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本钢5号高炉由2000m^3扩容改造为2600m^3,设计采用了薄炉墙结构,铜冷却壁,软水密闭循环,热压小碳砖加陶瓷杯等长寿技术。 相似文献
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长钢8号高炉大修设计时,充分总结了上两代炉役的生产经验,在冷却设备设计、耐材结构设计和冷却系统等方面均进行了设计优化。采用全覆盖冷却壁和砖壁一体化薄壁炉衬结构,优化了冷却壁热面的整体性和耐久性;采用“大块炭砖+大块陶瓷杯复合炉缸炉底”结构,提高陶瓷杯和铁口区砌体的整体性,风口下部区域设置了挡水装置;设计中提高了冷却系统的冷却能力,增强高炉抵抗热冲击的能力。投产后生产效果表明,炉况稳中向好,主要技术经济指标有较大的提升,利用系数由2021年的3.01 t/(m3·d)提高到2022年12月的3.55 t/(m3·d)。 相似文献
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太钢4号高炉大修炉体系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
太钢4号高炉改造性扩容大修设计时,对高炉炉体系作了较全面的改造;对高炉进行了扩容,对高炉炉体系统设备及冷却系统(包括泵房)、自动控制及检测系统进行了全面的改造更新,采用了先进、适用、可靠、成熟的技术和设备。 相似文献
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包钢3号高炉中修炉体破损调查分析 总被引:1,自引:0,他引:1
包钢3号高炉(2200m^3)1997年5月停炉中修时对炉体进行了破损调查,调查发现,炉身中下部的炉衬已全部被侵蚀掉,炉身中下部的冷却壁(板)破损也十分严重,突其原因主要是碱金属、锌等的破坏以及冷却设备的冷却强度偏低。因此,为延长包钢高炉寿命,关键是改进炉身中下部炉衬的结构和材质,严格控制碱金属入炉量,提高冷却设备的冷却强度。 相似文献
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1号高炉炉体设计的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍宝钢1号高炉改造性大修设计中,在设计高炉炉体各部位结构时,对炉体耐材砌筑、冷却结构、冷却水系统、炉体检测及炉体辅助设备等方面所作的改进 相似文献
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宝钢1号高炉第三代炉体工艺设计主要采用了薄壁高炉,设计内型即为操作内型;炉缸内衬配置热压小块炭砖,炉缸象脚侵蚀区设铜冷却壁,炉腹下部采用三段铜冷却板过渡,炉腹至炉身下部设容易挂渣的镶砖铜冷却壁,冷却采用高压净环水与纯水密闭循环系统相结合,水系统分段串联。 相似文献
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昆钢6号高炉投产后生产技术指标较好,2001年一季度利用系数达到2.170,人炉焦比降低到387kg/t,煤比达到130.4kg/t,这与高炉炉体的合理设计有很大的关系。 相似文献
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根据梅山3号高炉炉体设计中所做的一些技术工作及所了解的国内部分高炉的技术特点,在3号高炉炉体设计中采取的长寿措施了一些技术上的分析和总结,供国内1000m^3以上高炉的炉体设计作参考。 相似文献
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鄂钢新1号高炉采用了与操作炉型相适应的砖壁合一、薄壁内衬新技术,采用了结构合理、布置简单、冷却能力好的全冷却壁,采用了投资更省、成本更低、效率更高的联合软水密闭循环冷却系统,建立和完善了功能齐全的炉体检测自动控制系统。 相似文献