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相似文献
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1.
筛分管磨机技术在水泥磨上的应用王利民,刘春义,张思华,张铬,吴志明,邹一峰,魏铸新疆水泥厂是个年产ll0万t水泥的大厂。由于该厂特定的地理位置及水泥销售季节较短的具体情况,近年来一直在探讨增大水泥磨生产能力的有效技改途径,以求达到长年正常生产水泥熟料...  相似文献   

2.
近年来,随着辊压机粉磨技术的运用,水泥粉磨系统电耗大幅度降低。但对于一些早年建设的水泥生产企业,由于受原有工艺条件、设备技术性能限制,水泥制造成本高,在市场竞争中处于劣势。为降低粉磨系统生产成本、减少磨机系统设备故障,必须对原有粉磨系统实施技术改造。但考虑改造方案时,除技术方案外,还必须兼顾改造投资和改造周期等因素,以获得最好的改造效益。我公司70年代覫3m×9m水泥粉磨系统由于受建设时的技术水平所限,台时产量一直达不到设计要求,而且消耗又高。为此,近年来我们对该磨系统进行了多次技术改造,使其台时产量、水泥质量均…  相似文献   

3.
1概述1998年,我们利用浙江大学材料系最新获国家重大科研成果奖的专利产品──多元素合金球,在浙江尖峰集团水泥厂φ3m×9m水泥磨一仓进行了工业性应用试验,获得了令人满意的低磨耗结果。该多元素合金球添加了适量的Cu、W、Cr等合金元素,以提高磨球综合机械性能。其合金元素含量见表1。2工业性试验条件试验条件见表2,试验时间1998-10-02-1998-11-21,共生产525硅酸盐水泥20496t。3生产试验试验历时712h(运转时间),期间生产#525硅酸盐水泥20496t。试用运行前,我们按各球径随机各取出5个多元素合金球,逐个测定球的单重和外径…  相似文献   

4.
磨内筛分技术在Φ3×11m水泥磨上的应用吴志明,邹一峰合肥水泥研究设计院(230051)黄志良,梁少豪,柯家春广西红水河水泥股份有限公司(530409)广西红水河水泥股份有限公司(原名广西黎塘水泥厂)现有三条Φ3.5×145m华新窑水泥工艺生产线,年...  相似文献   

5.
姚学武 《水泥》2005,(8):35-36
1基本情况我公司1982年投产,水泥粉磨系统是Φ3m×9m圈流,系统工艺布置如图1。水泥磨配套主电动机功率为1000kW,磨机为三仓,一、二仓为沟槽阶梯衬板,加钢球,三仓为小波纹衬板,加钢段,一、二仓之间安装双层隔仓板,篦缝为8m m,二、三仓之间安装单层隔仓板,篦缝为8m m。2存在问题2  相似文献   

6.
1Φ3m×9m水泥磨系统原运行状况根据生产需要,2002年5月我们对2000年6月投入生产运行的!3m×9m生料磨闭路系统进行了筛分开路水泥磨系统的技术改造。改造内容为:在磨机前增加了HFCG120-45型辊压机系统;磨机本体更换了隔仓板、筛分衬板;甩掉选粉机;改生料磨为水泥磨。改造后生产  相似文献   

7.
高产磨技术在Φ2.4m×13m水泥磨上的应用司家年安徽省宁国水泥厂(242313)我分厂现有Φ3.1m/2.5m×78m湿法回转窑三台,Φ2.2m×13m及Φ2.4m×13m水泥磨各一台,年产普通525水泥24万t。由于熟料粉磨采用开流磨,水泥过粉磨...  相似文献   

8.
我厂以电石渣为主要原料生产水泥,年设计能力25万t,配备一台准3m×11m磨机,2001年投入运行的一年中,产量低,比表面积也不理想。为此,我们对粉磨系统先后做了几项改造,收到了良好的效果。1原系统配置湿法回转窑生产的熟料平均粒度在20m m左右,未经破碎直接入磨。磨机为三仓圈流磨钢球。级配情况见表1。隔仓板及出料篦板的篦缝尺寸:大端16m m,小端6m m。选用N H X—800高效转子式选粉机;产量:28 ̄32t/h;比表面积:270 ̄300m2/kg。2改造内容及效果2.1降低入磨熟料粒度在熟料入磨前加一台LC P35离心冲击式破碎机,并配备筛分装置。破碎后的熟料…  相似文献   

9.
尚再国  刘成喜 《水泥》2006,(11):40-41
我公司1 500t/d熟料生产线是在原单列五钵的克努伯型立筒预热器窑生产线基础上的改造项目,自投产以来,实际产量由改造前720t/d提高到改造后1 500t/d以上.但生料制备系统由于受资金、场地、改造施工周期等因素影响未进行同步改造,生料制备能力不足,严重制约窑系统正常生产.近几年,我们对2台Φ3m×9m生料粉磨系统进行了相应改造,使其台时产量、运转率有了显著提高,系统基本匹配,取得了良好的经济效益和运行效果.  相似文献   

10.
我厂水泥粉磨系统为采用两台Φ3×9m带旋风选粉机的闭路磨系统,粉磨~#525普通硅酸盐水泥。由于其工艺及设备上存在一些问题,磨机的台时产量一直很低,与设计产量(28t/h)相差甚远。为此1994年4—6月我们分别对这两台磨机存在的问题采取措施予以  相似文献   

11.
滇西厂水泥磨是3台Φ3x11m三仓磨机与Φ3m旋风式选粉机组成的闭路粉磨系统。磨机由1250kW高压电机中心驱动,设计钢球装载量为100t。当出磨水泥比表面积为3200—3400cm2/g时,粉磨525号普通硅酸盐水泥为36t/h。1995年10月开始试生产,525号普通硅酸盐水泥(细度2±1%),月  相似文献   

12.
随着市场对水泥质量的要求越来越高,对水泥粉磨提出了更高要求,我厂对水泥细度0.08m m方孔筛筛余的控制由原来的3.0%,降为2.5%,到目前为止已降低到2.0%,随之而来的2.2m×7m水泥磨机产量也由原来的16t/h降为14.5t/h。如何在保证水泥细度的前提下提高磨机产量已是一个重大课题,很  相似文献   

13.
1 问题的提出 我公司有 2台Φ 2.4m× 13m开流水泥磨,自 1980年投产以来,水泥过粉磨现象严重,产品细度难以控制,台时产量低,主机电耗高.根据生产实际状况分析,我们认为磨内各仓长度比例不当、隔仓板和出料篦板配置不合理以及研磨体级配不佳是导致磨机工况不良的主要原因.  相似文献   

14.
《水泥》杂志 1999年第 3期刊登了《Φ 3m× 11m水泥磨双层隔仓板的改造》一文,该文将双层隔仓板的内、外圈篦板和盲板合铸为一体,以消除内圈篦板、盲板易相对滑动而造成螺丝扭断导致研磨体窜仓。此方案在短期内也许可以,但从长期来看不经济。   首先,合为一体的大块篦板、盲板的整体刚度不如内外分开的篦板、盲板,并且经过一段时间的磨损,在经常磨损部位 (见图 1)很容易出现磨薄折断,造成研磨体窜仓 ;其次,通常磨损部位在内圈,磨损失效后需全部更换,并且检修时增加了劳动强度。   现介绍我厂Φ 3m× 9m水泥磨上同一类型的双…  相似文献   

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Φ3m×9m煤磨结构改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

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1991年我公司 4号 φ4m×150m回转窑技改时配套建成 1台φ3m×9m煤磨。在实际生产应用中,发现该磨的结构如烘干仓的扬料板、挡风板支撑架、双隔仓板的喇叭口以及主轴承的润滑装置等存在一些问题。经过近一年的改进,收到良好效果。1996年对6号φ4m×150m窑技改时,采用了同规格的煤磨,并依此进行了改进。现将改进措施作如下分析。1 扬料板的改进 改进前后的扬料板结构如图1所示。 两种扬料板仍按图纸要求进行安装。安装时,先将改进后的扬料板支座焊接在简体内的衬板上,然后将槽钢用螺栓联接在支座上,结…  相似文献   

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Φ3m×9m水泥磨主轴承润滑供油系统的改进喻蜀邻四川省渠江水泥厂(638650)我厂制成车间两台Φ3m×9m水泥磨原设计采用磨机前后轴承座为贮油箱,小管径、小流量、轴承座水套的油泵机旁直接供油的供油润滑冷却系统(见图1所示)。该系统自1983年投入运...  相似文献   

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我公司10#磨系统是由PRV100-40辊压机、Φ3 × 9m磨机和O-Sepa N-1000高效选粉机组成的闭路系统。主要生产P·O 42.5水泥。0.08mm方孔筛筛余≤2%,设计台时产量35t/h。  相似文献   

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Φ3m×9m生料磨系统的改造王聚会河南省平顶山水泥厂(467047)1引言我厂两台Φ3m×9m生料磨,与Φ3m旋风式选粉机组成闭路粉磨系统。1992年6~8月间,我厂利用日本小野田公司的技术对立波尔窑进行了技术改造,使回转窑的产量提高了40%左右。为...  相似文献   

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1存在问题我公司某厂2003年扩能改造,将700 t/d预热器窑改为1 500 t/d预分解窑,配套生料磨为Φ3 m×9 m烘干尾卸磨两台,平均台时50 t;1 000 t/d新型预分解窑配套Φ3.5 m×10 m中卸磨,平均台时90 t。窑扩能改造完成后,因配套生料磨系统改造滞后,为保证正常生产,公司对生料供料系统进行局部改造,形成三磨供两窑的生产局面。而两台窑正常生产时,要求生料磨相对于窑运转率保持在95%以上,生产非常被动,难以保证设备检修时间,设备一旦突发故障,大窑必须减产运行或停  相似文献   

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