浮去除,提高了铸坯质量。  相似文献   

2.
中间包等离子加热使钢水过热降低了11.1℃(20F)平均铸速提高15%,1994年度由于利用等离子加热,主要是减少了钢水冻结与中止浇铸,增加效益280万美元。中间包的钢水过热对连铸机的生产率和铸坯质量有重要的影响,在钢水温度过低的情况下,铸流出现炼结时必须及早地停止浇铸操作。在铸机停浇的同时,把低温钢水返回冶炼间。在钢水过热特别高的情况下,为了避免漏钢,必须放慢铸速,势必将将低铸机产量,高过热还会  相似文献   

3.
在连铸生产中,钢水浇注温度是影响正常生产的一个重要工艺因素。浇注时,要求钢水浇注温度即中间包内钢水的过热度保持在尽可能窄的范围内。为达到此目的,北京冶金设备研究院在参照国外先进技术的基础上自行开发了适合我国钢厂的EMI技术,即等离子加热连铸中间包钢水技术。 1. EMI技术及工作原理 由本院开发的此项技术的设备由机械、电气  相似文献   

4.
<正>转炉厂7号板坯连铸机于2013-05投产,2机2流连铸机,年产150万吨钢,浇注断面为230 mm×(800~1 350) mm。主要生产低碳冷轧板系列钢、集装箱板、管线钢及汽车板用钢。钢水温度是连铸生产工艺的主要参数之一,钢水的浇注温度直接影响连铸机的正常生产和铸坯质量。钢水温度过低会使中间包水口结瘤甚至堵塞,以致于被迫中断浇注;钢水温度过高会加速耐火材料的熔损,加剧钢液的二次氧化,增加钢中非金属夹杂物,影响铸坯质量。合适的拉速有利于生产组织,提高连铸机产能。恒  相似文献   

5.
中间包的作用主要是稳定钢水流、减压、减小钢流对结晶器中坯壳的冲刷,有利于非金属夹杂物上浮,提高铸坯质量;对多流连铸机;中间包可起钢水分流作用;在多炉连浇时中间包存储的钢水可在换包时起到承上启下的作用。近来出现了在中间包处增设调控钢水温度的设备,实现了连铸机钢水的恒温浇注,减少了拉漏  相似文献   

6.
潘泳忠 《重钢技术》1996,39(3):38-43
本文重点分析了中间包钢水温度对20^#管钢低倍质量的影响,通过钢水过热度与铸坯晶粒尺寸对应关系研究,确定了合理的浇注温度参数,纳入工艺制度,稳定提高了管钢质量和产量。  相似文献   

7.
连铸中间包钢水加热装置[日]ShujiWakida等1前言以前,连铸中间包内钢水温度变化较大,特别是在大包交换时变化更大,这种钢水温度的变化给铸坯质量(非金属夹杂物、偏析等)带来不良影响。随着这个问题的出现,中间包钢水加热技术引起了人们的注意,为此便...  相似文献   

8.
天凤 《钢铁》2001,(12)
多流连铸机的中间包将钢水分配到多个不同的结晶器中去 ,要求分配到各结晶器的钢水温度和速度基本一致 ,但是中间包内各个水口处的钢水温度及停留时间随位置不同而变化。中间包内钢水停留时间不一致和钢水温度不均匀将会影响钢水质量和可铸性。中间包对钢水清洁度、热均匀性及浇铸稳定操作起重要作用 ,这与中间包内钢液流动密切相关。中间包内合理的钢水流动是稳定顺利浇铸的先决条件 ,并有利于提高钢水清洁度及热均匀性。中间包钢水流动性一致时 ,不同出水口处钢水温度及停留时间仍可能出现不一致。钢水停留时间过短时 ,由于钢水温度过高 ,…  相似文献   

9.
介绍了攀钢在连铸机开展1.8m/min高速连铸改造的温度控制实践,采取了钢包保温,钢包预热LF工位钢包炉加热和废坯降温调节钢包钢水温度,中间包保温控制浇注过程浊除等措施,连铸钢水出钢温度比原来降低10~15℃,取得中间包钢水过热度≤25℃的良好效果。  相似文献   

10.
通过控制中间包内钢液温度,可以有效地提高钢的质量,如减少铸坯中的夹杂和中心偏析,同时还可以使浇铸顺行。日本广煨厂的板坯铸机上要用了中间包等离子加热技术。等离子不会污染钢水,是一种合适的热源。  相似文献   

11.
隋晓红  李平  谢广群  李昊涵 《钢铁》2009,44(8):48-0
 对含Si低碳钢连铸坯发生的横向断裂缺陷进行了金相、扫描电镜检验分析及加热工艺模拟试验;对铸坯从钢水凝固到轧前加热断裂的热历程中所受外力及其与裂纹形成的关系进行了分析。检验分析结果表明:引起铸坯横向断裂的主要原因是浇注时钢水过热度高,凝固组织冷却慢,晶粒发生了严重的粗化,柱状晶间界的强度大大降低,使铸坯在弯曲矫直过程中形成内部裂纹,当再加热时,其热应力使内部裂纹进一步扩展而开裂。所以,控制好铸坯的浇注温度,提高铸坯中心等轴晶率,是防止含硅低碳钢连铸坯横向断裂的有效途径。  相似文献   

12.
为了进一步降低电炉钢水出站温度及中间包钢水过热度,减少精炼电耗和其他消耗,提高铸坯质量,根据一炼钢厂三项攻关协调会议要求,成立降低电炉钢水温度测试及攻关小组,探索钢水从出站到连铸整个浇铸过程中钢水温度变化规律,确定中间包允许浇铸最低钢水温度,分阶段降低精炼钢水出站温度和中间包钢水过热度,45钢和20MnSi出站温度达到1580℃和1590℃,中间包过热度低于35℃。  相似文献   

13.
1.连铸中间包等离子加热钢水新技术等离子是一种非常清洁、高效、且易控制的热源。将等离子弧用于连铸中间包钢水加热,可降低转炉出钢温度,提高转炉生产率和炉龄;防止发生低温浇铸事故,改善两罐钢水接头处铸坯的质量。  相似文献   

14.
天钢炼钢厂2~#连铸机在投产初期,在生产10~#、20~#、Q235B等中低碳钢时,铸坯内部质量较差,中间裂纹问题较突出。分析了裂纹形成机理、钢水成分、过热度、铸坯拉速等因素对裂纹形成的影响。结果表明方坯中间裂纹的产生是钢水在浇注凝固过程中不均匀冷却的必然结果。对钢水成分、温度控制和浇注工艺进行了优化,取得了稳定铸坯的内部质量的效果。  相似文献   

15.
1Cr18Ni9Ti连铸中板质量剖析   总被引:1,自引:0,他引:1  
1Cr18Ni9Ti连铸表面缺陷直接影响产品表面质量。铸坯表面质量缺陷主要是非金属夹杂所致,夹杂物取决于钢水的纯净度和浇注过程的再污染程度。通过强化连铸标准化操作,严格控制钢水温度,加强无氧化保护浇注,防止钢水二次氧化,哟化铸珠两面均衡剥皮和加强局部缺陷甭除,取得明显效果。  相似文献   

16.
济钢一炼钢方坯铸机提高拉坯速度后出现了铸坯内部裂纹,分析其原因是二冷配水制度不合理以及钢水过热度高,为此在保证钢水流动性良好的条件下采用低过热度浇注工艺,同时采取中间包扩容,改进结晶器及二次冷却系统等措施,使铸坯鼓肚现象基本消除,方坯内部裂纹发生率由30%降到2.5%。  相似文献   

17.
水平连铸过程热平衡实测与分析   总被引:3,自引:2,他引:1  
本文通过水平连铸全过程钢水和铸坯温度变化及相关参数的实测,研究了水平连铸过程中钢的热平衡规律,并建立了铸坯凝固传热,中间包钢水温度,钢包钢水温度,包衬温度与吸热等数学模型。实测和分析表明,在该铸机上,钢水在钢包和中间包中分别损失了其热量的7%和1.2%,在结晶器和空冷段所传出的热量分别占18%和20%,切割时仍有54%的热量保留在铸坯中。  相似文献   

18.
钢水在浇注过程中如果保护措施不到位,空气很容易进入钢水并导致其氧含量和氮含量增加,从而恶化钢水质量。通过研究首钢京唐公司MCCR产线连铸保护浇注工艺,分析了钢包自开率、钢包下渣检测系统、钢包长水口+中间包保护浇注等因素对保护浇注的影响,并提出了相应的保护浇注措施。实施后,中间包铝损和铝比合格率不断上升,铸机保护浇注效果良好。  相似文献   

19.
30t H型中间包感应加热装置用于轴承钢、帘线钢、汽车用钢和石油钻具用钢等钢种的370mm×490mm铸坯的生产。叙述了中间包感应加热原理、设备构成、砌筑和加热档位控制。生产应用结果表明,使用中间包感应加热可明显改善夹杂物控制水平,降低夹杂物指数,钢水过热度从使用前的17~38℃降至8~25℃;钢水实际过热度与目标过热度的差值为±3℃。  相似文献   

20.
李雷  张丽  高山  石磊 《莱钢科技》2010,(4):43-45
通过对板坯连铸机保护浇注工艺技术研究,针对钢包钢流、中间包冲击区、钢包开浇初期钢水、中间包注流等与空气接触的部位保护浇注措施优化改进,有效地防止了钢水二次氧化,提高了铸坯质量。  相似文献   

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