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6063铝合金钎焊工艺研究 总被引:2,自引:2,他引:0
针对大尺寸6063铝合金门窗框的焊接成型工艺进行了研究.通过对焊接材料、焊接规范、焊接工装等方面进行的试验和分析,确定了6063铝合金门窗框的钎焊采用无腐蚀性的Al-Si合金铝钎焊药芯焊丝作为钎料,汽油火焰作为加热热源的工艺方案,并通过有限元分析设计了简单易用的焊接工装以控制焊接变形.最后对钎焊接头进行了微观组织、外观变形及尺寸的测试实验,结果表明,该钎焊工艺过程有效保证了铝合金门窗框的焊接质量,满足了使用要求. 相似文献
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采用73Ai-20Cu-2Ni-5Si中温箔带钎料,对6063铝合金进行氩气保护炉中钎焊工艺研究。根据铺展、填缝试验,选择合适的表面处理方式、钎剂和钎焊规范,结果表明:3%CsF-AlF_3+97%KF-AlF_3无腐蚀钎剂具有较高的活性及较好的去膜效果,适合含Mg铝合金钎焊;化学清洗和物理清洗表面处理方式均能有效去除钎料表面氧化膜;使用3%CsF-AlF_3+97%KF-AlF_3钎剂,钎料在580℃,10 min规范下钎焊的剪切强度达到126 MPa;经固溶、时效处理后,钎焊接头强度明显提高,这种接头经盐雾腐蚀后接头剪切强度仍达到150 MPa。 相似文献
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探索了一种用于6063铝合金/紫铜连接的异种金属新型钎焊连接方法,该方法以锌铝药芯钎焊丝为焊接材料,结合了TIG焊的特点和钎焊的特点,操作方便,效率高.通过与传统炉中钎焊进行比较,对其润湿性,接头抗剪强度和微观组织进行了分析.结果表明:采用新型钎焊方法能够有效实现对6063铝合金/紫铜接头的焊接,并且得到较高的接头抗剪... 相似文献
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《热加工工艺》2020,(13)
对3A21铝合金多层板的钎焊工艺进行优化,并采用Al-Si-Mg钎料成功实现了馈源喇叭天线的可靠连接,解决了其精密加工难度大、产品合格率低、焊接变形严重等技术瓶颈。通过金相组织、扫描电镜观察、X射线衍射分析,显微硬度和剪切强度测试对钎焊接头组织形貌和力学性能等进行了分析。结果表明:钎焊接头剪切强度能够满足带脊板喇叭天线设计的要求,接头焊缝微观组织主要包括α-Al基体、块状Al-Si共晶相、初晶Si和少量(MnFe)_3SiAl_(12)金属间化合物等,母材与钎料之间已实现冶金结合。钎焊接头的剪切强度达44.1MPa,断口表面有很多呈河流花纹状的相对平坦的解理面,为脆性断口。 相似文献
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针对加固铝合金机箱的氮气保护钎焊,详细介绍了整体钎焊的工艺过程,并对焊接材料、焊接前机械加工等影响产品质量的关键工艺问题进行了详细分析与讨论。 相似文献
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研究铝合金错位翅片型水冷散热器的真空钎焊工艺。采用水浸超声仪对产品钎着率进行测量,采用检漏仪对产品的气密性进行测试,采用拉伸试验机对试样的强度、延伸率进行分析,采用硬度计对试样的布氏硬度进行测试。结果表明:温度曲线、工装装夹力矩、工装结构对钎着率有显著影响。随着保温时间适当延长,钎着率呈现上升趋势;随着工装装夹力矩的增大,钎着率也呈现上升趋势,最佳扭矩为120 N·m;工装结构会影响每垛最上层散热器焊合情况,在合适的钎焊温度曲线、装夹力与适宜的工装情况下,产品钎着率可达90%以上,检漏合格率高达99%。3003铝合金经真空钎焊后,力学性能有所下降,抗拉强度下降幅度为27.2%,规定非比例延伸强度下降幅度为34.1%,延伸率下降幅度为6.6%,硬度下降幅度为32.2%。 相似文献
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探讨了Al-Zn-Mg-Sc-Zr铝合金采用炉中钎焊的可行性。结果表明,通过选用合理的钎料和钎剂组合以及优化试验条件下的钎焊工艺参数,可获得焊缝表面成形良好的钎焊接头。对获得的接头进行力学性能测试,结果表明,文中试验条件下获得的钎焊接头具有相对较高的抗剪强度;金相组织观察显示,钎缝金属组织致密,未发现有气孔、夹渣和微裂纹等焊接缺陷;扫描电镜观察显示接头拉伸断口大部呈韧性断裂机制。钎缝微区成分分析表明钎料与母材之间存在明显的合金元素互扩散,钎缝与母材之间结合良好;X射线衍射相结构分析表明,接头钎缝金属中含有Al,Sc、Al,Zb等组成相,对提高接头抗翦强度具有重要作用。 相似文献
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简便优质的铝合金钎焊工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
简便优质的铝合金钎焊工艺赵兴科吴平赵兴旺陈东致哈尔滨工业大学威海分校(山东威海264209)铝合金具有比强度高,导电导热性好,耐腐蚀,易成形等优点,在各行各业中得到了广泛的应用。铝合金的焊接性较差,熔焊时易产生未熔合、夹杂、气孔、热裂纹、变形、接头失... 相似文献
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一、前言铝及铝合金钎焊普遍认为主要困难在于铝对氧的亲和力大,在常温下铝及铝合金表面易产生一层 Al_2O_3薄膜,且在钎焊过程中发生强烈地氧化。Al_2O_3氧化膜的熔点高达2050℃,超过铝熔点(658℃)近四倍左右,严重阻碍了钎焊过程的顺利 相似文献
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分别采用紫铜和BNi-5钎料进行EGR不锈钢冷却器真空钎焊试验。分析了真空钎焊工艺参数,拟定了真空钎焊工艺过程。通过对焊缝的质量检查、性能测试和金相组织分析,验证了钎焊工艺参数的合理性。 相似文献
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