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国外氧化铝赤泥脱钠的进展 总被引:7,自引:0,他引:7
氧化铝厂赤泥综合利用目前存在的主要问题是赤泥碱含量高。本文综述了近二十年来国内外氧化铝厂赤泥脱钠的研究进展,提出了采用湿法、火法及膜分离技术等降低赤泥中的含碱量。石灰综合苛化的优点是成本低,易与拜耳法过程相结合,同时解决了单一石灰脱钠溶出液处理成本高的难题;采用石灰水热法处理铝厂赤泥,可同时获得Al_2O3和Na_2O;工业“三废”浸出法不位解决了赤泥含碱量难题,而且避免了“三废”对环境的污染;膜分离技术主废水处理领域中的应用较为普通,如将其推广到赤泥脱钠中,无疑是可行的。 相似文献
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利用烧结法赤泥制造水泥是我国当前处理赤泥的主要途径。但长期以来,氧化铝生产排出的大量赤泥,由于含碱的限制,利用率低,仍堆积废置,占据土地,污染环境,未得到有效地处理。赤泥脱碱是降低赤泥含碱量和提高综合利用技术水平的有效方法。1966年和1969年曾 相似文献
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影响拜耳法赤泥分离因素分析 总被引:5,自引:0,他引:5
氧化铝厂生产中,赤泥分离直接关系到氧化铝的产量和质量以及碱和氧化铝的损失量。影响拜耳法赤泥分离的因素主要有以下几方面:稀释浓度、稀释浆液的温度、絮凝剂的使用、稀释浆液粘度及底流液固比。本文从以上几方面探讨拜耳法赤泥分离达到最佳工况的问题。 相似文献
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低A/S赤泥炉料烧结的可行性探讨 总被引:2,自引:4,他引:2
以我国大量赋存的A/S=4~7这样的中,低品位铝土矿生产氧化铝时,串联法流程简单,建设投资和各项技术经济指标明显优于混联法,低A/S赤泥炉料烧结技术采用串联法工艺生产氧化铝的关键技术,低铁矿石是烧结低A/S赤泥炉料得天独厚的有利条件,通过改革工艺和提高熟料窑系统的自控及机械装备水平,可以掌握赤泥熟料的烧结技术,顺利完成低A/S赤泥炉料的烧结过程,得到合格的熟料,获得良好的技术经济指标。 相似文献
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在氧化铝生产过程中,通常采用沉降分离的办法将铝酸盐溶液和赤泥分开。该过程同氧化铝生产的其他单元相比,研究的较少。因此,直到现在尚无足够完整的关于从各种不同类型的铝土矿所得的赤泥之真实系组成的资料。赤泥中各组份在沉降过程中的行为研究的更少。关于赤泥的物理和化学性质的报导也很少见。 相似文献
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在氧化铝生产中,通常用凝聚剂改善赤泥浆液的沉降分离和洗涤性能,以便满足赤泥沉降的正常生产要求。目前,采用的凝聚剂主要有淀粉和高分子聚合物两大类。我国主要是采用淀粉类的小麦麸。但是,小麦麸是精饲料,在食品工业中也有新的用途,加之它在赤泥洗涤系统中容易产生泡沫,影响生产。因此,有 相似文献
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山东铝厂于1981年2月起先后与两家塑料厂合作,经一年多的试验,在罗村塑料厂试制赤泥聚氯乙烯塑料成功,为赤泥的利用开辟了一个新的途径。氧化铝厂废渣-赤泥加入聚氯乙烯塑料中作为填料和部分稳定剂,不仅可以大幅度地降低产品成本,而且还能增强制品的热稳定性与抗老化、耐腐蚀性 相似文献
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氧化铝生产过程中产生大量的赤泥,不同类型的矿石原料和不同的氧化铝生产方法决定了赤泥围坝的不同特性与砌筑方法,以及围坝的高度和各种参数。全苏铝镁设计研究院不断地改进赤泥堆放工艺和水力输送系统。应当指出,在铝工业发展的最初年代里,赤泥堆场是不完备的。在赤泥堆场没采取重要的自然保护措施,有时由于碱性赤泥附液的渗透,致使附近地区的地下水和地表水受到污染;当赤泥管道脱节和检修 相似文献
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山铝赤泥不排放的探讨 总被引:10,自引:1,他引:10
从山东铝业公司氧化铝厂赤泥产出量和利用赤泥生产普通硅酸盐水泥的实际情况出发,简述了赤泥的利用现状,分析了影响赤泥利用率提高的主要因素是用于水泥生产的原,燃料质量和配料率值,回顾了三十多年来在提高水泥生料中赤泥配比方面的试验研究,提出了在目前氧化铝和水泥的生产规模下,实现赤泥不外排的措施。 相似文献
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赤泥是氧化铝工业生产过程中排出的一种固体废物,每生产1吨氧化铝,就会产出1~1.6吨赤泥.目前,国内外尚没有好的处理方法,只好筑坝堆存.赤泥中含有放射性元素和大量的碱,既损害人体健康又污染水源;此外,赤泥中还含有丰富的稀土元素.因此,从赤泥中提取稀土金属,对保护环境,特别是提高矿产资源的综合利用率有着重要的意义. 相似文献
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过滤赤泥用的滤布的试验氧化铝厂赤泥堆场堆积的大量赤泥实质上是含有大量珍贵二次原料的矿床,从这些原料中可以提取稀有金属,也可以将这些原料应用于国民经济的各个部门。赤泥利废的每一种方法都要求脱水。近十年来,尼古拉耶夫氧化铝厂、全苏铝镁设计研究院及其它有关... 相似文献
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循环碱液浓度是拜耳法生产氧化铝的一项关键技术指标,以难溶的一水硬铝石型铝土矿为原料时尤为重要。贵铝拜耳法生产氧化铝的实践证明,合理高提高循环碱液浓度,可以有效地提高循环效率,降低溶出液αK和溶出赤泥A/S,主要技术经济指标得到全面改善。 相似文献
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