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相似文献
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1.
2.
水厂加氯系统主要包括加氯机和PLC控制系统。当系统存在非线性、滞后或时变时会导致常规PID的控制效果不好。将智能PID引入PLC控制中,并应用于绍兴市宋六陵净水厂的加氯系统,实现了滤后加氯的稳定控制,并进一步提高了出厂水余氯浓度的稳定性。  相似文献   

3.
水厂加氯过程具有非线性、大时滞等特点,采用传统的PID控制方式难以实现消毒剂精准投加。因此,以某采用次氯酸钠消毒系统的水厂为例,首先通过分析该水厂加氯系统工作原理,结合工程经验和运行数据确定了加氯过程的近似数学模型。然后综合使用粒子群优化算法、模糊控制算法和PID控制算法,设计了一种粒子群优化模糊PID控制器,并利用MATLAB软件搭建了粒子群优化模糊PID控制系统和传统PID控制系统的模型进行仿真验证,结果表明:相较于传统PID控制系统,粒子群优化模糊PID控制系统的超调量减少了89.36%,调节时间减少了46.63%,其抗干扰能力也更强,系统整体控制效果有了较大提升。最后使用基于粒子群优化的模糊PID控制法对水厂加氯控制系统进行改造,试运行后发现,新系统控制效果良好,出厂水游离氯值能够稳定在设定值附近。  相似文献   

4.
分析了净水厂中传统的水射器加氯存在的问题,对水射枪的构造、原理和混合效果等进行了介绍,并结合具体工程说明了水射枪在净水厂的应用。  相似文献   

5.
郑美容 《四川建材》2011,37(2):293-296
根据循环冷却水供水系统非线性、大滞后、参数时变的特点,本文结合模糊控制及变异算法以及传统PID控制各自的优势,设计出一种新型的控制器:即采用遗传算法完成对PID控制参数初值的整定,同时利用遗传算法整定的初值进行模糊自适应PID控制器的初步设计,最后利用禁忌搜索算法对模糊控制规则进行优化。仿真结果表明,这种控制器能根据被控对象不同工况变化的要求,获得满意的动态和静态控制特性,抗干扰能力很强。  相似文献   

6.
本文首先介绍自来水消毒用氯与水中的有机物反应生成的三卤甲烷是致癌性有害物质以及美日两国规定的限值。接着阐述为减少三卤甲烷、减少用氯量以及去除霉臭的滤前加氯的4种方法。最后提供滤前加氯的注意事项。  相似文献   

7.
浅析PID控制的调试方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统的PID控制算法或控制器,广泛的应用于民用和工业生产中。我司中材建设有限公司在承建的水泥项目中,也经常应用PID算法和控制器,对压力和流量等工艺参数进行控制。实际应用中,针对不同控制和执行对象,选用合适的PID调试方法是很重要的。  相似文献   

8.
本试验使用了三种不同类型的聚合电解质—阳离子型、阴离子型和非离子型。其中阳离子型(PAC、HCD—3—3、HCD—6) 比其它两种类型的助滤效果都好,滤后水浊度小于0.5°,每处理1000m~3水的药剂费低于1元。本文对电荷密度及聚合电解质分子量的影响也进行了讨论。  相似文献   

9.
在制水过程中消毒处理有着至关重要的作用,它是生活饮用水安全、卫生的最后保障,整个水厂会因消毒系统无法运行而全厂停水。本文介绍了九溪水厂技术人员为保证加氯消毒水射器增压系统稳定运行,进行的一系列技术改造,成效显著,现将经验总结与大家一起交流、探讨。  相似文献   

10.
本文结合岳阳市自来水公司北门水厂洞庭湖水水样,这一典型实例,详细研究了洞庭湖水净化消毒与湖水氨氮成份的关系,结合实践与试验结果,进行透彻的理论分析,详细阐述了其加氯消毒结果与氨氮含量的内在联系。并提出确保水质的有效措施。  相似文献   

11.
氯是目前最为常用的消毒剂,当其投加到水中后不但会与氨产生折点氯化反应,还会与有机氮类化合物反应生成不具有消毒效果的有机氯胺,从而对经典的折点氯化反应产生影响。采用在水中经常检出的甘氨酸作为典型有机氮类化合物,研究了其对自由氯生成特性的影响。研究显示,有机氮类化合物会使得出现自由氯时的Cl2∶N值大大延迟,并且自由氯出现时的Cl2∶N值以及由有机氮化合物所引起的额外耗氯量均与有机氮类化合物含量具有良好的线性关系。由于氯与氨氮、有机氮类化合物反应时的化学计量比不同,因此不宜采用总氮作为加氯量的控制指标。在上述研究的基础上提出了存在有机氮类化合物时的加氯控制方法。  相似文献   

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13.
采用生物陶粒柱(接种经筛选的工程菌)对水厂滤后水进行深度处理。结果表明,在水温为10~17℃、滤速为6 m/h、水力停留时间为40 min、气水比为1∶1的工况下,生物陶粒柱对滤后水中的CODMn、氨氮的去除率分别为30%和67.45%,优于水温为1~10℃、滤速为4 m/h、水力停留时间为30 min、气水比为1∶1工况下对两者的去除率(分别为10%和61.9%);两种工况下的出水浊度均在0.3~0.4 NTU。  相似文献   

14.
对V型滤池在运用过程中存在的问题进行了分析,提出了相应的解决思路,并对滤后水调节阀控制原理进行了研究试验,总结了适合晋城市的改造措施,经改造及试运行后,该滤池在无人值守的情况下安全经济运行,达到了预期目的。  相似文献   

15.
基于窄带物联网(NB-IoT)技术设计了海绵城市滤水养鱼智能监控系统,可实时监测和动态预测预警滤水养鱼水环境参数并自动调节水质,同时可根据动态预测预警信息提前调节水质。针对支持向量回归机(SVR)在对滤水养鱼水环境参数预测中存在精度低的问题,提出并采用了集合经验模态分解法(EEMD)、灰狼优化算法(GWO)和SVR组合的水质预测模型。结果表明,该模型具有较好的预测能力,能够满足海绵过滤水质在线预测的实际需求,为水质预警控制提供数据支持,在此基础上建立了水质预警模型。该系统取得了较好效果,可以满足海绵城市滤水养鱼的水质监控和预测预警的需求,为海绵城市的自动化、智能化建设提供技术参考。  相似文献   

16.
魏贺  李奇  刁翔 《中国给水排水》2006,22(24):23-26
给水处理中的加氯工艺是一个较难控制的环节。考虑到加氯系统的大时滞和系统干扰的特点,采用串级控制结构;针对系统参数变化较大和仪表漂移,采用自校正控制。在对自来水厂加氯系统的实际改造中,通过建立清水池进、出口余氯的动态模型和使用基于自适应的串级控制方案,取得了良好的控制效果。  相似文献   

17.
在反粒度生物滤池/臭氧-生物活性炭组合工艺处理微污染水源水过程中,存在反粒度生物滤池初滤水浊度过高,进而影响后续臭氧-生物活性炭工艺稳定运行的情况,针对这一问题进行了反粒度生物滤池初滤水浊度控制研究。以反粒度生物滤池出水浊度1.5 NTU为预设目标,通过直接排放初滤水、延时启动、延时与慢速启动联用、降低运行初期滤速、二次絮凝、延时启动后二次絮凝与慢速启动联用等6种技术措施对反粒度生物滤池出水浊度进行了控制研究。结果表明,直接排放初滤水至出水浊度1.5 NTU需要40 min,初滤水排放量约占每一个运行周期处理水量的1.4%,浪费了大量水资源;另外5种措施对浊度控制有一定效果,其中,延时10 min后缓慢启动并进行二次絮凝(絮凝剂投加量为7 mg/L,投加时间为30 min)工况下,初滤水浊度峰值10NTU,10 min内初滤水浊度可降至1.5 NTU,控制效果较为理想。  相似文献   

18.
宋纲 《中国给水排水》2006,22(24):61-63
在合肥市供水集团公司第五水厂滤池滤后水浊度自动巡检控制系统的设计中,在水厂原有控制系统的基础上进行了扩展开发,从而实现了全过程的自动控制。实际生产表明,该系统既提高了供水水质,又达到了节能降耗的目的,同时改善了企业员工的工作环境,降低了劳动强度。  相似文献   

19.
滤水混凝土的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文试验研究了一种绿色混凝土施工技术--滤水混凝土施工技术.滤水混凝土是一种微泌水、大水灰比、大流动性混凝土.实现了混凝土大水灰比施工、小水灰比固化.研究分析了水灰比、水泥用量、粉煤灰掺量等因素对滤水混凝土的流动性和滤水量的影响.试验表明混凝土经过滤水后,抗压强度得到提高。  相似文献   

20.
《Planning》2018,(2)
主要对智能车辆的纵向运行状态进行了建模分析,在PID控制算法的基础上,对基本模型的线性化,将车辆纵向动力学模型转化为状态空间方程形式,应用线性二次型最优控制理论(LQR最优控制)设计了列车纵向控制器,使智能轨道车辆具有一定的抗外部干扰性能,以实现车辆稳定运行。最后通过仿真结果进行了验证。  相似文献   

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