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针对300MW、600MW大容量四角切圆燃烧锅炉水平烟道内烟温偏差的现状,用数值分析的手段对炉内和水平烟道内流场进行了计算,得出炉膛出口残余旋转造成了炉内左右侧烟气流动图谱不同,从而进一步引发水平烟道内烟温偏差的结论,并根据数值计算得到的炉内和水平烟道内流动特性,指出检验人员在现场进行锅炉内部检验时应注意的环节。 相似文献
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本文通过对某300MW四角布置切圆燃烧锅炉在不同省煤器出口氧量及磨煤机投运方式等工况下水平烟道内烟温分布及锅炉效率的热态试验结果的分析,指出了四角布置切圆燃烧锅炉水平烟道内烟温分布随省煤器出口氧量及磨煤机投运方式的变化特点及运行工况的变化对锅炉效率的影响。 相似文献
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消除炉膛出口残余旋转的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
《锅炉技术》1998,(8)
四角切圆燃烧锅炉炉膛出口气流的残余旋转,是形成水平烟道两侧烟气温度偏差的主要原因之一。作者通过冷态模化试验,研究了RG670/140-10型锅炉残余旋转的成因,探讨了消除残余旋转的方祛,并提出了一个判定反吹风消旋能力的W判据,可作为消除残余旋转的综合性指标。 相似文献
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《节能》2018,(10)
为了研究过再热器系统对炉膛出口左右侧偏差的影响,基于Fluent模拟软件,对某电厂600MW机组燃煤锅炉进行数值模拟。在采用Gambit划分网格时对水平烟道中过再热器系统分区域划分,采用多孔介质模型模拟锅炉过再热器系统,虽然分隔屏、后屏过热器对烟气流场具有切割导流的作用,但水平烟道左右侧仍有偏差。在此基础上采用燃尽风集中反切的措施,未反切、反切10°、反切15°、反切20°共4种情况下,分析不同工况下炉内及炉膛出口速度、温度的分布特征。结果表明:燃尽风反切对主燃烧区速度场和温度场影响较小,但燃尽风集中反切有助于削弱由于残余炉膛出口残余旋转造成的水平烟道左右侧烟温和烟速偏差。且由模拟可知,当燃尽风反切15°时效果最好,炉膛出口左右侧温差最小。 相似文献
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本文以某电厂国产600MW锅炉为原型建立了:40的等温模型,利用热线风速仪对炉内流场进行了详细测量,掌握了旋转气流在炉膛高度方向上的耗散规律和气流在屏区的流动规律。发现进入屏区的气流带有中烈的残余旋转和屏没能对旋转气流进行有效地分割和导流是造成水平烟道中流速偏差的主要原因,对此,作者提出了减小流速偏差的三项措施,降低进入屏区气流的残余旋转强度;改进屏的布置,使其更加有效地切割和引导旋转气流;降低水平烟道右下角处的气流流速。 相似文献
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锅炉两侧烟温差的起因及改善措施探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
本文概述角置切圆燃烧方式锅炉对流烟道两侧烟温差晶一般情况。炉内旋转上升气流的形成和两侧烟温差的产生原因,并对如何改善残余旋转烈度对烟气偏流的影响和如何发挥三次风的良性作用进行初步探讨。 相似文献
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四角布置切向燃烧锅炉水平烟道烟温,汽温偏差原因分析及防止对策 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了四角布置切向燃烧锅炉水平烟道烟温、汽温偏差产生的原因,提出了防止这一偏差的对策。文中指出,将一次风或部分二次风,燃尽风射流与主体旋转气流反切是削弱这一偏差的一种有效手段,并根据实验结果提出,用反切与正切身流的旋转动量流率矩之比XJ这个无量钢准则数作为组织反切燃烧过程的基本判据。 相似文献
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四角切向燃烧锅炉煤粉射流逆向稳燃技术的研究开发 总被引:1,自引:0,他引:1
本文首次提出并分析了四角切向燃烧锅炉煤粉射流逆向稳燃技术的设计思想。根据炉内三维湍流流场的数值模拟,优化设计了本项技术应用于焦作电厂No.3炉的燃烧器改造方案。计算结果及现场应用证实,采用煤粉射流逆向稳燃技术能够大幅度延长一次风射流中煤粉颗粒在着火初期的停留时间,改善煤粉气流的着火条件,同时能够有效地削弱炉膛出口气流的残余旋转,从而减轻烟温偏差,并能改变煤粉颗粒的切圆运动轨迹,从而缓解了炉膛燃烧器区域水冷壁的结渣与高温腐蚀。 相似文献