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织物平幅加工中,多导布辊单元装置产生的附加张力牵伸织物,致使缩水率增大.在正确补偿导布辊阻力矩的前提下,可通过缩短工艺流程设备解决.卷染时采用低恒张力控制,可使卷径扩大,减少缸次.针织物平幅连续染整加工是节能减排和改善针织品品质的重大技术改进,其“瓶颈”是平幅冷轧堆染色,而低恒张力收卷则是防患“缝头”痕的重要措施.此外,染整加工产生的张力会影响成品布卷装交货的测长精度,采用其有张紧带的恒张力测长装置,可提高测长精度. 相似文献
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介绍了烧毛进布、丝光湿进布、灯芯绒坯布割绒前含水量、灯芯绒刷毛的给湿、轧蒸织物的给液、连续轧染防泳移的湿度控制、印花蒸化织物的湿度控制、预缩工艺织物湿度控制和湿法交联落布含湿率的测控,说明工艺湿度控制是产品品质提升、节能减排的重大举措. 相似文献
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印染厂节能减排实用工艺装备技术(十三)——工艺质量的过程控制 总被引:1,自引:1,他引:0
工艺质量的过程控制是染整生产节能减排的关键之一,文中阐述了速度和张力控制、温度和湿度的控制、浓度和液位的控制、配液计量控制、pH值控制和织物单位面积质量等染整工艺自动化发展趋势. 相似文献
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2.10织物测长装置
选用织物测长装置时,应严格区分测长精度和计长精度,工厂需要的是稳定、可靠、恒张力的高精度测长装置(测长精度0.1%~0.05%).
2.11 FCS取代DCS
采用全数字化、全分散式、全开放和多点通信的底层控制网络,新一代的现场总线控制系统(FCS)取代传统的分散型控制系统(DCS),可提高生产过程控制的准确性和可靠性.
现场总线有多种形式,HART现场总线被称为可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,其特点是在现有模拟信号传输线上,实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中的过渡性产品. 相似文献
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分析了织物染整加工过程中潜在的缩水率原因,提出了防止潜在缩水率的措施,包括树脂整理、机械预缩、丝光和紧式加工等,阐述了预缩机理,重点介绍了影响预缩效果的要素、预缩工艺参数的在线控制等,以获得精确、稳定、重现优良的预缩率,确保成品缩水率达标. 相似文献
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我国的电能源价格高,火力发电的有效热能利用率仅为30%.为提高照明效果,除增加照度外,还可提高构成现场的各物体的反射率,从而实现节约用电.高频磁电灯是一种新光源,显色性高,其更适合染整车间高大厂房,是减轻操作工视觉疲劳的节能灯. 相似文献
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以染浴pH值对牛仔服水洗、两相法印花后快速蒸化和活性染料浸染效果的影响等方面为实例,阐述染整加工中pH值测控的重要性;分析了pH值在线检测及控制系统的组成和系统控制器与外围设施的关系. 相似文献
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热平衡测算发现,目前印花固色的蒸化机有效热能仅占总热能的20.24%,而无效的排汽热损失高达61.27%;采用蒸化织物含水率控制可减少蒸汽消耗40%~50%,减少总含氮量排放50%~65%,实现少尿素、无尿素印花工艺。 相似文献
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(3)承压辊直径越小,预缩率越大承压辊直径减小,橡胶毯的变形量随之增加,从而可达到较高的预缩率.但承压辊直径过小,织物在预缩区湿热定形的时间过少,影响预缩的稳定性;且橡胶毯会因挠曲次数增加产生疲劳而缩短使用寿命.从目前使用情况来看,采用50mm橡胶毯,承压辊直径为Φ500mm;采用67mm橡胶毯,承压辊直径为Φ616mm.(4)布面及橡胶毯表面含湿量①预缩前织物的含潮率一般为10%-15%,织物的单位面积质量越大,含潮率也越大.纤维之间的水分是一种润滑剂,使纤维之间产生滑动而达到预缩效果.织物经喷雾给湿后,再经过Φ570mm烘筒的烘蒸,是促使织物含潮均匀的一种常用方式.喷雾给湿时,可使用各种添加剂,但要注意,添加剂是一种润滑剂,既可以使织物收缩,也会造成织物伸长.②橡胶毯表面的含湿量会直接对织物含湿量产生影响,一般可改变织物含湿率1%-3%.具体控制橡胶毯带水量主要有两个办法:一是选择不同号的砂带研磨橡胶毯,如60#带水量大,100#带水量小;二是改变压水辊压力大小,也可改变橡胶毯带水量. 相似文献
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阐述热力设施采取保温、限排的散热防护技术,介绍了蒸汽管道和溢流染色机缸体经保温措施后的防止散热的效果;指出了染整企业的生产设备热平衡测定的重要性,为散热防护提供目标依据. 相似文献
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2典型的水洗装备对比2.1水洗机水和汽的消耗及效率表4是几种水洗机水和蒸汽消耗及效率的对比.表4几种水洗机水、蒸汽消耗及效率对比表4中以老式水洗机为基准对比了不同水洗形式的效果.2.1.1波浪辊式水洗老式自排式平洗,是织物进给路径中仅仅在布面两侧进行水洗传质交换,大部分的水无功溢流排入下水沟,利用率极低.波浪辊式水洗机通过波浪辊搅拌水浴,令参加传质交换的水增加.波浪辊水洗可起到振荡水洗的效果,其关键是“水穿布”作用,产生抽吸、排水,缩短扩散路程(H).振荡水洗适合组织结构疏松织物,不适合厚重、紧密、弹力梭织物.采用“花瓣”转鼓振荡水洗同理.2.1.2压力辊加分隔小槽式水洗在平洗槽的上导布辊上加压橡胶小轧辊,以提高水洗的浓度梯度(C1-C2),使织物上所带杂物浓度(C1)始终比水浴的杂物浓度(C2)高,有利于水洗传质的交换.采用上导辊加压小轧辊水洗,应注意结构设计,防止导布辊变形导致织物起皱;每根下导辊采用分隔板形成一独立小槽,是为了配合小轧辊轧液,提高浓度梯度. 相似文献
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从织物的洗涤原理出发,要获得高效水洗,应采用增大扩散系数、提高洗液浓度梯度和缩短扩散路程等途径;通过分析典型水洗装备的水、蒸汽和电的消耗,提出在水洗装备中采取轧车加压、轧车喷淋水、末格平洗槽注冷水、超声波水洗、烘简直排冷凝水至末格平洗槽、热洗液排放的热回收等措施,可有效提高织物水洗效率. 相似文献
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3 缩短工艺流程的热碱丝光[3]3.1 棉纤维在浓烧碱中的溶胀温度3.1.1 热碱丝光温度冷的氢氧化钠溶液(通常是7℃以下)对棉纤维的膨化效果最佳.然而,由于纤维表面的急剧膨化,使织物表面的纤维排列更加"紧密",阻碍了碱液进一步向纤维内部扩散;而且低温时碱液黏度大,不利于碱液向纤维内部渗透和扩散. 相似文献
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小浴比染色具有降低水耗和能耗,减少染化料助剂用量,改善染色重现性,并降低污水处理负荷的优势.目前的小浴比染色除常规的间歇式浸染工艺外,还开发了平幅卷染和平幅连续冷轧堆工艺,介绍了实际生产中各种小浴比工艺的应用情况,包括节水、节汽、染色质量和污水排放等. 相似文献
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3.2高电导率的成因
为了进一步扩大中水回用的比重,对印染厂不同区段进行水质测定,表7是几种水质测定结果对比.
从表7可知,电导率从240 μS/cm上升到2 650 μS/cm,硬度变化并不明显,而硫酸盐和溶解性总固体却增加了20倍以上.说明废水电导率与水中硫酸盐和溶解性总固体含量有关,也可以理解为硫酸盐和溶解性总固体含量过高是导致废水电导率高的主要原因.废水中硫酸盐和溶解性总固体含量高,表明水中的金属离子多、含盐量高,因此影响对盐敏感染料的匀染性. 相似文献
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现代丝光工艺不仅要求改善织物的表面光泽,还需达到较好的综合效果,包括门幅收缩小,织物尺寸稳定,染料上染均匀,重现性好等.文中介绍了丝光效果较好的工艺及设备,如湿布丝光、热碱丝光、松堆丝光,探讨了影响这些丝光工艺的主要因素,以达到改善丝光织物品质,节省烧碱、水、电和蒸汽的消耗. 相似文献
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介绍了印染厂中水回用技术,指出中水回用水质必须从"源头"控制CODCr浓度和电导率;分析了染整加工用水中CODCr及电导率的成因,以及中水回用对染色的影响。制定合理的染整配方和工艺条件,减少水中残余染料和助剂,采用低盐无盐染色或避盐回用工艺,可从源头降低染整废水中的CODCr浓度和电导率,提高回用中水的水质。 相似文献
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染整生产过程产生的热污水若直接排放,会浪费大量热能,可采用水/水热交换器进行热回收.热污水中的杂质有化学杂质、萃取物、沉淀物和机械性杂质等4类,应及时去除,以免影响热交换器效率.实践证明,一条1 800印染生产线采用自洁式转鼓水/水热交换器,全年从热污水中回收的热量约为0.2 MPa蒸汽6300~9000 t. 相似文献
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高效水洗的要旨是提高扩散系数和洗液浓度梯度,缩短扩散路程.以逐格逆流全沸洗工艺、直辊布铗丝光机的分格逆流水洗技术、针织物印花后平幅水洗工艺和高乐公司的针织物平幅前处理去油工艺为例,对高效水洗的三要旨进行了诠释. 相似文献
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蒸汽供热过程中产生的高温凝结水约含2.0%的蒸汽显热,对其进行回收再利用,不仅有利于节能,也能避免输汽管道和阀门的损伤.文中从降低供汽湿度、输汽管道和用汽设备中凝结水、蒸汽疏水阀的应用和凝结水回收系统等方面进行了阐述. 相似文献