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相似文献
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1.
介绍110kV主变压器出现绝缘性能逐年下降的异常情况,根据绝缘电阻、变压器绕组介损、变压器油介损历年试验结果进行分析与对比,诊断出导致该变压器绝缘性能下降的主要原因.  相似文献   

2.
当变压器铁心出现多点接地时会严重威胁变压器的安全运行.正常运行的变压器只能一点接地,所以在变压器大修或检修试验时,要对变压器铁心接地引出线做绝缘电阻测试,若绝缘电阻过低或为零,即说明铁心发生了多点接地.准确、及时诊断变压器铁心多点接地故障,对于系统的安全、稳定运行具有十分重大的意义.  相似文献   

3.
针对一起110 kV电容式电压互感器(CVT)电磁单元盖板发热异常故障,结合CVT二次电压变化情况,通过对其进行绝缘电阻测试、介损及电容测试、局部放电等试验分析诊断故障原因,并解体验证诊断结果的准确性,为CVT故障诊断和运行维护提供了科学依据,并对CVT的运行维护提出建议。  相似文献   

4.
介绍了一起110 kV变压器油色谱异常的故障,并利用特征气体变化情况、三比值法等油色谱分析手段,综合考虑变压器基本结构、运行工况,对缺陷情况进行了初步判断,结合电压比、绕组变形等诊断性试验方法及直流电阻、绝缘电阻、介损、绕组变形等常规例行试验方法,分析了故障的原因,并提出了相应的技术整改措施和建议。  相似文献   

5.
绝缘电阻和介损是变压器预防性试验中最基础的试验项目,是判断变压器整体绝缘状态最常规的手段。然而,由于绝缘电阻测试受现场环境和干扰影响较大,测试数据较为分散,难以给出具体合格标准值,介损也存在判断阈值偏大等问题。基于此,文中利用数理统计方法,统计了云南省相同年份各电厂主变压器绝缘电阻和介损测试数据,并利用SPSS对数据进行了分析,探讨了测试数据分布规律,提出了基于显著性差异的绝缘电阻和介损阈值,旨在为变压器整体绝缘状态的准确判断提供借鉴。  相似文献   

6.
车轩 《电气时代》2002,(12):74-75
为了确保大型电力变压器运行的可靠性和使用寿命,要求变压器油的绝缘击穿电压高,化学成份稳定,绝缘电阻大,介损小,冷却性能好,在强电场下分解的气体少。但是,变压器油对杂质极为敏感,极少量的杂质(ppm级)进入油中,将使油的性能大幅度降低。本文就变压器油介损增加的机理及解决办法进行初步的探讨。  相似文献   

7.
张启华 《变压器》2007,44(1):75-76
1 引言 变压器油做为绝缘与冷却介质,其绝缘性能的好坏直接影响变压器本身的整体绝缘.其中油介质损耗因数(简称介损)参数是一项重要指标,它反映油中泄露电流所引起的功率损耗,以此可以判断变压器油的劣化程度与污染程度.当油被氧化、过热劣化或混入其他杂质时,生成的极性杂质或带电胶体物质增多,介损值就会随之增长.在变压器的运行中,由于某种原因引起油介损值增大,将导致变压器整体绝缘水平下降,威胁其安全运行.  相似文献   

8.
陈新民 《大众用电》2008,24(4):28-29
变压器现场常规预试项目有绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、介损、油耐压、泄漏电流。而其他试验数据在现场无法测量,比如油色谱、油介损等要到试验室才能做出来。如何结合现场测得的试验数据,尽快地分析判断变压器的健康状况,已成为变压器亟待研究的问题。  相似文献   

9.
某220 kV主变压器介损超标原因分析及处理   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘长明 《高电压技术》2007,33(3):178-179,185
为有效解决变压器吊罩大修后高压绕组介质损耗严重超标的问题,现场分解、测试变压器高、低压绕组和铁心不同部位间介损,并结合变压器本体固有的绝缘结构,分析出高压绕组表层固体绝缘介质在吊罩检修过程中受潮是引起介损严重超标的主要原因,针对性地提出了现场采用真空滤油机进行热油循环和抽真空相结合的循环处理方法。  相似文献   

10.
变压器油是油浸式电力变压器中重要的液体绝缘介质,水分是除温度以外影响变压器绝缘最重要的因素之一。搭建了高温高压介电谱测试系统,应用频域介电谱法研究不同含水量和温度下变压器油的相对介电常数和介损因数随频率的变化规律;根据测试数据进一步推导直流电导率,得到了含水量、温度与直流电导率之间的定量关系,为变压器油的含水量诊断提供依据。  相似文献   

11.
张乾良  蒋国顺 《变压器》2019,56(2):12-13
正1引言电力变压器是电力系统的核心设备,变压器油作为变压器的绝缘和冷却介质,其性能直接决定了变压器能否安全运行。运行中的变压器油绝缘电阻下降的主要原因是变压器油介损值增大,油中杂质颗粒含量增加。目前的处理方法是将变压器停运,采用板框式压力滤油机配备吸附药纸对变压器油进  相似文献   

12.
绝缘油中特征气体对于发现变压器潜伏性故障具有重要意义。本文通过油色谱分析发现了一起变压器过热故障,进而结合电气试验,验证变压器内部存在过热故障。依据油色谱和铁心对地绝缘电阻的结果,进行了变压器吊芯大修,确定故障原因为施工过程中遗留异物引起铁心多点接地造成高温过热,避免了故障的进一步发展及扩大。对此类型故障进行了理论分析和经验总结,能够有效的减少变压器的故障率。  相似文献   

13.
变压器油是油浸式变压器内部重要的液体绝缘介质,油中含有的水分会影响变压器油的绝缘性能。文中通过搭建测试平台,对不同温度下含水量对变压器油的电阻率及频域介电特性的影响进行测试研究。研究结果表明:变压器油的电阻率随温度的增大而减小,随含水量的增大呈现指数下降趋势;水分对变压器油的介电常数和介质损耗因数的影响主要反映在低频段。在低频范围内,变压器油的相对介电常数和介损因数随频率增加而减小,随温度和含水量的增大而增大。因此,利用低频段的相对介电常数和介质损耗因数变化可间接对变压器油中的含水量进行诊断。  相似文献   

14.
通过油色谱试验和现场频域介电谱测试(FDS)对介损超标的原因进行分析,结合套管返厂解体结果确定此次介损异常的原因。最后对变压器套管故障诊断分析和现场管理工作提出相应的建议。  相似文献   

15.
钱晖  胡旭  申积良 《湖南电力》2007,27(5):14-16
对几台变压器油介损值超标原因及铜含量成因进行分析,指出油中铜含量异常是引起油介损值增大、绝缘电阻下降的主要原因。通过试验室各种净化处理试验,寻找处理变压器油铜金属异常的最佳方案,并应用于实际,取得明显效果。  相似文献   

16.
基于振动的电力变压器铁心松动故障诊断研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
《高压电器》2015,(12):59-65
电力变压器发生铁心松动故障后,虽然振动信号中基频分量(100 Hz)会发生变化,但影响振动基频信号的因素众多,很难据此准确诊断铁心松动故障。研究发现,变压器铁心松动后,50 Hz分量及其部分倍频分量、基频的倍频分量等新特征频率能够反映故障。根据特征频率之间的关系提出基于振动的变压器铁心故障诊断方法,不仅能够诊断出变压器铁心内部有无故障,还能判断其故障类型。为了验证提出的模型和方法,文中对实际变压器设置铁心松动故障,采集其监测点处的振动信号,经过消噪、折算处理,采用提出的诊断方法对实际变压器进行故障诊断,其诊断结果与实际故障一致,验证了提出的诊断方法准确、可行。根据所提出的诊断方法研制出基于振动的电力变压器故障诊断系统,并应用于实际变电站。  相似文献   

17.
检测220kV及以上电力变压器的绝缘状况基本上采用传统的方法:测量绕组的绝缘参数(如绝缘电阻、介质损等)和油的试验(包括化学分析、测量介质损等)。我们实际分析了1960台变压器的绝缘和油的参数,结果表明:在全部被确认为绝缘状况恶化的变压器中,用传统的方法发现的,只占其中的3%。从判断可靠性和因停  相似文献   

18.
众所周知,变电站变压器的铁心要求一点接地。在绝缘装配良好的情况下,干燥的或注入绝缘油的变压器其铁心对地绝缘电阻都比较大,一般都在2500MΩ以上。但在变电站施工调试过程中我们多次发现,绝缘良好的变压器在抽真空时铁心对地绝缘电阻却变得很小,有的甚至接近于零,如滁州220kV千秋变电站就出现过此种情况。当时变压器正在抽真空,甲方要求测试一下变压器的铁心对地绝缘电阻,  相似文献   

19.
黄涛  任重  李昂  梁煜  林景福 《电气应用》2022,41(2):8-12,前插4
围绕实际运维过程中的主变压器套管绝缘状态评估,介绍了频域介电谱的测试原理,结合一起某220 kV变电站主变压器套管故障诊断案例,对套管介损值异常进行分析,为主变压器套管故障诊断提供了相关建议.  相似文献   

20.
介绍了色谱、绝缘在线综合智能监测系统在电厂主变压器上的应用 ,通过对在线监测数据与离线测试数据的比较分析 ,认为重庆大学研发的色谱、绝缘在线综合智能监测系统能较准确地在线测试出 H2 、CO、CH4、C2 H4、C2 H6 、C2 H2特征气体以及变压器套管介损、铁心接地电流等变压器绝缘状况的数据 ,为电力设备由计划检修向状态检修过渡提供了一种较好的手段  相似文献   

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