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通过对高炉煤气流的分析,给出了影响高炉炉喉温度变化的状态量;采用基于TD算法的时序神经网络进行十字测温的预报,并通过模拟现场环境进行实验.结果表明,利用TD算法和人工神经网络来预测高炉炉喉十字测温基本可行,预测误差较小,精度较高. 相似文献
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介绍了南钢350m^3,高炉炉喉十字测温梁在生产中的应用,不同料制下十字测温的温度分布,定点布料时的十字测温温度,并提供了参考数据。 相似文献
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高炉设备系统是保证高炉正常生产的必要条件,炉喉钢砖是高炉重要的本体设备,钢砖在炉喉所形成的内型尺寸决定高炉炉喉直径。炉喉钢砖对规整炉顶布料有重要意义,钢砖变形及脱落易造成炉料分布不均和炉料偏析,从而破坏高炉边缘煤气流的正常分布,影响炉况的稳定性。 相似文献
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通过炉缸径向不同位置的风口焦炭的实际压差、焦炭粒度、孔隙度和渣铁体积等参数计算炉缸径向煤气流速度的变化情况,从而比较炉缸煤气流分布情况。分析炉喉十字测温边缘值/中心值、炉缸径向中心煤气流速度、高炉布料制度之间的关系,得出了炉喉十字测温边缘值/中心值与炉缸径向中心煤气流速度、布矿角度、矿角焦角差之间的经验回归公式。 相似文献
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应用人工神经网络方法中的误差逆传播模型(BP)建立了高炉炉喉煤气而分布数学模型。该数学模型在攀钢4高炉VAX机上在线运行,能连续推测炉喉煤气流分布,其命中率达到82%,有效地指导了高炉操作。 相似文献
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在吸收国内外无钟炉顶高温十字测温经验的基础上,武钢在4座双钟炉顶高炉上采用了十字测温技术,武钢双钟炉顶高炉十字测温技术的主要特点是:在测温探杆上安装了保护梁;测温探杆采用高压水冷却;探杆伸入炉内时与水平方向有一夹角;测量数据可输入计算机,随时显示。实践表明,十字测温装置在武钢4座高炉上使用情况良好,测温数据准确,操作者已将它作为调剂炉况的重要参数。 相似文献
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高炉炉喉煤气流分布数学模型 总被引:2,自引:0,他引:2
应用人工神经网络方法中的误差逆传播模型(BP)建立了高炉炉喉煤气流分布数学模型。该数学模型在攀钢4高炉VAX机上在线运行,能连续推测炉喉煤气流分布,其命中率达到82%,有效地指导了高炉操作。 相似文献
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南钢4号高炉炉喉钢砖严重破损变形,极大地制约了高炉生产.我们对炉喉钢砖的结构进行了技术改进,并采用"侧装法”对炉喉钢砖进行更换,取得了较好的效果. 相似文献
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南钢4号高炉炉喉钢砖严重破损变形,极大地制约了高炉生产。我们对炉喉钢砖的结构进行了技术改进,并采用“侧装法”对炉喉钢砖进行更换,取得了较好的效果。 相似文献
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高炉的条式炉喉钢砖,下端部变形、开裂并向炉内方向凸出的问题,已为人们所重视.炉喉钢砖凸起后,它所构成的炉喉内型很不规则,直接影响炉料在炉喉的起始分布状态.而起始状态的炉料分布在很大程度上决定着高炉煤气流分布状况.这一点已被日本君津3号高炉所证实.图1示出了该高炉更换了凸向炉内的炉喉钢砖后,炉身至炉腰圆周方向各层的砖衬温度提高并趋向均匀,表明钢砖凸起后,对煤气分布和利用有显著影响. 当合理的炉料分布因炉喉钢砖凸起而遭 相似文献
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本文对重钢四高炉炉喉钢砖破损原因进行了分析,并较详细地介绍了对炉喉钢砖的修复情况及修复后的使用效果。 相似文献
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湘钢3号高炉于1993年7月投产,炉顶设备为从德国引进的二手设备。在高炉生产过程中针对炉顶设备存在的问题,先后对大小钟及密封钟、布料器,可调炉喉以及炉喉波纹管等设备进行了改造。设备改造后,炉顶压力提高到0.05MPa,高炉利用系数达1.35。 相似文献
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为消除炉喉钢砖脱落对高炉生产带来的影响,石横特钢安排2#高炉休风,在不清除喷补反弹料的情况下,对脱落的炉喉钢砖及下部砖衬进行了喷补造衬,高炉炉型得到明显改善,实现了安全快速的炉况恢复目标。 相似文献