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莱钢2^#750m^3高炉本体进入一代炉役后期,面对冷却壁损坏,设备老化等不利强化治炼,威胁安全等问题,采取精料方针、稳定四大制度和合钛物料护炉等措施,即保证了高炉生产的安全,又使高炉强化冶炼程度进一步提高。 相似文献
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南钢1^#高炉2000年始进入炉役后期,存在风机能力不足、炉体破损严重等问题,但通过采取精料、合理调整上下部操作制度、适当压制边缘气流、加强管理等措施,使炉况保持了长周期稳定顺行,较好地完成了各项技术经济指标。 相似文献
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对杭钢2号高炉炉役后期在护炉及顺行方面所做的工作进行了总结。通过加强炉体维护,加强对外购焦的监控,寻求合理的气流分布等措施,达到了护炉保产的目标。 相似文献
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3#120m^3高炉通过实施一系列护炉措施,加强精料工作,逐步改进完善各项操作制度,合理解决了强化与护炉的矛盾,实现了强化冶炼。 相似文献
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韶钢4#高炉第一代炉役后期,炉身冷却壁大量损坏,炉缸部分冷却壁水温差超高,炉底、炉基温度达到安全警戒线,炉壳多处开裂变形,依靠外部打水维持生产的情况下,通过采取强化管理、加强高炉操作、炉体修补等措施,保证了高炉按计划安全停炉并创下投产以来的最好生产指标。 相似文献
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对酒钢1号高炉炉役后期的生产维护实践进行了总结。通过加强护炉管理、优化操作制度、强化炉体维护、控制适宜煤比和富氧量等一系列措施,取得了良好的护炉效果,炉体冷却设备破损速度得到有效控制,炉底温度及炉缸水温差稳定,为高炉炉役后期安全、高效运行提供了保障。 相似文献
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总结了2^#高炉在炉役后期通过维持稳定顺行的炉况、加强设备管理、降低休风率等措施,达到高强度冶炼效果的生产实践经验。 相似文献
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