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美国凯洛格公司设计的瓶式合成塔从六十年代中期投产以来,现在全世界已有80个以上的化肥厂采用,其产量已超过托普索径向塔和ICI 冷激式轴向流动合成塔而居世界第一位。瓶式塔的运行总的情况是良好的,但也有一些工厂发生过触媒筐内件变形以及严重腐蚀的事故,有的导致合成塔的“杀头”迫使全厂停产数日,损失相当大。在引进瓶式塔 相似文献
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合成塔上段更换还原态催化剂运行小结 总被引:1,自引:0,他引:1
Ф 1600mm合成塔于2003年11月投运,该合成塔为湖南安淳公司设计生产的Ⅲ JD2000型-Ф1 600mm氨合成塔,设计能力150kt/a,开车后平面温差及全塔阻力都较小。系统经不断改造,2007年实际生产能力达到190kt/a。经4年多满负荷运行,自2007年开始,Ф1 600mm合成塔上段的催化剂活性逐步变差,热点温度下降。 相似文献
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浅析氨汽提法尿素装置主要温度控制指标——合成塔底部温度、合成塔顶部温度、汽提塔底部温度、中压分解器温度、中压吸收塔温度、低压分解器温度、蒸发系统温度、解吸塔温度、水解温度的确定依据,寻找尿素装置操作中的盲区,以达到优化系统、节能降耗、减少腐蚀、保护设备的目的。 相似文献
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合成塔是化肥厂的心脏设备。正当我厂为坚决完成年度计划关键时刻,1975年11月19日2~#合成塔温度突然下降,经检查,发现A相组热电偶指示的上、中、下三点温度均为150℃左右B相组热电偶指示的上、中二点温度为400℃,並且还有下降趋势,下层温度只有200℃,经采取降压、用足电炉、减少循环量等紧急措施后仍不见效,被迫停用。我厂有2台内径为φ450的合成塔,日平均产量20吨氨,单塔产量为10吨/日,如果更换一只新内筒加上触媒还原,至少影响近十天的产量,就要少产氨约100吨。 相似文献
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1Ф1200mm氨合成塔更换前运行情况
该Ф1200mm氨合成塔自2002年4月投运以来出现了一系列问题。首先在升温还原中,塔壁中上部温度较高(-120℃),正常生产运行后因加大了气量,塔壁温度有所下降,但是从2003年10月至2005年1月,塔壁中上部有一点温度一直显示为高限200℃(当时误认为仪表失灵), 相似文献
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我厂使用的φ1000氨合成塔内件由瑞士卡萨利公司设计,1992年9月安装投产,经几天轻负荷生产后便加负荷考核。考核中出现负荷加不上去,系统超压,氨净值达不到设计要求,产量只能维持在190~200tNHs/d。1993年7月大修时拆塔检查,按卡萨利公司提供的方案更换了第二床内收集器,投运加负荷后,除压力降低外,产量等其它参数均无大的变化。1995年7月大修时我们对合成塔内件上床内收集器、冷凝塔下段分离器、氨分离器进行了改造,投运后产量超过了设计能力。1卡萨利氨合成塔内件的特点1.且内件简况卡萨利公司为我厂设计的氨合成塔内件为两… 相似文献
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本文对新型的套管热电偶(铠装热电偶)的优点进行了描述,然而应用在氨合成塔上却又适得其反。笔者通过实践,对此进行了论述,总结了使用经验,提出了存在问题,并作出了“铠装热电偶用作氨合成塔触媒层温度的检测是不适宜的”结论。并建议采用多点式热电偶。 相似文献
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介绍了Φ1200均温型甲醇合成塔的实际生产情况。该塔运用5年来,生产稳定,轴向温差长期稳定在10℃左右。径向同平面温差不超过5℃。由于温差小,使第一炉合成蟹媒体用时间法44个月,创下了国内单塔生产的最高纪录。 相似文献
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为了有效利用出塔原油的热能,降低加热炉的燃料消耗,在稳定塔出口处安装两台换热器,将进水套加热炉(35-40℃)未稳定原油和稳定塔出口(80-85℃)稳定后原油进行热交换,使进炉温度达到50-55℃,有效降低加热炉耗能,达到节能的目的,日可降低1347m3天然气消耗;另外进罐温度降到65-70℃,可降低大罐呼吸损耗及工艺设备腐蚀速率。 相似文献
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我厂年产十六万吨尿素装置的合成塔,系用316-L 衬里(5毫米厚)。操作条件为:压力200kg/cm~2,温度190℃,NH_3/CO_2=3.8—4.0(分子比),H_2O/CO_2=0.67(分子比),CO_2气中氧含量0.5%(体积)。该塔现已使用了17年,衬里板材呈均匀腐蚀,其中、下段呈灰褐色,表面粗糙;上段呈暗黄、淡金黄色,较中、下段光滑。衬里最薄处为3.8毫米。衬里焊缝(特别是熔合线及热影响区)腐蚀严重。每年大修反复补焊处理,焊缝已越来越宽。有几次因焊缝泄漏, 相似文献
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针对该厂氨合成塔热电偶损坏情况,提出几种改造方案,结合现场实际情况,在不更换催化剂的情况下,修复了热电偶。 相似文献
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1 分析目的合成塔进口气氨含量过高,说明气体冷却分离不好,不仅会降低合成塔的生产能力,又容易造成触媒温度下降,影响合成塔正常运行。通过分析合成塔进出口气体含量,可以了解塔内反应和出塔后气体冷却分离情况,还可以计算合成率。 2 分析原理 相似文献
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1 概 述自 2 0世纪 6 0年代我国引进第一套尿素装置 ,尿素生产过程中的设备腐蚀问题一直没有得到很好解决 ,科研单位、生产厂家也没有找到理想的防腐手段。以水溶液全循环尿素装置为例 ,腐蚀较为严重的当数合成塔、预精馏流程中的一分塔。许多尿素厂采用在原料气CO2 中加O2 0 5 %~0 8%和一分加热器入口加空气的方法防腐。用氧气作防腐剂 ,虽有许多不利因素 ,如占用合成塔有效容积 ,降低生产能力 ,增大氨的排放量等 ,但现阶段仍将其作为一种有效的防腐方法。现结合我公司情况重点对合成塔、一分塔的防腐谈几点粗浅的认识。2 腐蚀原… 相似文献
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一、尿素合成塔口密封概况尿素合成塔是尿素装置的关键设备,其操作压力19.6MPa,工作温度185~188℃,介质为甲铵、尿素、氨、二氧化碳和水的混合物。塔口密封有两类结构形式的垫片,一是铝垫片,一是双面有可压缩的石棉纤维(CAF)的不锈钢齿形垫。我们车间尿素塔口密封原采用铝垫片,用打悠锤的办法进行预紧。经常因该处泄漏停车,是个老大难问题。1985年尿塔更新,并改用不锈钢齿形垫片。主螺栓预紧采用液压拉伸器十字交叉三档加压,拉伸器最终压力65MPa,虽有 相似文献
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1流程简介 我公司尿素厂合成氨系统出合成塔的反应气要先经过废热锅炉(E6001)进行换热,其主要作用是降低出塔气温度,回收出塔气中的热量,同时副产3.8MPa、250℃的饱和蒸汽供外网使用。出塔气经废热锅炉换热后,温度由422℃降到235℃;废热锅炉的补水来自动力分厂6.0MPa、105℃的锅炉给水,该给水在进入废热锅炉前,[第一段] 相似文献