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一、前言 1985年2月的下半月,13号高炉曾连续发生两次事故休风。在超过150小时的非计划休风期间,该高炉已处于炉缸冻结和三个铁口与风口之间无法贯通的状况。为了使渣、铁能重新从熔化区流到铁口区,将氧枪、Durfee管和氧-燃料燃烧器插进2号铁口,来熔化和排放炉缸中凝结的物料。1985年2月23日,上述措施取得成效,位于2号铁口正上方的9号风口开始不涌渣。随着凝结渣、铁的熔化,高炉风量不断增大,至1985年3月1日,共打开了9个风口。当发觉2号铁口有水时,进行了休风,想要打开另外的一些 相似文献
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1997年3月6日,鞍钢10号高炉热风炉围管爆裂鼓开将高压水总管(Φ400mm)折断,大量的水从围管开口处(1200mm×6000mm)灌入炉缸,造成高炉炉缸冻结。在处理过程中,坚持铁口出铁,并成功地使用铁口吹氧法,使高炉迅速恢复正常生产。在处理炉缸冻结事故中,不但没有给高炉长寿和强化留下隐患,而且提高了修复速度,降低了费用。 相似文献
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介绍杭钢2号高炉炉缸冻结后炉前的处理情况。炉前做好休风期的抢修、复风前的准备和复风后的出铁操作,坚持铁口出铁,并使用铁口吹氧、铁口爆破法,促使高炉快速地恢复了正常生产。 相似文献
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1997年3月,鞍钢10号高炉(2580m~3)热风围管爆裂鼓开将高压水总管折断,大量冷却水从围管开口处灌入炉内,造成了炉缸冻结。在处理炉缸冻结过程中,我们坚持铁口出铁,采用铁口吹氧法使高炉迅速恢复到了正常炉况,没有给高炉长寿和强化留下隐患。本文着重介绍这次事故的经过及处理。 相似文献
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通过采取铁口上方局部风口送风、富氧枪烧铁口、铁口出铁、及时排放渣铁、集中与分散加焦和适时打风口等措施,有效地处理了炉缸冻结事故. 相似文献
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铁口是高炉长寿的薄弱环节,铁口负担繁重的出铁工作。在堵口作业时,铁口附近的砖承受向外的巨大压力,容易引发铁口砖外突。因此,防止铁口砖突出是极其重要的。采取加焊钢板压住永久砖的办法,实践证明效果良好。铁口是高炉长寿的薄弱环节,在炉缸区域中,铁口每天排出大量的渣铁,担负着高炉生产的繁重任务,发生炉缸烧穿事故的高炉往往是铁口区域。所以,铁口区域耐火砖衬的维护,是关系到高炉长寿的头等大事。要保证铁口区域耐火砖长寿,除了设计时选择质量好、耐火度高的砖衬、精心施工、提高施工质量外,在日常的生产中,要精心维护好铁口,出尽渣铁也是非常关键的。随着高炉生产日期的增加,铁口耐火砖向外突出的问题日益明显,日趋严重。如何防止铁口耐火砖向外突出是炼铁工作者的一个重要课题。下面,就宝钢一号高炉的生产实践,谈谈我们的体会。 相似文献
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《河北冶金》2003,(5)
炉况顺行焦炭负荷软熔带渣比上部犤炉料犦调节下部犤鼓风犦调节高炉作业率休风率高炉寿命悬料崩料沟流结瘤炉缸冻结开炉停炉积铁炉型炉喉炉身炉腰炉腹炉缸炉底炉腹角炉身角有效容积工作容积铁口渣口风口窥视孔风口水套渣口水套风口弯头热风围管堵渣机泥炮开铁口机铁水铁[水]罐鱼雷车主铁沟出铁场铁沟渣沟渣罐撇渣器冷却水箱冷却壁汽化冷却热风炉燃烧室燃烧器热风阀furnaceconditionsmoothrunningcokeload,oretocokeratiocohesivezone,softeningzoneslagtoironratio,slagratioburdenconditioningblastconditioningoperatingrateofblastfurnac… 相似文献
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介绍了28m~3高炉炉缸冻结处理的一些经验.提出处理小高炉炉缸冻结的基本要点是:①风有进口,渣铁有出口;②及时补充炉缸热量;③尽量缩短处理时间. 相似文献
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本钢二铁厂3号高炉(1070 m~3)有16个风口、2个渣口、1个铁口。1996年7月12日,计划封炉8天,换装料大钟并进行炉喉喷补。7月20日复风后,由于种种原因,导致炉缸冻结,高炉恢复时间长达12天,损失巨大。 相似文献
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邯钢3号高炉有效容积294m~3,1个铁口,2个渣口,12个风口,1995年5月建成投产。1998年5月1日因大量漏水未及时查明原因,导致风口自动灌渣,6号风口吹管烧穿,风口全部灌死,致使高炉炉缸冻结。事故 相似文献
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因入炉原料变化,品种繁多,高碱度烧结矿入炉比例加大,成分波动很大,熔剂块度增大且强度降低,炉渣碱度急剧增加,加之操作判断失误,处理不及时,致使300m~3高炉炉缸冻结、用烧开渣口,排出冻渣,继而大量吹氧,顶部加净焦、空焦、轻料等办法排除故障。 相似文献