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一、蒸汽吹管综述及分类
随着我国电力工业结构调整,以及节能、降耗、环保政策和理念的深入,大容量高温高压机组不断增多;系统也越来越复杂,机组基建调试行业面临许多新的研究课题,超临界及超超临界机组蒸汽吹管就是之一。 相似文献
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上汽引进德国西门子技术生产的1 000 MW超超临界汽轮机是目前我国应用最多的一种火力发电设备,现针对这种1 000 MW超超临界汽轮机,结合其软、硬件等多方面的特点,对其数字电液控制系统(DEH)的优点和不足进行了说明和分析。 相似文献
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火电机组正常运行中,送风机发生振动,影响设备安全运行,严重时甚至会影响机组负荷,进而影响电网安全。针对送风机发生振动事件,对振动原因进行了详细分析,并有针对性地制定了应对措施,以避免问题扩大,可为同类设备问题的预防和处理提供借鉴。 相似文献
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针对某电厂660 MW超超临界机组运行中出现汽轮机轴承失效的问题,采用系统分析、无损检测、理化分析等方法对汽轮机工况、失效部件进行分析。结果表明:1号轴瓦设计没有顶轴油,影响油膜工作的稳定性,可通过增设顶轴油和提高油温的切换转速值来解决;此外,下瓦锡基合金元素总量超标、β相在靠近结合面处轻度偏析等导致结合不良,当承受动载荷或温度变化时,脱胎加剧,应在制造过程中加强对材料质量及制造工艺的控制,防止产生偏析。 相似文献
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介绍了国际上超临界和超超临界火电机组耐热钢的研究与发展,阐述了超临界和超超临界阀门材料选择、结构设计及应力分析的方法。 相似文献
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介绍了某电厂660 MW超超临界机组的协调控制方式,列举了机组在运行中协调控制系统的几例异常事件,通过分析原因,对协调控制系统进行了逐步完善,提高了协调系统的稳定性。 相似文献
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某1 000 MW超超临界机组高温再热器受热面发生爆管。为避免再次出现此类事件,要深入分析爆管管件的失效原因。首先对爆口处进行宏观分析,其次选取爆管试样进行硬度检测、壁厚检测、力学性能检测以及金相显微组织形貌观察,最后了解电厂机组的运行情况,比较炉内、外管壁温度差别,分析运行时的管壁温度分布情况。结合上述分析,得出爆管的主要原因为锅炉在高负荷运行时,炉内管子长期处于超温状态运行,导致管子严重老化,塑性降低。爆管的直接原因为管道在高负荷运行条件下,炉内管道最高壁温点的管壁温度超过材料最高使用温度。针对此次爆管,提出合理运行、加强受热面管检验以及对高温再热器管进行更换技改的建议。 相似文献
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660MW超超临界机组的能耗关系到机组的经济性.针对华电十里泉发电厂660MW超超临界机组运行过程中的能耗现状,分析高能耗原因,提出相应节能降耗措施,优化机组运行方式,提高机组效率,降低能耗,提高经济性. 相似文献
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从1 000 MW超超临界直流锅炉启动系统的分类入手,对启动系统的特性进行了比较,然后对东方锅炉(集团)有限公司设计制造的首批1 000 MW超超临界机组内置式带启动循环泵系统的启动特点进行了详细分析,以便对同类型的超超临界锅炉启动系统的选择提供参考。 相似文献
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超超临界锅炉水冷壁管屏焊接变形缺陷分析及工艺控制 总被引:1,自引:0,他引:1
超超临界锅炉较常采用直径较小冷壁管及较薄的鳍片密封结构,在安装组对过程中极易产生严重变形,本文针对该种缺陷情况进行了细致分析,并提出了相应控制措施. 相似文献
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近年来,国内新建机组多为600 MW及1 000 MW直流锅炉机组,蒸汽压力等级高,多为超超临界机组。为了能够使机组启动后水汽品质尽快合格,减少锅炉排污以及冲洗、吹管次数等,从2007年起,国内对600 MW以上机组化学清洗要求越来越高,已经由常规的炉前系统碱洗、炉本体酸洗转变为对凝结水、中低压给水及低温省煤器也要求进行化学清洗,塔式炉甚至会进行过热器的化学清洗。因碱洗只能除油不能除锈,对机组后续启动过程汽水品质的控制几乎起不了明显的作用,安徽安庆皖江发电有限责任公司(以下简称"安庆电厂")从2017年4月份开始,逐步对2×1 000 MW超超临界机组锅炉和2×320 MW亚临界机组锅炉的炉前受热面进行了EDTA(乙二胺四乙酸)清洗,腐蚀小、废液量小,清洗过程没有产生二次锈蚀,对锅炉本体上的阀门没有任何损伤,经过机组启动初期大流量给水冲洗后,汽水系统阻力明显降低,机组运行的经济性有效提高。现以安庆电厂为实例研究对象,总结经验,提出了超超临界机组锅炉化学清洗工艺技术特点和关键参数控制要点,可供行业内同类型机组的企业管理和设备治理参考借鉴。 相似文献
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