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首钢一烧大修环保治理改造工程已于一九八三年八月六日竣工投产,至此,首钢烧结厂由热矿改冷矿的改造工程全部结束。改造前的首纲一烧为5台62.5米~2的烧结机,由于采用的是五十年代水平的热矿工艺和设备,除尘系统简陋,操作条件极差,外排废气含尘浓度高达500~1000毫克/米~3以上,严重污染了周围环境。因此,其生产技术水平和环保状况已完全不能适应四化的要求。 相似文献
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一烧大修改造工程是2000年度武钢重点效益工程,列为2000年公司五大方针目标之一。一烧环保设施大改造设计合理、技术先进、工艺完善,即改善了环境,保证了生产,保障了职工身体健康,又回收粉尘用于再烧结,避免了资源浪费,创造了良好的社会效益、环境效益和经济效益。围绕烧结工艺的进步,重点介绍了一烧环保设施改造设计及其主要特点。 相似文献
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首钢二烧车间原为两台75米~2烧结机生产热烧结矿。1977年底为了配合首钢二高炉大修改造,决定在二烧车间扩建3~*烧结机,并对1~*,2~*烧结机进行改造,采用机上冷却工艺生产冷烧结矿。同时增设烧结矿的筛 相似文献
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本文介绍了烧结企业粉尘污染的特征,矿业公司烧结厂几年来治理粉尘污染的措施和效果,研究了烧结企业根治粉尘污染的途径。 相似文献
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以江西南部某砒霜场污染土壤为研究对象,通过水平防渗+垂直防渗的方式建立原位处置场,再通过添加药剂的方式对污染土壤进行固化稳定化处理,经处理后达标的土壤即可运入原位处置场填埋,最终对原位处置场进行封场和覆土绿化,使原污染场地和周边自然环境融为一体。 相似文献
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国内第一台全部利用回收的高炉煤气作为燃料的220t/h大型电站高温高压锅炉于1996年12月6日在首都钢铁公司正式投入运行。自1993年以来,首钢与西安交通大学、杭州锅炉厂等有关单位联合开发、设计、研制的220t/h全烧高炉煤气电站锅炉,设计工作压力为9.8MPa出口蒸汽温度为540℃,设计每小时可燃烧回收利用放散的高炉煤气达20万m3,全年(按7000h计)可发电3.5亿kw·h,全年少放敞散高煤气量折标准煤16万吨,可减少首钢高炉煤气放损量64%(按1995年首钢放损量计算)。单这一项当年即… 相似文献
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主要对烧结配料室配加生石灰各种工艺流程方式的比较进行了介绍,并且经过理论计算,打破传统设计理念,最终形成可靠而又实用的生石灰配加流程,从而完善了冶金行业其他细颗粒粉料的配加方式。 相似文献
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围绕二烧工程改造,介绍了该工程的环保设计原则,针对烧结生产中各工序的环境污染治理采取了一系列的措施,极大地改善了厂区环境,同时为类似的大型烧结机的环境保护和粉尘治理提供了有益的经验. 相似文献
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对长钢炼铁厂9号高炉铁口喷溅情况进行原因分析,采取相应措施进行治理。经过十个多月的治理,喷溅逐步消除,高炉恢复正常生产。 相似文献
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载有消石灰的罐式汽车通过气力输送方式将消石灰(烧结原料)送至消石灰矿槽,排气中飞扬的粉尘原简易袋式除尘器无法很好的净化。经分析,造成除尘效果不好的主要原因是吹灰时消灰槽内形成的正压未能得到有效消除,致使大量消石灰从仓顶防爆阀和泄压阀等处泄漏,严重污染环境,通过有针对性的改造,消石灰外逸现象已经完全消除,消灰槽粉尘治理达到了预期效果。 相似文献