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支腿油缸作为DLQ25红光吊机的主要部件之一,其主要故障是油缸壳体销轴变形断裂、活塞杆销孔磨损、漏油。本文对其故障机理进行了分析,并介绍了维修与保养的方法。 相似文献
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《重型机械》2019,(4)
本论文主要解决宝钢股份某热拉伸平整机组卷取机旋转油缸活塞杆断裂的问题。简要介绍了此机组卷取机旋转油缸结构和工作原理,通过对旋转油缸以及活塞杆一系列数据进行现场测绘、理化检测、有限元分析,旋转油缸活塞杆断裂的主要原因是:活塞杆与芯轴拉杆结合处,倒角过小,容易造成应力集中,这个从多次的有限元分析中可以明显看到,此处的安全系数往往最低;材质选型时采用C45E+H+N(45#钢正火)的棒材,二次加工后活塞杆最小处加工到直径Ф80 mm,按照国内生产工艺,此时应该做调质(淬火+回火)等热处理,但是厂家未做相应的热处理,且厂家提供的棒材材质报告值明显与金属材料理化检测值存在差距。本文提出设计改进措施:旋转油缸活塞杆材质进行优化改进,采用材质42CrMo4+QT(调质处理),原先芯轴膨胀时的应力集中点倒角由R1修改为R8(与之配套的联轴器倒角做相应的调整);优化卷取机芯轴膨胀时候的液压压力(参考以往硅钢同类机组,芯轴膨胀压力设定为10 MPa),优化后的卷取机芯轴膨胀情况进行了有限元分析,使用安全系数大大地提高,证明新设计的活塞杆是安全可靠的。后续生产跟踪结果证明卷取机旋转油缸活塞杆断裂问题得到很好的解决,提高了机组卷取机的稳定性和可靠性。 相似文献
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本刊一九八○年第五期曾刊登了上海油泵油咀厂陈梅青同志介绍的《一种平衡油缸》,这种油缸结构简单,体积小,不需要油泵供给压力油,有一定的实用价值。但由于加工困难,仅适合一些立置部件移动距离较短的设备。因为立置部件如果要移动较长距离,油缸体和活塞杆也要相应加长,从加工工艺角度来考虑,油缸体如直径不大,长度又长,其内孔的表面 相似文献
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堵亦民 《锻压装备与制造技术》1982,(6)
我厂有一台济南第二机床厂1970年出厂的JA36-800吨压力机.在1979年8月,因冲裁8毫米厚的锰钢板,在右平衡气缸的活塞杆下端退刀槽处断裂.整个活塞和活塞杆一起冲出气缸.经过分析认为,产生断裂的原因:一是当冲裁厚度较大的板料时,机器振动十分严重;二是原结构活塞杆的强度较差(现制造厂已经改进),受力时变形较大,活塞杆极易断裂.为了缩短修复机器的时间和费用,我们利用原来零件,并局部改进结构的办法进行修复.具体做法是:将活塞杆断裂端车成M60-段螺纹.另外再接长一段活塞杆,使螺纹退刀 相似文献
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根据模糊概率理论,结合油缸大柔度活塞杆稳定性的传统设计方法,对油缸大柔度活塞杆稳定性的模型可靠性设计计算方法进行了探讨,并给出了实例。 相似文献