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从孟山都公司三种钒触媒性能的介绍中可以看出,美国硫酸工业使用的钒触媒的主要特点是活性较高,抗粉化能力强,能耐一些有害杂质。低温触媒和大颗粒、低阻力触媒得到了迅速发展。使用低温触媒和大颗粒触媒都能使系统阻力降低,生产能力提高,节约动力消耗,降低生产成本。这些情况可供我国硫酸工业新型钒触媒研制的参考。 相似文献
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硫酸生产用的钒触媒在使用相当一段时间后,会发生结疤、粉化、活性下降甚至中毒失效等现象,致使生产系统阻力升高、转化率和硫酸产量下降。因此就要把它掏出来,经过筛分,除去粉末,换入一部分新的,然后装入转化器内继续使用。掏装与筛分钒触媒,目前基本上仍用人工操作,工作条件差,劳动强度大,有时甚至还发生因触媒粉 相似文献
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钒的生产对保证工业上所需特殊钢及制造(接触法)硫酸触媒的供应有其重要意义。含钒的原料很多,但钒的含量都很低,因此在提取方面存在着某些困难。本文对我国含钒原料提取钒的流程作一些讨论。现在我国提钒最可靠的来源是含钒钛磁铁矿。从这种原料出发,可以用两种不同的流程来处理,每种流程各有其利弊,为了能更好地利用资源,有将这两种流程加以讨论的必要。 相似文献
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在接触法硫酸生产中,经过长时间的使用和热的破坏以后,不起催化作用而被更换出来的废旧钒触媒,可以加工制成再生钒触媒。再生钒触媒具有明显的催化活性,能使二氧化硫有较高的转化率,是硫酸厂废物回收利用,提高企业经济效益的一条出路。 相似文献
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我厂硫酸车间,最近试验成功了一套风动筛选钒触媒装置。不仅提高了工效,节省了劳力,同时消除了筛选触媒过程中的粉尘毒害,为我厂防尘防毒,保护环境,作出了新贡献。 (一)概况 我厂硫酸车间,生产能力为年产32万吨硫酸,共有七台转化器,每台转化器装钒触媒40m~3左右。钒触媒在生产过程中,容易中毒和碎裂,使用寿命一般在一年半左右,因此筛选更换触媒是保证硫酸生产顺利进行必不可少的环节。原来更换筛选触媒工序工艺落后,设备原始,整个过程用人工把废触媒从转化器中弄出来。人工过筛(后一段时 相似文献
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目前,我国在硫酸生产过程中自接触室排弃的钒触媒逐年增多,这不仅污染环境,还造成二次钒资源的浪费。据某厂取样分析:废触媒中折含五氧化二钒高达5%左右,有较高的回收价值。鉴于废钒触媒中的钒主要是易被酸溶浸出来的四价态,所以,我们对废触媒进行 相似文献
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于漧 《无机硅化合物(天津)》2007,(1):14-14
1.作钒触媒载体
目前中国以硅藻土为载体生产钒催化剂已达9个系列,多种规格,其中包括低温型、中温型、圆条形、环形等多种,基本上满足了中国硫酸工业发展。 相似文献
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接触法硫酸生产工艺都是采用钒触媒,以进行二氧化硫的催化氧化。当钒触媒在使用过程中,由于操作控制条件不当或气体含砷量过高,会引起中毒现象致使其失去活性变为废物。据分析,废钒触媒中大约含5%以上五氧化二钒具有较高的回收价值。 1.酸浸在一耐酸浸出槽中首先配制 相似文献
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一、前言 1984年10月,化工部化肥司确定在我厂硫酸生产系统中,使用由广西化工研究所研制,襄樊触媒厂生产的S109—1型宽温区钒触媒,通过实际考察S109—1型宽温区的钒触媒的各项性能,能否满足生产要求,是否具备了S101型和S108型钒触媒的特性,为开发硅藻土新矿源和研制新型钒触媒提供实践经验。我厂接受任务后,于85年元月2日将该触煤填装进生产系统,进行升温试验,到85年3月31日结束。从三个月来的试车证明,S109—1型宽温区钒触媒试验是成功的,在装填量比 相似文献
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一、前言低燃点钒触媒探索性试验任务是石化部1977年5月下达给我所的,并指定与南京化学工业公司研究院协作。后经两单位会商,决定两单位分头从不同工艺路线共同攻关。我国硫酸厂中目前普遍使用的钒触媒,仅有S101型这一种。虽然也制造了几个其它型号的钒触媒,但都没有广泛使用,仅在个别厂试用。因此,所制新型钒触媒,是有利于我国硫酸工业的发展的。 相似文献
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硫酸生产中,氯化物主要是随原料而带入硫酸产品中的。气态氯化氢会使钒触媒中五价钒挥发,而且腐蚀管道与泵;硫酸中氯化物的存在会削弱甚至破坏金属表面钝态膜,加速硫酸对金属的腐蚀作用。因此,氯化物含量是硫酸质量的重要技术指标之一。我国国家标准(GB534—82)以及国外先进国家标准均要求控制氯化物含量在10ppm以下。 相似文献