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针对当前印染行业在我国经济中的重要地位及该行业用水、排水特征,通过对典型印染工艺水平衡现状的深入分析,从生产工艺过程上的控制与废水排放后的处理两个方面进行综合考虑,研究得出当前印染行业废水减排及回用新的思路与具体措施. 相似文献
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本文介绍了沈阳第二印染厂废水的特性及采用活性污泥法,气浮技术处理印染生产废水的工程实例。该工艺对处理印染废水具有投资省,抗冲击性能强,不易受水质,水量变化的影响等优点。排放水能达到辽宁省地方排放标准。 相似文献
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随着近年来污水排放制度越来越严格,我国的水污染治理已逐渐进入高处理率和高标准阶段。其中,印染废水属于难处理废水之一,其组成复杂,水质变化明显,颜色较深,并且有毒物累积量较大,对其处理非常难,需要找到有效适合的方法来处理染料废水。本文针对染料废水的种类和特点,通过不同的生物技术以及其他方法与生物技术的组合技术对印染废水处理进行研究和分析,总结出几种处理印染废水的方法,从而达到对印染废水脱色和去除效果好的目的。 相似文献
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本文就印染行业生产排放的水质水量情况合理选择针对性强的废水处理工业,提高处理效率。并从节能角度精心设计;从节水和减少污染物总量排放角度提高再生水回用率。这既有利于印染行业发展生产,又保护了周围环境。 相似文献
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介绍了物化+生化+水葫芦氧化塘法处理印染废水的工艺参数、工艺特点及运行情况,处理后的废水达到排放标准。 相似文献
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采用新型内支撑结构板式膜生物反应器(MBR)分别处理生活污水、养猪废水和印染废水,在HRT为8 h、SRT为30 d的条件下考察其处理效果。结果表明,该MBR对生活污水的处理效果最好,出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准;处理高氨氮养猪废水时,对氨氮的去除率相对较低,出水COD和NH3-N浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001)的要求;处理可生化性较差的印染废水时,对COD的去除率相对较低,出水COD、NH3-N和色度分别可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—1992)的Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ级标准。该MBR在处理养猪废水、印染废水等高浓度废水时更容易发生膜污染。 相似文献
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水解/接触氧化/气浮工艺处理印染废水 总被引:2,自引:0,他引:2
以青岛市某印染废水处理工程为例,介绍了水解/接触氧化/气浮工艺处理印染废水的工艺设计参数、处理效果、工程投资和运行成本.该工程处理水量为300m3/d,进水COD、BOD5和色度分别为644mg/L、151 mg/L和688倍.运行结果表明,对COD、BOD5和色度的去除率分别为88%、92%和95%,相应的出水水质分别为78 mg/L、12 mg/L和31倍,达到<纺织染整工业水污染物排放标准>(GB 4287-1992)的一级排放标准,处理费用为1.01元/m3.该工艺具有运行费用低、处理效果好、操作管理方便等优点. 相似文献
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《中国给水排水》2017,(22)
对某印染厂生产废水采用分质处理模式。工程设计处理能力为3 300 m~3/d,其中印染混合废水3 000 m~3/d(含棉和涤纶染色与后整理)、碱减量工艺废水300 m~3/d。印染混合废水和碱减量工艺废水分类收集,分质处理。印染混合废水处理采用UASB/接触氧化组合技术,碱减量废水处理工艺为酸析/铁碳还原/一级生化/光催化氧化/二级生化。再生工艺为臭氧气浮(DOIF)和旁路RO膜组合工艺。运行结果表明,出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)的新建企业间接排放标准,再生水水质达到《纺织染整工业废水治理工程技术规范》(HJ 471—2009)中的漂洗和染色回用水标准。企业印染废水再生利用率达到52%,再生水量为52.8×10~4m~3/a。该项目运行费用低、回用率高,可为印染废水处理与再生设计提供借鉴。 相似文献
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从净水污泥中回收铝盐混凝剂,并将其用于印染废水的处理中。中试结果表明,当回收混凝剂的投加量为20 mg/L时,经混凝沉淀处理后,对印染废水中COD、色度和SS的平均去除率分别可达到37.46%、72.97%和86.10%,且出水B/C值可由原来的0.27增至0.37,明显改善了印染废水的可生化性,减轻了后续生化段的有机负荷;回收混凝剂呈酸性,因此无需在调节池加酸,即可对印染废水的碱性起到中和作用;与聚合氯化铝(PAC)商品相比,采用回收混凝剂可使整个工艺的HRT缩短12 h,且其出水水质更好,可满足排放要求。 相似文献