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湘乡水泥厂人为之苦苦攻关的降低熟料标准煤耗终于出现了好势头:1989年1~12月平均熟料标准煤耗为198.21千克/吨,比1988年降低2.78千克/吨,年节约标煤2353吨,价值32万元。其中8月、9月的标准煤耗为189.91千克/吨、185.95千克/吨,达到国家先进水 相似文献
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降低砖瓦的烧成煤耗,是目前砖瓦工业生产的主要任务之一.它对降低产品的生产成本有着直接的影响,在当前国家工业用煤较为紧张的情况下,对缓和煤炭的供应也具有一定的作用.北京太平庄砖瓦厂自1957年开始生产以来,对降低煤耗这一工作作了不少努力,获得了较为显著的成绩.1956年该厂平均每万块普通粘土砖耗煤量为1.02吨,1957年4月份为1.17吨,5月份为0.82吨,6月份降低到0.67吨. 太平庄砖瓦厂是怎样降低烧成煤耗的呢?该厂在技术操作方法上与轮窑设备上的改进,以及在生产管理工作上的改进对降低煤耗起了决定的作用.首先是在码窑形式上的改进.码窑形式对整个窑内火流速 相似文献
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今年,我厂通过深入开展增产节约运动,煤耗、料耗都有很大降低。仅以9月份的生产统计资料为例,每吨熟料平均实物煤耗降低到250公斤,比1~8月份降低6.27%;比去年同期降低了9.35%。料耗降低到1.59公斤/公斤熟料,比1~8月份降低6.4%。我们采取的主要措施如下: 相似文献
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北京东总屯砖瓦厂最近在轮窑上推广了内燃烧砖的经验,效果良好.坯内掺煤粉做燃料时煤耗由过去的每万块砖1.35吨降低到0.95吨,坯内掺炉灰时每万块砖只需再外加0.2吨左右的煤炭就可以烧好,同时砖的产量较过去提高了27%. 煤粉内燃砖的原料土与煤的配比是煤占2.7%,其余是粘土;平均每块坯内含煤量为1.9市两.炉灰内燃砖的配比是粘土94.8%,炉灰5.2%,每块砖坯含炉灰3.64市两(所用 相似文献
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利用土窑、以煤渣作为燃料进行内燃烧制青砖,最近在江苏省南通专区长河砖瓦厂进行首次试点,已经获得成功。共生产了14余万块青砖,收到了显著效果。一、成品质量——经多次检验,平均标号超过100~#,比原来平均标号75~#超过25%以上;砖的一等品率由过去86%提高到97%。二、煤耗——过去烧一万块青砖要3.5—4.0吨煤,现在只要1.53吨,煤耗降低50%以上。三、产量——过去焙烧一窑时间要七天以上(168小时以上),现在只需要90—93小 相似文献
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陕西省兴平县杨陵砖瓦水泥厂,在大闹技术革新和技术革命运动中对现有土窑大胆进行技术改造.他们扩大了炉灶,加大了烟囱,取消窑底墩砖、过桥,并采用新的码窑形式,和实行大火猛攻的操作方法.经过多次试验改进,终于取得了土窑“稀码、大火、快速烧窑”的成功经验,从而取得了大幅度地降低煤耗、缩短周期、提高生产能力的显著效果.从已经烧成的11窑次的纪录看:每万块青砖煤耗平均为1.57吨,最低下降到1.3吨,同革新前平均煤耗2.39吨比较,平均下降了34%,最低下降了45%;焙烧时间过去均在七天左右(容量10万块砖的窑),甚至还有烧到9至10天的,现在只烧两天零20个小时,比以前缩 相似文献
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今年上半年,我厂在贯彻“八字”方针中,又取得了新的成绩,一、二季度的产品产量计划都超额完成,产品质量稳步提高,煤耗进一步降低。红砖合格率原计划为95%,实际达到95.4%,一级品率上升到87.7%,红砖标号经北京市建筑材料科学研究所试验,四、五月份为100—150号,六月份为150—200号。耗煤量按标准煤计算,平均每万块砖为0.783吨,比去年降低了21.2%,实际每万块砖耗用的好煤只有0.021吨,其余完全以炉灰、焦炭末代替,上半年共用炉灰和焦炭末1,811吨, 相似文献
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澜沧砖瓦厂长期以来,沿用传统的土园窑烧砖,由于人工投煤、撬火等,劳动强度大;且使用的煤是澜沧勐郎煤矿的褐煤,热值为3500~4000大卡/公斤,易风化成碎煤,煤的有效利用率只有75%,一般碎煤粉煤只好白白废弃掉,致使每块砖煤耗一直在8公两以上,年产250万块砖,需用煤2000多吨,其中就有500吨碎煤没有利用.随着工农业生产的发展,用煤日趋紧张,煤价也不断提高,长此以往,砖瓦企业很难以继续维持生产,能否把煤耗降低下来,关系到企业的生存命运.1983年,该厂引用个旧市通用机械 相似文献
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北京市周口店灰石厂,在增产节约运动中,针对石灰耗煤高的生产关键,采取“三结合”的方法,深入实际,调查研究,坚持科学实验,改进了操作技术,收到了节约煤电消耗、提高产品质量的良好经济效果。平均每吨石灰煤耗从一月份的一百八十三公斤逐月降低到六月份的一百五十一公斤,五个月时间节煤七百三十六吨。产品质量逐月提高,石核含量已从去年的5%下降到4.3%,石灰合格率经常保持在99.8%以上。石渣的利用率,从去年的20%提高到30%,一年可以节约原石六千八百吨。每吨石灰的耗电量显著下降,四个月时间 相似文献
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我厂是1986、1987年度的省节能先进企业,国家能源二级企业。几年来,我厂吨熟料耗标准煤由1984年的136公斤下降到115.8公斤,吨水泥综合耗电由1984年的99.8度下降为79.95度。我厂主要采取了以下措施。一、采用新技术、新工艺降低煤耗(一)采用料煤分别粉磨与自动配煤新工艺。我厂使用了生料自动配煤新工艺,有效地减少了CO热损失,年节标准煤300多吨,同时稳定了质量,熟料强度提高40公斤/平方厘米以上,台时产量提高0.5吨。 相似文献