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相似文献
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1.
我厂硫酸车间是以硫磺为原料,一转一吸工艺流程,于1967年4月建成投产,设计能力为20kt/a(100%H_2SO_4)。尾气中的二氧化硫含量0.2~0.4%,是在两级复喷复挡设备内,用氨水吸收生成亚硫酸铵的,1977年3月正式投产。有段时间,由于吸收液是稀氨水(浓度为10%左右),因此烟囱冒白烟严重,并带有较浓氨味,直到吸收母液逐步生成亚硫酸铵、亚硫酸氢铵的混合液时,冒烟现象才逐步消失。为了提高吸收效率,降低排空尾气中的二氧化硫浓度,应降低吸收液中亚硫酸氢铵的含量,相应也就提高了亚硫酸铵的含量。  相似文献   

2.
本文介绍了非稳态操作的工艺原理及特点,对非稳态操作回收硫硫生产尾气中SO2的可行性进行了分析,结果表明,只要采取一定的措施,是可以实现的,同时对过程中的影响因素进行了分析,指出了此法存在的问题及应用前景。  相似文献   

3.
我厂硫酸生产共有三套装置,总能力为200kt/a。第一套装置为50年代初苏联设计的40kt/a硫铁矿制酸装置,于1958年投产,采用一转一吸工艺。第二套装置于1971年投产,为80kt/a的一转一吸硫铁矿制酸装置。第三套装置于1977年投产,为80kt/a的一转一吸硫磺制酸装置。硫磺制酸装置采用两级氨法回收尾气中的二氧化硫。两套矿制酸的尾气回收,原用泡沫塔加一级复喷复挡的两级氨法回收装置。由于装置本身  相似文献   

4.
我厂硫酸生产共有三套生产装置,其生产能力共有200千吨/年。第一套装置系50年代初苏联设计的40千吨/年硫铁矿制酸,于1958年投产。三十多年来,虽然多次改造,但仍为一转一吸工艺流程。第二套生产装置于1971年投产的硫铁矿制酸80千吨/年生产装置和第三套生产装置于1973年投产的80千吨/年硫磺制酸均为一转一吸工艺流程。硫  相似文献   

5.
氨法回收硫酸尾气生产固体亚硫酸铵   总被引:2,自引:0,他引:2  
一转一吸接触法硫铁矿制酸工艺排出的尾气含二氧化硫体积分数一般在0.2%~0.3%,因环保要求,须进行回收达标排放。目前中国氨-酸法回收二氧化硫的产品主要为液体二氧化硫、硫酸铵母液或高浓度亚硫酸氢铵等。介绍了一种利用硫酸尾气生产固体亚硫酸铵新工艺。经试生产,产品达到设计要求,硫酸尾气达标排放,取得了很高的环保效益和经济效益。  相似文献   

6.
从硫酸尾气处理装置工艺设备及工艺控制参数方面分析了硫酸尾气SO2超标的原因,找出了制约该装置SO2吸收效率提高的因素,并进行了相应的改进和完善,做到了达标排放。  相似文献   

7.
8.
正云南云天化国际化工股份有限公司云峰分公司共有3套硫磺制酸装置,生产能力分别为1套200 kt/a,2套300 kt/a A、B系列。均采用固体硫磺为原料,经熔硫、焚硫、转化、吸收工序制得w(H2SO4)98%硫酸产品。主要工艺采用快速熔硫槽熔硫、液硫过滤机精制,机械雾化焚硫炉通入热空气焚硫,"3+1"二转二吸,w(H2SO4)98%硫酸干  相似文献   

9.
氧化镁法尾气回收的可行性实验和总结   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细介绍了氧化镁法回收硫酸尾气中SO2的实验过程,并且实验中对比了氨法母液回收,对硫酸生产的尾气处理有一定的借鉴。  相似文献   

10.
在试验室用NH_4H_2PO_4和(NH_4)_2HPO_4组成的缓冲溶液,进行琉酸厂尾气脱硫的模拟试验,考察了吸收液中NH_4H_2PO_4浓度、NH_4H_2PO_4/(NH_4)_2HPO_4值、SO_2含量、吸收温度和液气比等因素对SO_2脱除率的影响,并进行了含SO_2富液的解吸工艺条件试验。  相似文献   

11.
12.
本文介绍利用NH_3—SO_2—SO_3—H_2O水盐体系各主要相图对氨法处理硫酸尾气的实际操作进行各种近似的运算。例如,求取饱和吸收液的结晶率,选取合理的工艺条件等。  相似文献   

13.
经过两段氨法尾气吸收的生产性试验,选择二段母液总亚盐量为150~1609/L、其中(NH_4)_2SO_3含量50g/L作为生产控制指标,虽然氨耗增加3kg/t(产品),但回收率可提高4%,经济上合理;当一塔进口气的SO2浓度从0.21%提高到0.36%时,回收率可提高1%;且成品中(NH4)2SO4含量每减少10g/L,氨耗可降低2kg/t(产品)。  相似文献   

14.
本文较详细叙述了氨——亚硫酸铵法处理尾气的方法,以及带来的经济效益和社会效益。我们厂采用氨一一亚硫酸按法处理硫酸尾气的两级吸收装置于一九八三年四月建成投产,  相似文献   

15.
两段氨吸法回收硫酸尾气SO2副产固体亚硫酸铵   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍两段氨吸法回收硫酸尾气SO2副产固体亚硫酸铵的生产原理,工艺指标的控制方法以及设备和工艺流程.装置运行可靠,各项技术经济指标较优.SO2总吸收率达97%以上,每年少向大气排放SO22 080 t左右,排空尾气中ψ(SO2)0.03%以下.副产固体亚硫酸铵,每年可创综合经济效益158.7万元.  相似文献   

16.
张广第  李叶 《广州化工》2011,39(13):133-134
随着环保要求的不断提高,如何回收化工生产过程中的生产尾气以及无组织排放气体,已经成为众多化工生产企业的难点之一,本套装置利用现场局排抽风系统,将回收的含氨尾气和无组织排放气体通过填料塔洗涤回收,达到回收、治理尾气的目的,具有广泛的借鉴作用.  相似文献   

17.
介绍了铜陵市铜官山化工有限公司氨法回收硫酸尾气生产液体亚硫酸氢铵和固体亚硫酸铵的新工艺,以及2套150 kt/a硫酸装置氨法尾吸系统的设备配置及运行参数。采用氨法吸收生产液体亚硫酸氢铵和固体亚硫酸铵工艺后,既减少了尾气排放,又生产出高品质的液体亚硫酸氢铵和固体亚硫酸铵产品,环境效益与经济效益俱佳。  相似文献   

18.
石灰催化脱除尾气SO2   总被引:2,自引:0,他引:2  
1简介采用普通石灰乳中和法脱除尾气中SO2,虽然工艺较为简单、投资也不大,但由于该工艺存在设备和管道容易结垢而产生堵塞、生产无法长期正常运行、脱硫效率不高等缺点,严重阻碍了普通石灰中和法在生产中推广应用。为此,国内外曾对该方法进行了广泛的研究和改进,...  相似文献   

19.
杨超 《硫酸工业》2011,(1):21-24
介绍氨肥法脱硫工艺的工艺流程、影响因素、主要设备及在800kt/a硫磺制酸装置尾气处理中的运行情况。用合成氨装置产出的稀氨水吸收硫酸装置尾气中的SO2,生成亚硫酸氢铵和亚硫酸铵溶液;在催化剂的存在下及严格控制的工艺条件下,向溶液中鼓入空气,将亚盐氧化为硫酸铵,硫酸铵溶液浓缩至400g/L后送复合肥厂作为原料。尾气ρ(SO2)低于70mg/m2,亚盐氧化率达98%以上,整个工艺过程不产生任何污水。  相似文献   

20.
介绍了氨法处理2×800 kt/a硫磺制酸装置尾气的原理、工艺流程、主要设备情况.该脱硫系统已运行1年多,吸收率可达90%以上,现场在线监测结果表明,经烟囱排出的尾气中SO2质量浓度在100 mg/m3以下.吸收液送至磷铵装置利用,实现了循环经济和节能减排.  相似文献   

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